技术部年度总结报告-林景.pptVIP

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对于2013年推行的内容中,也有未能完成的项目,如无云母片产品改进,现量产只有一种,在2014年要展开是全面的改进约5种产品(可降低成本、缩短交期)。 2014年新产品开发、改进品、建线,有四项指标: 1、工序能力满足要求 (CP >1 , CPK≥1.33) 2、有流程图,按控制计划进行 3、合格率≥90% 4、嫁动率(?秒/只、 ?只/日、 ?只/月) 技术部2013工作总结报告 中国利达机电有限公司 在前行中思考 在前行中创新 技术部:林景 2014年1月19日 2013年技术部总结 目录 2013年工作内容 1 2 3 ①技术产品新开发 ②工艺改进 ③模具设计开发改善 ④工作内容达成 2014年工作计划 2014年展望 重工 1.2013年工作内容 ①技术部新产品开发 目的:在客户可接受价格下生产出性能和结构都满意的产品 样品一次开发合格率:90% ①排片车间试模定位问题,造成压塑斜片或产品试模过紧压不下 ②10月份因为玻璃丝厂家更换,压塑条件 不一, 造成压塑气孔与压塑高度 ①:针对塌边,重新设计开发冲模 NG ② 重新开发产品根据产品厚度来确定对接尺寸 ①:冲制过程中对接产品塌边 13 慈溪奥博 批量生产废品 解决方案 试制过程中问题点 开发数量 客户名称 新样品开发转批量后主要废品问题: 3 6 18 27 未完成 待客户确认数量 转正数量 开发数量 注:2013年不足点 ①样品转正评审未持续 ②样品开发合格率未确定 通讯 ②工艺改进 目的:根据公司现有生产产品,对品质、加工效率、生产周期的提高 产品改善产品合格率:>95% 品质改进 银铜+电木粉 纯铜+玻璃丝 原材料 称料操作简单 压塑与机加工废品低 合格率>95% 生产效率低 压塑废品高 优缺点 改进后 改进前 品质提升 改善目的:客户产品性能提升 改善前 改善后 更改内容:①铜排结构更改 铜排工作面增厚 ②电木粉更改 成本降低 原材料成本减少 粗精车加工效率提升 现阶段压塑废品略高于改善前 排片效率高于“7”字型 机加工粗精车余量大 优缺点 年产量36万只×0.5=18万元 生产成本降低 示意图 “7”字型铜排对接压塑大模 一字型铜排 状态 改进后 改进前 ②工艺改进 成本下降0.5元/只 700元/台×21=14700元 投入成本 加工效率高,模具车间制作人员劳动强度降低 加工效率低,难度大,结构复杂 电费成本浪费 优缺点 节省电数×26/天×12/月×2/班×21/台-投入成本=8.1万 预计年节约电费成本 石棉板与云母板制作保温箱 合成石制作保温箱 150T压机无保温措施 状态 改进后 改进前 注:原计划2013年完成21台150T压机保温箱制作,因在制作改进过程中材料变更,现完成12台。剩余9台在2014年3月前完成 已更改34种量产品 新开发样品已全部使用温挤压工艺 改进进度 生产周期减少(节约2个工作日)拉拔道次减少 挤压轮与压实轮的使用寿命控制 (无具体量化数据控制,现使用状态控制) 生产周期长 物流搬运次数多 品质控制成本提升 优缺点 温挤压 轧扁 状态 改进后 改进前 交期提升 温挤压机 注:压机保压时间的调整 目的:由于生产任务量的提高,以及劳动成本的提高。在不影响产品品质的前提下,更改压机车间保压时间。 改进达成率:改进数300种 完成数66种 达成率22% 改进持续中 完成效果:车间日产量相对于改进前提升5%,从而能满足后期机加工的生产日产量,从而最总能及时交货。 上引杆 温挤压 一道拉拔 二道拉拔 冲制 工艺变更后 圆杆 轧扁 退火 二道拉拔 冲制 原工艺 一道拉拔 三道拉拔 按产品特性可不需此工序 重工 游戏机 通讯 ③模具开发设计改善 PA64 6180模具已完成,未进行试验(待冲床) ①模具铜排尺寸 ②提高模具精度,生产效率 5990模具完成,已投入生产 ①模具寿命 ②模具铜排尺寸 ③提高模具精度,生产效率 ①降低劳动力 ②节省搬运时间 ①普通冲床满足不了生产任务 ②冲制尺寸变化大 ③料带较厚,送料送不到位,经常冲制半片 ①芜湖杰诺瑞2013年1月份 投诉铜排缺角 ②普通冲床送料不到位,造成铜排缺角 原因 高速冲接料的改

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