六西格玛案例分析.doc

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六西格玛案例 案例一 小天鹅的六西格玛管理实践 1.界定阶段 (1)项目背景。其一,洗衣机电脑控制扳在线路装配结束后,需要封一层合成树胶,在常温下,胶水需要6小时固化。整个封胶过程称谓灌胶。其二,胶水有防潮绝缘作用。浇灌是,胶水内有时回产生气泡,固化后气泡就封闭在胶水内。胶内的 气泡在 高温高湿下,会膨胀,胶水与印制板脱离,使胶水失去保护作用。其三,以前的相关问题处理方法:胶内气泡发生后,较大的 气泡(直径2mm以上)由专门补胶人员进行局部补胶,作正品使用。其四,随洗衣机市场的加剧,对 洗衣机的 要求越来越高。电脑板作为洗衣机的 大脑,对 洗衣机的 影响非常大 ,客户要求电脑板的 封胶费用 气泡,客户为此曾经提出多次的抱怨。其五,目前的 做法对电脑板先局部或全部除去不良胶水,再作重新灌胶处理。 (2)点胶返工成本的构成。 表1-1 点胶返工成本的构成 成本构成 平均每块电脑板成本 每月平均3000快电脑板成本(元) 人工费用1(除胶) 3.50 10500 人工费用2(补胶) 0.70 2100 人工费用3(生产效率降低) 0.07 201 管理费用 0.43 1290 胶水费用 6.30 18900 辅助工具费用 0.02 600 费用合计 11.02 33060 从表1-1可知,每月返工费用33060元。 (3)选择项目的意义。其一,体现公司的质量方针;公司生产的补 仅仅是产品,更重要的是信誉和 质量;其二提高客户的 满意度;其三,减少公司的返工费用,增加公司利润;其四,将人力资源转移到更重要的 岗位上;其五,提高劳动效率。 (4)项目目标。其一,减少电脑板点胶返工数量,平均每月由3000块降到1000块以下;其二,预计经济效益:198360元每年;其三,项目完成时间;2002年10月31日。 (5)建立项目团队,确定成员分工(参见表1-2) 表1-2 项目团队成员分工 分工 职务 职责 组长 总经理助理 项目主管 组员 专职品管工程师 数据分析处理 组员 工艺科长 原因分析、改进 组员 灌胶科长 持续改进、数据收集 组员 工艺员 数据收集、实验 组员 财务 财务测量 (6)改进对象。该公司现有100多种电脑板。从4月到6月,洗衣机电脑板的总产量为205236块,其中Q198型电脑板产量为5400块,Q198型电脑板产量占洗衣机电脑板产量比例为26.31%。因此,选择Q198型作为分析的重点。 2.测量阶段 (1)确定测量系统分析方案。其一,质量特性:气泡发生率;其二,测量点:胶水固化后的脱模工序;其三,评价人:由灌胶班与成品班检验员3人参加;其四,方法:随机抽出30块Q198型电脑板。由以上3位检验员每人分别检测气泡2次,考察测量系统的有效性(重复性与在现性、正确性),见表1-3。 表1-3测量系统分析的有效性 重复性与再现性 正确性 重复一致数 零件总数 % 重复正确数 零件总数 % 评价人A 29 30 96.7 28 30 93.3 评价人B 28 30 93.3 27 30 90 评价人C 26 30 86.7 26 30 86.6 ABC的一致性 23 30 76.6 23 30 76.6 结论:总体检验的有效性位76.6%75%,因此可认为测量系统基本有效。 (2)质量现状。其一,Q198型电脑板点胶发生率:根据5-7月的质量统计,Q198型电脑板的总产量为42438块,共发生需要的点胶数为1432块,则气泡发生率为3.37%。其二,当前从生产线随机抽取10块电脑板检验,肉眼可视气泡板数的发生率为60%,需补胶的气泡数的发生率为3%,结果与上述情况基本一致。 (3)六西格玛改进目标。其一,近期目标;肉眼可视气泡板数的发生率在20%以下,需补胶的气泡数的发生率在1.5%以下;其二,长期目标:肉眼可视气泡板数的发生率在5%以下,需补胶的气泡数的发生率在0.5%以下。 3.分析阶段 (1)灌胶流程展开(见图1-1)。 装模清洗灌胶预热半成品电脑板 装模 清洗 灌胶 预热 半成品电脑板 成品检验 成品检验 自然固化脱模前预热脱模 自然固化 脱模前预热 脱模 B B 图1-1 浇灌工艺流程展开 (2)电脑板气泡产生原因分析。团队成员运用头脑风暴法对气泡产生原因进行了估计和分析(见图1—2)。 图1-2 电脑板气泡产生原因分析 人员操作不当 人员操作不当 灌胶孔过小 灌胶孔过小 工人不会操作 胶水超过有效 胶水超过有效期期 灌胶位置不良 灌胶位置不良

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