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六西格玛案例
案例一
小天鹅的六西格玛管理实践
1.界定阶段
(1)项目背景。其一,洗衣机电脑控制扳在线路装配结束后,需要封一层合成树胶,在常温下,胶水需要6小时固化。整个封胶过程称谓灌胶。其二,胶水有防潮绝缘作用。浇灌是,胶水内有时回产生气泡,固化后气泡就封闭在胶水内。胶内的 气泡在 高温高湿下,会膨胀,胶水与印制板脱离,使胶水失去保护作用。其三,以前的相关问题处理方法:胶内气泡发生后,较大的 气泡(直径2mm以上)由专门补胶人员进行局部补胶,作正品使用。其四,随洗衣机市场的加剧,对 洗衣机的 要求越来越高。电脑板作为洗衣机的 大脑,对 洗衣机的 影响非常大 ,客户要求电脑板的 封胶费用 气泡,客户为此曾经提出多次的抱怨。其五,目前的 做法对电脑板先局部或全部除去不良胶水,再作重新灌胶处理。
(2)点胶返工成本的构成。
表1-1 点胶返工成本的构成
成本构成
平均每块电脑板成本
每月平均3000快电脑板成本(元)
人工费用1(除胶)
3.50
10500
人工费用2(补胶)
0.70
2100
人工费用3(生产效率降低)
0.07
201
管理费用
0.43
1290
胶水费用
6.30
18900
辅助工具费用
0.02
600
费用合计
11.02
33060
从表1-1可知,每月返工费用33060元。
(3)选择项目的意义。其一,体现公司的质量方针;公司生产的补 仅仅是产品,更重要的是信誉和 质量;其二提高客户的 满意度;其三,减少公司的返工费用,增加公司利润;其四,将人力资源转移到更重要的 岗位上;其五,提高劳动效率。
(4)项目目标。其一,减少电脑板点胶返工数量,平均每月由3000块降到1000块以下;其二,预计经济效益:198360元每年;其三,项目完成时间;2002年10月31日。
(5)建立项目团队,确定成员分工(参见表1-2)
表1-2 项目团队成员分工
分工
职务
职责
组长
总经理助理
项目主管
组员
专职品管工程师
数据分析处理
组员
工艺科长
原因分析、改进
组员
灌胶科长
持续改进、数据收集
组员
工艺员
数据收集、实验
组员
财务
财务测量
(6)改进对象。该公司现有100多种电脑板。从4月到6月,洗衣机电脑板的总产量为205236块,其中Q198型电脑板产量为5400块,Q198型电脑板产量占洗衣机电脑板产量比例为26.31%。因此,选择Q198型作为分析的重点。
2.测量阶段
(1)确定测量系统分析方案。其一,质量特性:气泡发生率;其二,测量点:胶水固化后的脱模工序;其三,评价人:由灌胶班与成品班检验员3人参加;其四,方法:随机抽出30块Q198型电脑板。由以上3位检验员每人分别检测气泡2次,考察测量系统的有效性(重复性与在现性、正确性),见表1-3。
表1-3测量系统分析的有效性
重复性与再现性
正确性
重复一致数
零件总数
%
重复正确数
零件总数
%
评价人A
29
30
96.7
28
30
93.3
评价人B
28
30
93.3
27
30
90
评价人C
26
30
86.7
26
30
86.6
ABC的一致性
23
30
76.6
23
30
76.6
结论:总体检验的有效性位76.6%75%,因此可认为测量系统基本有效。
(2)质量现状。其一,Q198型电脑板点胶发生率:根据5-7月的质量统计,Q198型电脑板的总产量为42438块,共发生需要的点胶数为1432块,则气泡发生率为3.37%。其二,当前从生产线随机抽取10块电脑板检验,肉眼可视气泡板数的发生率为60%,需补胶的气泡数的发生率为3%,结果与上述情况基本一致。
(3)六西格玛改进目标。其一,近期目标;肉眼可视气泡板数的发生率在20%以下,需补胶的气泡数的发生率在1.5%以下;其二,长期目标:肉眼可视气泡板数的发生率在5%以下,需补胶的气泡数的发生率在0.5%以下。
3.分析阶段
(1)灌胶流程展开(见图1-1)。
装模清洗灌胶预热半成品电脑板
装模
清洗
灌胶
预热
半成品电脑板
成品检验
成品检验
自然固化脱模前预热脱模
自然固化
脱模前预热
脱模
B
B
图1-1 浇灌工艺流程展开
(2)电脑板气泡产生原因分析。团队成员运用头脑风暴法对气泡产生原因进行了估计和分析(见图1—2)。
图1-2 电脑板气泡产生原因分析
人员操作不当
人员操作不当
灌胶孔过小
灌胶孔过小
工人不会操作
胶水超过有效
胶水超过有效期期
灌胶位置不良
灌胶位置不良
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