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ZQDR-410型牵引电机主磁极线圈引出线断裂烧损原因分析及改进
第7期(总第437期)内燃机车2010年7月
ZQDR一410型牵引电机主磁极线圈引出线
断裂烧损原因分析及改进
詹勇
(乌鲁木齐机务段,新疆乌鲁木齐830023)
摘要:针对ZQDR一410型牵引电机在运用过程q-出现的内部扃绕式主磁极线圈引出线根部
断裂,烧损故障,采取对电机主磁极线圈间连线加长固线卡,使用绝缘垫板绑扎加固的方法,降低连
线振动幅度,防止电机主磁极线圈引出线断裂,烧损故障.
关键词:ZQDR一410型电动机;连线断裂;原因分析;改进
中图分类号:U262.46文献标识码:B文章编号:1003-1820(2010)07-0043-02
1问题的提出2故障原因分析
ZQDR一410型牵引电机内部主磁极连线原设
计为硬铜板连线,在机车运行过程中牵引电机由于
受到垂向震动作用,主磁极铁心松动后可能导致连
线出现脆裂.根据一些机务段提出的建议,铁道部
自2006年开始在机车大修时要求将该型电机内部
磁极线圈间连线改为软连线.但自2007年以来,
乌鲁木齐铁路局库尔勒机务段连续出现改造后的
牵引电机内部主磁极线圈引出线从根部断裂,烧损
故障.该故障2007年发生18台,2008年发生31
台,呈逐年大幅上升趋势;同时因电机主极线圈引
出线断裂烧损造成的电机环火,接地以及电阻制动
无法使用等一系列故障,严重影响了我段机车的正
常运用.一方面使我段机破,临修指标居高不下,
造成检修人力,物力的巨大浪费;另一方面干扰了
正常的铁路运输生产秩序.
针对该类故障我段进行了技术攻关,从查找原
因,制定措施,实施改进,效果调查等环节人手,制
定了较完整的改进方案,实施后取得了明显的效
果.
收修回稿日期:2010-03—17
作者简介:唐勇(1967一),男,江苏泰州人,高级工程
针对ZQDR一410型牵引电机内部主磁极线圈
引出线根部断裂烧损的问题,对故障电机逐台进行
解体检查,发现断裂烧损部位均集中在电机内部
上,下主磁极线圈引出线根部,前,后主磁极线圈引
出线无断裂现象.主磁极线圈为扁铜板水平叠加
绕制成型,因安装位置不同造成主磁极线圈引出线
受力方式不同.上,下主磁极线圈引出线为水平方
向,受力点集中在引出线根部,因引出线水平方向
刚度较低,反复受力易产生疲劳裂纹;前,后主磁极
线圈引出线为垂直方向,承受垂向力时因刚度较高
不易发生断裂.
通过对故障电机进行分析,发现将该型电机内
部主极线圈间连线改成软连线,在工艺设计和执行
方面存在严重缺陷.改造后的电机只对磁极之间
连线中部约50mm长度与电机壳体固线卡进行了
绑扎固定,而磁极间双股软连线紧固接头至绑扎点
之间有200mm左右的悬空段,这对振动力矩起到
了放大作用,如图1所示.
磁极线圈间连线按照这种结构改造后,当机车
运行在无缝钢轨区段时,由于线路条件较好,振动
源较少,缺陷造成的影响不易暴露;但我段机车运
行区段为50m短轨,机车轮对每次通过钢轨接头
出现一次振动,高速运行时连线就会产生垂向高频
振动.如图2所示,扁绕式主磁极线圈引出线为悬
内燃机车2010正
臂结构,支点在引出线根部,磁极间双股软连线
200mm左右的悬空段因高频振动产生的力量全部
作用于主磁极线圈引出线根部,经长时间振动后产
生裂纹并逐步扩展,当引出线截面积不足时造成烧
损,断裂.
图1主磁极问软连线原绑扎方式
图2扁绕式主磁极线圈引出线根部断裂,烧损情况
3改进措施
(1)采取永久性固化措施,杜绝ZQDR-410型
牵引电机主磁极间连线断裂烧损故障.将电机机
壳上固线卡长度增加至200mm,使用加工成型的
酚醛层压板作为绝缘垫板对软连线进行绑扎加固
的方式(见图3),减少主磁极问软连线悬空长度,
抑制了磁极连线振动幅度.对全部下车检修的
ZQDR一410型牵引电机按照改进方案进行处理,
同时要求对我段人厂大修机车的牵引电机主磁极
问连线绑扎方式进行改进.
图3主磁极间软连线改进后绑扎方式
(2)对运用机车的牵引电机主磁极间连线采
取强化措施.对未进行结构改进的牵引电机,采用
高强度尼龙绑扎带进行临时绑扎加固,抑制垂向振
颤力,以减少断线故障发生.
(3)优化检查,检测方法,提高电机检修基础
质量.①对电机绕组阻值使用电桥进行测量时,要
求使用橡皮锤敲击线圈及引出线,以准确找出存在
的裂纹,虚接等故障隐患处所,此做法已纳入检修
工艺严格执行.②电机在中修解体进行定子检修
时,使用一定长度的成型撬棍检查各磁极线圈是否
松动(在线圈与撬棍间垫压一定厚度的酚醛层压板
进行撬动,防止损伤线圈绝缘).通过此办法可有
效杜绝因磁极线圈松动后与磁极铁芯之间存在相
对运动,进而导致磁极线圈引出线断裂烧损故障.
此方案已于2009年2月18日开始实
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