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3_引水隧洞衬砌缺陷修补方案
3#引水隧洞衬砌实验仓缺陷修补方案
工程概况
3#引水隧洞引(3)15+902.5~引(3)15+890.4 段试验段的混凝土施工已经完成,现场拆模后发现混凝土局部存在缺陷,经过试验,本实验仓各项试验指标均能达到合格要求,芯样7天平均抗压强度已达26.3Mpa,28天抗压强度已达34.7MP,28天抗压强度达到设计抗压强度的138.8%,现针对本隧洞试验段的局部缺陷问题提出修补方案。
2 衬砌实验舱的各项实验数据及取样过程
图1:试验取芯、抗压试验
根据业主及监理部要求,2010年12月16日试验中心对本仓进行取芯取样。
芯样1:编号为2010121601#,取样位置K15+897.2底拱中部,表面无明显气孔、夹层及离析现象,密实度较好,芯样完整。
芯样2:编号为2010121602#,取样位置K15+897.2水流方向右侧,表面无气泡,无夹层离析,芯样较完整。
芯样3:编号为2010121603#,取样位置为水流方向左侧,K15+892,表面无气孔、夹层及离析现象,密实度较好,芯样完整。
12月23日由监理见证旁站,对编号为2010121603#芯样进行7天抗压试验,其结果如下:
极限荷载分别为204KN/214.5/202.7KN,7天平均抗压强度为26.3MP。
2011年1月12日由监理见证旁站,对编号为2010121601#芯样进行28天抗压试验,其结果如下:
28天平均抗压强度为34.7MP。
2011年1月13日由监理见证旁站,对混凝土进行抗渗等级试验,本仓混凝土抗渗等级为W8,检测结果抗渗等级﹥W8,检测合格(后附混凝土抗渗等级实验报告)。
综合评定:三个芯样表面无夹层、离析现象,密实度较好,芯样完整。芯样7天平均抗压强度已达26.3Mpa,28天抗压强度已达34.7MP,28天抗压强度达到设计抗压强度的138.8%(后附混凝土抗压强度试验报告),混凝土抗渗等级﹥W8。
经过实验数据表明,本实验仓混凝土各项试验指标均能达到合格要求,因此我部只针对混凝土表面进行处理,其具体处理方案如下:
3 缺陷种类及修补措施
3#引水隧洞衬砌实验仓混凝土的缺陷类型主要有:蜂窝,表面脱皮,麻面,表面水泡及气泡;
3. 1蜂窝
3.1.1蜂窝产生的原因
本试验段局部存在蜂窝,主要是在底拱右侧引(3)15+899~15+898,原因是未按操作规程浇注砼,下料不当,使碎石集中,造成砼离析。振捣不密实或漏振,模板有缝隙使水泥浆流失,
图2 蜂 窝
3.1.2蜂窝的处理
(1)将缺陷部位松散混凝土凿除,直至密实混凝土。凿坑四周成方形、圆形或多边形,避免出现锐角的部位。凿除蜂窝时,凿铲应垂直混凝土表面施工,避免凿坑修补环氧砂浆或胶泥与保留混凝土成尖角搭接,并控制周边修补厚度不小于1.0cm。凿挖过程中,应避免造成周边混凝土表面脱皮,凿挖的深度视缺陷架空的深度而定,原则上不小于1cm。
(2)混凝土表面蜂窝深度小于2cm的采用环氧砂浆修补,对于深度大于2cm以上的蜂窝缺陷,采用分层修补,即先用预缩砂浆填补至距混凝土表面1cm,然后表面用环氧砂浆修补。对于深度较大,有漏筋现象的,先将薄弱混凝土剔除刷一层水泥浆,用高一级的细石混凝土浇筑振捣,模板表面漏刷隔离剂或模板湿润不够,构件表面混凝土易粘附在模板上造成麻面脱皮
图3:表面脱皮、麻面
3.2.2表面脱皮、麻面的处理
(1) 缺陷深度小于5 mm 的,主要采用打磨的方式处理,打磨时注意与四周成型混凝土平顺过渡连接,磨平后表面用混凝土原浆调色。
(2) 缺陷深度大于或等于5 mm 的,标定缺陷范围,凿成四边形或多边形等规则面,凿至坚实基面,深度以最深凹处为标准,最深凹处的凿除厚度不小于5 mm ,然后采用比原混凝土标号高一级的级配混凝土砂浆修补。
为了获得可以接受混凝表面颜色,经现场对比试验,把白水泥与灰色普通水泥按一定比例混合一起使用,使用筛除了未见颗粒的细砂,砂浆中掺用浆合物(以如环氧树脂、白乳胶等),并采用砂浆或光滑的石板抹面,以使混凝土达到光滑的表面。或采用原配合比混凝土浆液调色抹平。
3.3表面气泡
3.3.1表面气泡产生的原因
本试验段混凝土表面气泡大部分形成都在底拱两侧,距中线1米范围内,因在下料过程中未严格控制铺料的厚度,致使下料厚度太厚,振捣不充分,气泡不能及时排出,在混凝土表面形成气泡群。见下图:
图4 表面气泡
3.3.2表面气泡处理措施
表面气泡处理采用与混凝土同品种、同标号、同配比的水泥、外加剂配制后,对混凝土构件表面所产生的细微气泡进行填补,会起到色泽一致、强度等级相同的效果。气泡处理视其缺陷深度和直径大小确定,直径小于5mm的气泡,原则上,可不作处理。直径大于5mm的气泡,将气泡空腔内的污垢和乳皮用高压水或风清除干净,充分湿润用水泥浆或1:2水泥砂浆
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