强力胶带硫化接头预留技术_secret.docVIP

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
PAGE PAGE 1 科技成果研究报告 强力胶带硫化接头预留技术 ******工程建设有限责任公司 二○一○年六月 强力胶带硫化接头预留技术 强力胶带输送机作为物料运输系统的主要设备,在工业生产中显示出了其不可替代的作用。然而高强度、长时间在恶劣环境下的磨损,使强力胶带经常要进行更换,在更换施工中胶带接头硫化虽不是难点工作,但占据工作量的三分之二;至于占施工周期的份额更不成比例,如2000米胶带需硫化12个接头,强力胶带型号ST3150,胶带宽B=1米,带厚24㎜,平均三天硫化两个接头,施工工期约19个昼夜,而敷设胶带仅用四天四夜(多年施工经验),在胶带更换施工中胶带硫化粘接成了关键线路。强力胶带接头硫化工序中,接头的切剥、剃削、打磨占据整个工序工作量的二分之一,如果将此工作量减少或省去,无形中减少了工作量,缩短了施工周期。在2003年的马脊梁主斜井强力胶带更换施工中,硫化作业一班下来工人往往是精疲力竭,叫苦不迭。“接头中切剥、剃削、打磨的工作量太大,劳动强度太高。68根钢丝绳,每根都得切割、剥离,然后逐根剃削、打磨、清洗,又脏又累。一个接头硫化完毕施工现场堆满废胶条,满施工棚里到处飞扬着打磨的胶沫,弥漫着高浓度的清洗汽油味,既不安全又不环保”这是当时一位矿方资深老总对作业环境的总结,也是现场真实写照。2009年在更换强力胶带的施工中,我们会同矿方及生产单位研究,经过科学分析、大胆尝试,运用硫化头预留技术成功的解决了硫化过程的剥削工作量大的难题。此工艺通过现场预制,权威机构检测,各方面机械性能达到技术标准和使用要求。现就此技术进行陈述如下: 一、工程概况 马脊梁矿主斜井强力胶带输送机全长L=944米,倾角为16?,输送能力为300t/h,胶带型号ST3150,胶带宽B=1米,带厚24㎜(8+8.1+8),钢丝绳芯直径Φ=8.1㎜,共68根,每米重50㎏/m。因使用年久,胶面严重老化并大面积开裂,以致渗水使钢丝绳芯锈蚀严重,经矿方研究决定进行胶带更换。本工程要更换2000米强力胶带,新胶带硫化成一体叠放在地面。地面胶带整体硫化虽然不占用停产时间,但硫化工作量大、劳动强度高直接影响着整个施工周期,在胶带接头较少的情况下还不显,若在胶带接头量大的情况下更突出了其制约工期进展的弊端。 二、强力胶带硫化接头预留技术研究 两千米胶带共12个接头在地面进行整体硫化,按以往施工经验三天两个头,这在强力胶带硫化作业中已是一个不成文的经验定额,若想缩短硫化作业时间,就必须从减少工作量、省去某个工序着手考虑。 从胶带硫化工艺分析:胶带加压、加温、保温是技术性比较强的工序,有规范标准执行,时间一定,工序必不可少;硫化后胶带叠放工序简单但必不可少,只有叠放完一卷才能与下一卷胶带粘接硫化;铺胶、压板、揭板工序单一,无可压缩时间和省略工序;胶带切剥、剃削、打磨、清洗工作量大,劳动强度高,占据施工时间长,若能减少或省去此工作量将可大大缩短施工周期,减少劳动强度。我们会同矿方、供货厂家从技术上和实际操作上进行分析讨论并付诸实践。 首先从胶带生产工艺上考虑,如果每卷胶带两端在生产线上,将两端2米范围内不进行钢丝绳与胶带的硫化,胶带下线后外部的胶与内部钢丝绳处于分离状态,这样接头就不用再逐根进行切剥、剃削而且仅根部进行一下打磨和清洗。实施的办法就是在胶带生产线上将每卷胶带两端头2米范围内的钢丝绳上下覆盖塑料和帆布各一层,人为的使钢丝绳与胶不粘接,成品附效果图一。 胶带接头预留技术在生产操作中可以实现,但能否达到硫化技术要求这又是一个技术性问题。实践可以考验一切,我们就现场条件进行了一次硫化实验。硫化后将硫化接头纵剖,观察胶与钢丝绳粘接情况,并通过权威机构检验均符合要求,(试验报告编号:200966079;钢丝芯皮带接头拉断强度试验结果用ZDM4000KN试验机;样品长×宽=2150×250厚度24㎜;拉断力830KN。)附效果图二。 通过强力胶带生产可操作性和硫化施工技术性分析,证明了强力胶带硫化接头预留技术可行性。 三、经济效益比较 强力胶带硫化接头预留技术减少了硫化过程中的工作量,减轻了工人劳动强度,为缩短施工周期赢得了时间。其经济效益分析如下: (一)、减少耗料 强力胶带硫化接头预留技术的应用, 有效地省去了胶带切剥、剃削工序、减少了打磨、清洗工作量。从而减少了打磨时的电耗和清洗时的汽油消耗。 (二)、缩短施工周期 运用强力胶带硫化接头预留技术施工,平均两天硫化三个头,比以往硫化作业三天两个头缩短工期一半。 (三)、环保 强力胶带硫化接头预留技术的应用,解决了废胶条回收困难的问题,减少了打磨时胶沫飞扬和清洗时汽油挥发的污染局面,有效地保证了职工职业健康, 有力地践行了公司环保节能的宗旨,为发展“绿色经济”奠定基础。 四、总结 通过研

文档评论(0)

139****6621 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档