组装段人员精减评估报告.pptxVIP

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组装段人员精减评估报告.pptx

目录一、改 善 目 的二、现 状 分 析三、改 善 对 策四、预计改 善 效 果 对 比五、成 本 分 析六、使 用 手 法七、改 善 推广进 度计划一、改善目的Schott组装段每线串带工位人员精减1人,4条线共计精减4人;二、现状分析串带现状如下图所示:图1图2图31.如“图1”串带和串检工位间在制品存量堆积18串,说明串带工位产能高;2.如“图2”由于在制品堆积,串带员工常须步行到压带工位将电池串放到流水带;3.如“图3”由于串带在制品堆积,造成串带员工等待浪费。三、改善对策通过精减串带作业人员减少串带与串检之间在制品堆积。1.串带标准作业分析序号作业步骤单串时间(秒)1从泡沫盒取电池片2.92排片11.203走回焊接起点2.14焊接(18根)72.785放电池串于装饰板5.176电池串连装饰板放于流水带5.27合计 99.412.串带非标准作业分析序号作业步骤平均时间(秒)距离频率单串时间(秒)1放泡沫盒于指定位置2.00.5M1串/次2.102到压带串带间取电池片351-9M6串/次5.833到排版工位取装饰板5013M-20M10串/次5.004写流程卡2.800.2M1串/次2.805擦拭串带模板151.6M6串/次2.50合计   18.233.串带产能分析串带项目实际工时(串)工时(秒/块)宽放率标准工时(秒)人力工位产能(块/时)目标产能(块/时)现状117.64705.8410.00%776.42732.525预计改善后117.64705.8410.00%776.42627.825注:1.实际工时=标准作业时间99.41秒+非标准作业时间18.23秒;4.总结通过以上分析,发现实际产能超过目标产能7.5块/时,可以通过精减人力来均衡实际产能,减少压带在制品。 四、预计改善效果对比项目改善前改善后节省串带人力761压带人均产能3.574.17 0.6五、成本分析1个直接人员月工资:3000RMB每线共计精减1人,4条线共计4人月共节省成本:4人*3000RMB/月=12000RMB年共节省成本:12000RMB*12月=144000RMB六、使用手法1.作业分析2.成本分析七、改善推广进度计划时间进度6.22-6.26三楼1A线串带工位精减1人6.27-6.30推广至其他3条线(白/夜班)

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