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低NOx燃烧器与SCR运行综合优化

低NOx燃烧器与SCR运行综合优化   【摘 要】本文主要从试验出发,分析在不同燃烬风率、氧量下对于NOx生成及锅炉效率的影响,同时分析不同燃烬风率、氧量及脱硝效率对于SCR反应器的氨逃逸的影响,综合得出经济效益较高的燃烧调整及配风方案。   【关键词】燃烬风率;氧量;脱硝效率;氨逃逸;经济效益   0.引言   二十几年来,随着我国经济的快速发展,对能源的需求也不断增加,作为一次能源的煤炭,在相当长的时期内仍然是我国主要能量来源。目前,中国电力能源结构中,煤电约占3/4,而且在今后相当长的时期不会有很大的变化。因此,如何控制火电厂产生的NOx的排放对于控制环境污染有重大意义。   1.锅炉及SCR概况   浙江浙能乐清发电责任有限公司(下称乐电公司)二期2台660MW锅炉为超超临界参数变压运行,螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、采用四角切圆燃烧方式、平衡通风、固态排渣、全钢悬吊结构Π型锅炉、露天布置燃煤锅炉,锅炉尾部烟道布置两台三分仓容克式空预器。锅炉燃烧系统按配中速磨,冷一次风机,正压直吹式制粉系统设计,配6台HP1003磨煤机,R75=25%(高负荷时5台磨运行,1台备用)。24只低NOx同轴直流式燃烧器(LNCFS)分6层布置在四角,切向燃烧。燃烧器的上部设有SOFA风,以降低炉内NOx的生成量。   每台锅炉均布置两台采用美国BW公司开发的通用型结构型SCR反应器,反应器本体内装有蜂窝状催化剂(层数2+1)。SCR的几个主要设计值为:脱硝效率不小于65%(在锅炉燃用设计煤种及校核煤种、BMCR工况、处理100%烟气量的条件下),SCR入口烟气中NOx浓度为450mg/m3(干基,6% O2),氨的逃逸率<3mg/L,SO2/SO3转化率<1,NH3/NOx摩尔比<0.664。还原剂采用液氨,存储于氨罐中的液氨经蒸发器加热后蒸发为气体,经氨气管道输送到SCR区域与空气混合成浓度为≤5%(体积比)的混合气体,由喷氨格栅喷入SCR烟道脱硝。   2.环保要求及现存在的问题   乐电公司二期#3,4锅炉在脱硝投入运行的一年中,一直按环保部门有关要求,保持脱硝效率大于65%以上运行,由于过高的脱硝效率使得喷入烟道的氨过量,而过量的NH3会与烟气中的SO3反应生成硫酸氢铵(NH4HSO4)。NH4HSO4在烟温低于150℃时,会成为液态,它与飞灰表面物质反应将改变颗粒物的表面形状,最终形成一大团状粘性的腐蚀性物质,造成空预器严重积灰。根据《GB 13223-2011火电厂大气污染物排放标准》的有关规定,自2012年1月1日开始燃煤锅炉的烟气排放中NOx排放浓度上限标准为不大于100mg/m3,因此如果能控制SCR入口NOx的含量为250mg/m3左右,同时保证SCR的脱硝效率保持在60--65%左右就可以控制烟气排放中NOx的含量不超过100mg/m3,同时也能解决由于过量氨喷入引起的空预器严重积灰问题。   3.试验工况   为了解决这个问题,乐电公司分别在#3机组在660MW,500MW及400MW工况下,分别采取氧量2%、3%、4%、5%、6%,SOFA层数2层、3层、4层并不同配风及脱硝效率在55%、60%、65%、70%的工况点进行采样分析。各试验工况下采用的煤种均为乐电公司主要使用的神混煤,燃烧系统的其它控制参数基本一致。   各工况下的试验负荷,主、再热蒸汽温度与压力,均能满足试验计划负荷要求,且基本恒定,满足《GB 10184-88 电站锅炉性能试验规程》中的有关规定,且所有试验工况下,炉内结渣情况均良好,结渣倾向性均没有明显变化。   4.试验数据分析   4.1燃尽风率对NOx生成浓度及锅炉效率的影响   按照空气分级燃烧原理,在机组负荷、总空气量不变的前提下,增加燃尽风的送风量可以降低NOx的生成量。表1和图1为 660MW负荷、3%炉膛氧量、改变燃尽风率对NOx生成浓度的影响。从图1可知,随着燃尽风率的增加,NOx排放浓度不断减小,呈下降趋势。   但由表2及图2可知,随着燃尽风率升高时,锅炉效率下降,发电煤耗增加趋势基本一致,其中燃尽风率大于20%左右时,发电煤耗的增加更明显(燃尽风率升高5%,平均发电煤耗增加约1.5g/kwh左右)。燃尽风率小于18%后对经济性影响不大。因此,从燃烧经济性角度考虑,锅炉额定负荷运行时,燃尽风投运3层较为合适(燃尽风率约18%)。   4.2氧量对NOx生成及锅炉效率的影响   从NOx的生成机理可以知道,炉膛氧量对NOx的生成量有重要的影响。表3和图3显示了不同负荷时(每个负荷下保持燃尽风率不变)改变氧量对NOx生成浓度的影响。从图3可以看出,无论是在660MW负荷,还是500MW、400MW负荷的情况下,NOx生成浓度都随着

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