柳钢1号高炉大喷煤操作实践推荐.docVIP

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柳钢1号高炉大喷煤操作实践推荐

柳钢1号高炉大喷煤操作实践 摘要 对柳钢1号高炉大喷煤操作实践进行了总结。通过采取精料、高风温、富氧、湿分、调整装料制度等一系列措施,取得了喷煤比175k∥t、焦比326k∥t较好的技术经济指标。 关键词 大型高炉 喷煤 高风温 高炉生产中降低焦比、燃料比是降低成本的核心,大喷煤则是高炉降低成本的主要法宝。随着柳钢l号高炉(2000m3)喷煤工艺的不断完善,炼铁厂组织了喷煤攻关,紧扣高炉喷煤的四大要素-------高炉炉况稳定、料柱的透气性、煤粉燃烧率、炉缸热状态,在现有的原燃料条件下使喷煤比逐步上升到175kg/t, 焦比降低到326kg/t. l 精料 众所周知,原燃料质量好坏是高炉技术经济指标进步的决定因素。2009年以来,炼铁厂加强精料措施及生产平衡的组织,为高炉大喷煤操作奠定了基础。 1.加大进口富矿的使用量,严把石灰质量关,通过优化烧结上艺使烧结矿质量进一步提高,结品位由52.5%提高至55%,Fe0为7.4%~ 8.0%,转鼓指数(+6.3 mm)为75%。 2. 润土的加入量。严把造球质量关等措施改善球团矿质量,球团品位由原来60.5%提高至63.5%,si02,为5.2%~6.5%,抗压强度不小于2000N/个。 3.燃料方面加强1:熄焦比例提高焦炭强度:CSR≥60%,CRI≤30%。4.重视喷吹煤粉的质量,采用50%进口澳煤。喷吹煤粉灰分12%、含碳量75%、挥发分13%~14%。 5.加强筛网的管理,尽量减少入炉粉末。 2 高炉操作 2.1 送风制度 l号高炉调整送风制度(见表1),合适的鼓风动能有利于炉缸T作均匀活跃,使初始煤气流分布合理,确保炉况稳定顺行,有利于取得良好的技术指标。为了满足喷煤量的增加及炉缸活跃而均匀,逐渐缩小风口以提高鼓风动能,保证标准风速210 m/s 以上,鼓风动能95~100 kJ/s。 表1 柳钢1号高炉送风制度的调整 φ140mm φ135mm φ130mm φ125mm 堵风口 风口面积 鼓风动能 时间 个 个 个 个 m2 kj/s 2008年 6 20 0 0 否 0.3784 70 2009年1-3月 0 5 21 0 堵一个 0.3368 85 2009年4-5月 0 0 19 7 否 0.3379 85 2009年7-11月 0 0 5 21 否 0.3239 100 计划 0 0 0 26 否 0.3189 2.2 装料制度 高炉在大喷煤后,必须发展中心煤气流,增加煤粉燃烧的行程,从而提高燃烧率。1号高炉在5月时喷煤比已经上到160 kg/t,后继续上升煤比;高炉出现炉况波动,最后被迫退同,导致6、7、8月煤比在150k∥t,各项指标下滑很大。原因分析如下: (1)煤比160kg/t后由于未及时疏导中心,边缘气流增大较多,出边缘温度平均在300℃以上。 (2)煤粉进入回旋区后,由于边缘气流发展,煤粉很快随气流被吹出,边缘高速煤气流夹带着煤粉将冷却板刷烂。 (3)根据干法除尘灰测定,除尘灰中含碳量达到30%以上,说明煤粉的燃烧牢较筹。 (4)未及时将喷煤量退回,而是进一步加煤,操作过急。9月先将装料制度到位后,逐步使煤量上攻,高炉稳定顺行,并且降焦效果明显。装料制度P3 2.3 控制适宜的理论燃烧温度 适官的珲沦燃烧温度,应能满足高炉止常冶炼需要的炉缸温度和热量,保正液态渣铁允分加热和还原反应的顺利进行。1号高炉通过增加班平均值、月甲均值等曲线,可以进行日分析。实践表明,当唢煤比≤150 kg/t时,胛论燃烧温度为2080℃=可以满足;当煤比≥160 k∥t后理论燃烧温度必须岛于2 110℃。其中,影响理论燃烧温度的三大因素控 制如下: (1)风温的控制。高风温是高炉实现大喷煤的关键因素之一,喷煤后,理论燃烧温度降低,需对风口理论燃烧温度进行补偿,热风温度每升高100℃,炉缸理论燃烧温度升高60℃,允许多喷煤粉30~40kg/t。l号高炉采用4座大型球式热风炉,设计风温11 50~1 250℃;现1号高炉月平均风温达到 1180℃,随着高炉强化冶炼,煤气利用率逐

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