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低硅高碱、无计划休风后的炉况恢复及分析

摘要 潍钢1#高炉渣碱度高,高炉炉温持续偏低,炉缸亏热,又因上料故障,造成无计划休风。在恢复炉况的过程中急于降低焦比,对炉况判断出现失误,造成炉况出现反复。关键词 低硅??高碱??炉缸亏热??深料线?1前言潍钢1#高炉原炉容1080m3,2013年11月30日停炉大修,大修后炉容扩为1250m3,18个风口改为20个风口,5~7段冷却壁由铸铁改为铜冷却壁,单铁口改为双铁口,煤气回收采用大滤袋加压反吹系统。自2014年3月5日开炉以来,炉况稳定顺行情况良好,各项经济指标完成较好。2?????????高炉部分经济指标(2015年5月-2016年3月)高炉部分经济指标见表1。?????????????表1??高炉部分经济指标(2015年5月-2016年3月)时间产量t/d焦比kg/t煤比kg/t燃料比kg/tSi%2015年5月34863471615080.292015年6月33263521565080.312015年7月29713641465100.342015年8月34813521565080.282015年9月35813461575030.292015年10月36293451625070.262015年11月36173501555050.282015年12月35933461595050.272016年1月34703591495080.292016年2月36893621515130.272016年3月13日前37313561575130.273??事故过程3月12日高炉炉况正常时,当日铁水平均情况见表2。表2??3月12日铁水平均情况日期Si,%S.%R2铁温,℃3月12日0.280.0261.2214913月13日夜班接班后风量出现萎缩现象,料速减慢,炉温呈上行趋势(见表3),事后分析造成炉温上行的主要原因是炉渣碱度升高,渣碱度由正常的1.2~1.25升到1.35~1.40,造成了风量萎缩,料速减慢。当班工长调剂炉况时侧重于对炉温上行趋势进行重负荷调剂处理,燃料比由513kg/t减至505kg/t,对渣碱度调整力度较小。3.1??3月13日铁温不足,炉缸持续亏热3月13日炉温、铁温、碱度情况见表3。?表3????3月13日炉温、铁温、碱度情况日期炉次开口时间堵口时间Si,%S,%R2铁温,℃3月13日夜班1050120:2021:310.550.0091.3315261050222:0022:360.580.0071.4015001050323:030:200.410.0101.281527105040:461:420.430.0091.291501105052:053:110.400.0111.281521105063:434:500.420.0121.271508105075:165:480.450.0101.291518105086:217:420.350.0171.2715033月13日白班105098:229:000.220.0241.251490105109:4810:500.260.0101.2614821051111:2112:180.100.0301.2414711051212:4313:360.110.0361.2514661051314:1115:200.130.0351.2614751051415:5316:500.170.0301.2414601051517:2318:180.180.0281.2514691051618:4819:480.160.0291.2314613月14日夜班1051720:2021:310.160.0181.2814711051821:5023:080.260.0181.2614771051923:270:200.100.0301.251471105200:401:360.160.0241.231470????3月13日白班,夜班的重负荷料下达后,炉温呈下行趋势,铁水含Si量逐炉次降低,最低至0.10%,渣碱度上限,此时铁水温度已出现严重不足。当班工长只采取了增加喷吹煤量的措施来提高炉温,并未对焦炭负荷进行调整。后期生铁含Si有所升高,但铁温未见好转,直至休风前炉温一直控制偏低水平,铁温不足,炉缸持续亏热。3.2?突发设备事故????3月14日0:15炉顶上料系统发生故障无法上料,炉顶打水控制顶温,减风出净渣铁后于1:36休风。经确认下密液压缸连杆断裂,拆卸焊补后,直至14日下午14:36复风,处理设备事故共历时13h。4?炉况恢复采取的措施4.1分析最近炉况主要表现(1)东西铁场炉温有偏差,东场铁温高,西场铁温低,炉温波动区间变大。(2)铁前料慢现象频繁出现,炉缸中心温度由164℃降至156℃。(3)风口状态差,明亮但不均匀,有掉生料、挂渣现象。(4)灰铁比升高,造成布袋压

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