供热机组汽包水位低引起炉MFT事故分析.docVIP

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供热机组汽包水位低引起炉MFT事故分析

供热机组汽包水位低引起炉MFT事故分析   摘 要:通过一起供热机组由于汽包水位低引发的炉MFT 事故的介绍,分析了事故的原因,并针对暴露的问题提出相应的预防措施。   关键词:供热机组;汽包水位低;MFT   图文分类号:TM59   锅炉汽包水位的控制与调整   一、保持汽包正常水位的重要性   汽包水位严重过高或满水时,蒸汽大量带水,会使主汽温度急剧下降,蒸汽管道和汽轮机内发生严重水冲击,甚至造成汽轮机叶片损坏事故。汽包水位过低会引起锅炉水循环的破坏,使水冷壁管超温过热;严重缺水而又处理不当时,则会造成炉管大面积爆破的重大事故。因此,锅炉运行中保持水位正常是一项极为重要的工作,绝对不能有丝毫的疏忽大意。   二、影响汽包水位变化的主要因素。   (1)锅炉负荷的变化   负荷突然增加,在燃烧和给水未调整之前,汽压将迅速下降,造成炉水饱和温度下降,汽水混合物比容增大,体积膨胀,使水位上升,形成虚假水位,但此时给水流量并没有随负荷增加,因而在大量蒸汽逸出水面后,水位也即随之降低。   (2)燃烧工况的变化   如燃料量突然增加,锅炉燃烧率和炉水汽化加强,体积膨胀,使水位暂时升高;由于锅炉蒸发量的增加,而给水流量却未变,继而又即发生水位下降。锅炉燃烧率减弱时汽包水位的变化则与此相反。   (3)给水压力的变化   如果给水系统不正常使给水压力变化时,将使进入锅炉的给水流量发生变化,从而引起汽包水位的波动。在其它情况不变时,给水压力升高,将引起汽包水位升高;给水压力下降,将引起汽包水位下降。   (4)汽包相对水容积的大小   汽包的相对水容积越大,水位变化速度越慢;汽包的相对水容积越小,水位变化速度则越快。   (5)设备泄漏或故障的影响   运行中如发生高压加热器、省煤器、水冷壁泄漏或给水系统主要设备故障等情况,都会造成汽包水位的变化。   综上所述,影响汽包水位变化的因素很多,水位变化是各种因素综合作用的结果。所以,正常运行中应认真监视各项参数及工况的变化,及时进行有关的调节,将调节工作做在水位变化之前,一旦发生水位变化时,应迅速查明引起水位变化的原因,及时分析判断汽包水位的变化趋势和进行必要的调节,保证汽包水位的稳定运行。下面就以一起汽包水位低炉MFT事故为例,分析事故的原因,并针对暴露的问题提出相应的预防措施。   铁岭发电厂两台300MW供热机组,采用的是哈尔滨锅炉厂制造的HG-1021/18.2YM4型锅炉,各配置五台MP2116A辊盘式磨煤机、正压直吹系统,在正常运行中,发生了一起由于汽包水位低造成炉MFT(主燃料跳闸)锅炉灭火的事故,造成了供热中断1小时,这起事故暴漏了运行人员责任心、事故处理、危险点分析等方面的若干问题,值得深思与改进。   (一)事故前运行方式   二号机组停运,一号机组负荷280MW,1A、1B、1C、1D、1E磨煤机运行,1A、1B引、送风机、一吹风机,1A、1B汽泵运行(给水自动状态),电泵备用,供热系统投入。   (二)事故经过   (1)18:25值长令:停止1B磨煤机,制粉班处理1B给煤机落煤口内木杆及清扫链传动轴缠有大量铁丝。   (2)18:281B磨煤机停止后,在冷风门未关时,1E磨煤机棚煤,立即投入1E给煤机防棚煤气锤及疏煤装置,并立即准备启动1B磨煤机。   (3)18:301B磨煤机启动,1E棚煤处理好(1E磨煤机在未停止的情况下处理好棚煤)。   (4)18:32汽包水位高报警,立即降低小机转数,手动调整汽包水位,停1B磨煤机。   (5)18:35汽包水位下降,立即增加1A、1B汽泵转数,启动电泵。   (6)18:36汽包水位低-300mm(MFT动作水位下限),炉MFT动作。   (7)18:36由于一号炉灭火机组负荷低于150MW,供热抽汽自动退出运行,热网循环水系统继续运行,循环水供水温度由63℃降至43℃,热网循环水回水温度43℃未变。   (8)18:37锅炉吹扫。   (9)18:42吹扫结束,启1A、1B一吹风机,炉点火,投油四只,依次启1B、1C、1A、1D、1E磨煤机,负荷180MW,恢复一号机供热系统,解除全部油枪,通知电除尘及脱硫,厂用电恢复自带,汇报值长。   (10)19:50一号机组负荷大于180MW,热网首战恢复正常供热,热网循环水供水温度由43℃恢复到63℃。   (三)原因分析   (1)1B磨煤机停止运行,1E磨煤机棚煤前机组负荷较高,给水流量较大,1B磨煤机停止、1E磨煤机棚煤后造成机组负荷下降较快,对锅炉汽包水位影响很大。   (2)1E磨煤机棚煤处理好(未停磨)后启动1B磨煤机又停止1B磨煤机,汽包虚假水位严重。   (3)汽包水位高报警,减少给水流量与汽包虚假水位叠加使汽包水位下降加快,给调节带来困难。   (4)

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