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客车内外噪声控制关键技术及工程应用的研究
Y1054d48
一
分类号—— 密级
UDC 编号
合肥工业大学、苏州工业园区(苏州金龙)
博士后研究工作报告
客车内外噪声控制关键技术及工程应用研究
贾继德
工作完成日期: 星QQ鱼生!星旦!昼目
报告提交日期:呈QQZ生墨旦墨旦
合肥工业大学
安徽省合肥市屯溪路193号(230009)
合肥工业人学、苏州工业I,寸【x(苏州金龙)博上后研究工作撒:。j
摘 要
随着环保力度的加大,国内外法规对于汽车噪声水平要求越来越严格,然而.我国客车
行业整体噪声水平偏高,如何降低客车的噪声水平,使其满足法规要求非常重要。本研究项
目以金龙KLQ6795Q、KLQ6129客车为研究对象,从噪声普查、声源识别技术、噪声控制策
略和噪声控制技术等方面对客车内、外噪声进行了深入系统的研究。
噪声普台是噪声治理的第一步,通过人量的道路试验、定置试验工作,摸清了研究对象
的噪声水平,声场分布,频谱构成、噪声传播途径及变化规律.明确了噪声控制目标。
汽车加速行驶是标准的非平稳jf:作过程,基于时.频分布的声源识别是较好的方法。为此,
利用时.频分析技术进行卢源信号的特征提墩,揭示了_{要声源与标准测点噪声信号在时.频
域能量分布特点。并发展了基于小波包的声源识别方法、基于小波包及线性方程维求解的声
源辨识方法.基于Model小渡变换的时。频相干f【Ii计方法,声源识别结果显示:风扇、油底
壳、消声器为最主要的噪声源。
车内噪声}要来源十空气传播噪卢及结构体辐射噪声,通过采崩选扦运行及传递函数方
法进{子^源识别。杳明了备声源的辐射噪声通过审气向车内的传播情况。风扇噪声对车内各
位胃噪卢贡献最大,刚驰着转速增加Im变大:此外,汕底壳、消声器等卢源对于车内不同测
点,在不同的转速r卜也有较明显的贞献。通过仿真计算及振动测试分析,查明了KLQ6795Q
客-午结构动态性能对年内噪声的影响,从而找出了KLQ6795Q整车怠速共振的原因。
汽午降噪离不丌吸声、隔声、消声、陷振、阻尼等技术,通过对各种技术的作用机理、
影响凶素的研究,以及金龙客车I:采川的若干降噪材科发附件的性能测试,为客车的噪声控
制技术的工程应用奠定了基础。
风扇是最大噪声来源.通过对令尼客车所配风扇进行娥顾冷却与降噪要求的优化设计.
使其在各项性能指标不下降的前提F,降低了近场噪声2,51dB(A),改善了噪声的频谱结构;
同时,对冷却系统与帆扇相匹配的进弘L格姗、风道、后舱门进行消声设计后,车外加速噪声
下降了2~3dBtA)。
通过对多种消声器的测试,分析,指出了其存在的问题。在原客车所配抗性消声器的基
础上进行性能改进,台架试验表明,改进后的消声器各项性能指标比原消声器有了明显改善.
插入损失为22.9dB(A),功率损失比为1.11%,排气背压为14kPa.三项指标均达到了《汽车
排‘t}Ij声器技术条件》QC/T631-1999的要求。
通过发动机油底壳的近场测试分析,提取了油底壳的时-频特征,并根据油底壳噪声辐射
特点进行了隔声罩设计,既口r减少油底壳向外辐射噪声,又不至于影响油底壳的正常散热,
Ⅲ时还方便了油底壳的放油,拆装。试验表明.车外加速噪声最大下降了1.5dB(A)。
通过结构优化及噪声控制芙键技术应J}J于整车降噪中,有效地降低了整车噪声水甲。经
台吧工业人学.苏州工业HIx(苏州金尼)18上后研究工作掀:-
国家权威检铡部f
《汽牟加速行驶‘乍外噪声限值及测量方法》中第二阶段限值(80dB(A))的要求:KLQ6129
客车车内噪声最大下降4.7dB(A).达到JT/T325—2004《营运客车类型划分及等级评定》大型
客车、高i等级对于车内噪声限值(小于66dB(A))的要求,解决了余龙客车生产中的技术
难题,为其它客车的I锋噪提供了理论依据和
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