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硬岩巷道高效综掘保障措施及效益分析
硬岩巷道高效综掘保障措施及效益分析
【摘 要】为了保障东欢坨矿年产3Mt矿井可持续发展,在硬岩巷道采用掘进机作业线。本文就掘进过程中遇到的问题,提出了相应的解决方案。本文分析了硬岩掘进带来的效益,并指出改进的方向。
【关键词】硬岩;掘进机;配套;综合效益
1.问题提出
-690水平南翼轨道大巷断面宽5.4m、高3.7m,净断面积为16.8m2。,长度为3200m。巷道沿煤12s-2顶板掘进,其岩性为黑色碳质粘土岩和深灰色砂岩,泥质胶结。虽然其岩石较为坚硬,坚固性系数f值在5~8之间,但围岩层理、裂隙发育,易发生偏帮、冒顶等事故。
-690水平南翼轨道巷采用锚、网、喷支护。此巷道属于未开发区域。劳动组织为为“三八”作业制,两掘一喷,六、两班进行掘进作业,十点班进行喷浆、检修作业。
2.实施方案
2.1完善运输渠道
为提高掘进速度和效率,决定采用硬岩掘进机进行施工。为保证掘进机出岩效率,掘进机后配套转载及宽1m的皮带运输系统,将煤矸运至矸石仓,以保证出矸的连续性。
由于巷道一侧摆放了1m皮带运输系统,影响了轨道运输,使物料运送和存储难度加大,进而影响喷射混凝土作业,导致进尺降低。为此,在巷道施工1000m左右时,施工一个长50m的大断面巷,形成一个车场,降低巷道物料运输难度;采用车头进行运输,提高运料速度。
2.2增加降尘措施
选择掘进机作业及喷浆作业的降尘、防尘方法是我们的工作重点。我们采取了一系列措施来实现降尘和防尘。
2.2.1掘进机作业除尘
仅凭掘进机自带的喷雾降尘装置无法完全消除掘进作业产生的粉尘。为此,采取了以下措施:
①在掘进机自带的内外喷雾基础上,增加喷雾位置和喷雾口的数量,并安装加压泵,将水压由原来的1MPa增加至4MPa。
②在掘进机后转载上方增加了一套2×15kW抽出式除尘风机,将负压风筒接至掘进机切割头处,将迎头粉尘吸入并引至水箱中。
③在距迎头50m处安设喷雾装置。
通过上述方式,除尘效率达到了95%以上。
2.2.2喷射混凝土除尘
为了解决喷射混凝土作业粉尘的难题,引进了全封闭式除尘喷浆机。??喷浆机的除尘原理是,整个喷浆机密闭,只留上料入口;利用喷浆机电机带动扇叶,扇叶旋转将烟尘吸入粉尘室集尘;在上料机给料轴上安设喷雾装置,保证了给料期间的有效降尘。
2.2.3个人防护
引进一种同行业内较为先进的防尘口罩,做好防尘工作的最后一道防线。
通过上述方法,全方位提升了降尘的效果,保障了工人的身心健康。
2.3提高喷射混凝土支护速度
采用掘进机施工后掘进速度加快,每天平均进尺达到7.2m。而喷射混凝作业最快也就是每班3.6m,喷射混凝土作业滞后掘进作业的问题凸显。为保证正规循环作业有序进行,采用了以下方案:
①与中国煤炭科工集团南京研究所合作,论证了喷射混凝土的作用。理论和实践表明,在当前支护技术条件下,喷射混凝土的主要作用是对巷道围岩的封闭,防止岩石风化。为此,决定降低巷道喷浆厚度,将喷射混凝土厚度由原来的150mm降至50~100mm。降低喷射混凝土厚度后,将以往为封闭7.2m围岩所需喷射的15车混凝土料降低至10车混凝土料,从而保证了掘进的进度。
②以往在喷射混凝土作业时,由于骨料陶粒土与水泥采用人工拌合,出现料拌不均匀的问题;由于人工上料不及时,出现喷射混凝土料不连续的问题。混凝土料配比不均匀、不能连续供料导致喷射混凝土的回弹率大幅度增加。采用螺旋杆式上料机,不仅保证了混凝土配比的均匀性,也提高注上料速度,保障了喷射混凝土出料的连续性,使回弹率由原来的20%下降到了10%,喷浆速度提高了。
2.4其他方面的措施
(1)支护技术改进,采用锚、网、喷支护。原网片规格为1000×1000(mm),网片之间搭接需要进行绑接,造成了联网质量不好,锚杆间排距控制难度加大等问题。现将网片尺寸改为2000×1000(mm),减少了网片的搭接,提高了网片整体支护质量。
(2)巷道掘进过程中,会遇到顶板破碎、压力大等问题,采用常规锚、网、喷支护会造成巷道爆浆及变形。当巷道遇到此类情况时,在后方进行锚注加固修复,可大大延长巷道服务年限。
3.硬岩巷道综掘效益分析
3.1掘进速度明显提高
普通炮掘日进尺为平均3.2m,硬岩掘进机综掘平均日进尺7.2m,最高达9m。掘进机未发生较大事故停机问题,开机率为98%以上。
3.2提高了作业现场安全性
机械化作业,可适应复杂多变的地质环境,减少了欠挖、超挖和放炮对围岩的破坏。杜绝了在炮掘作业出现的因处理欠挖造成的人身伤害。自使用硬岩掘进机后,没有出现过伤亡事故。
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