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71缩孔与颗粒的调查与处理

缩孔与颗粒的调查与处理 王伟 (东风商用车公司车身厂 442040) 【摘 要】本文针对覆盖件车间换槽后所出现的电泳漆膜弊病进行改善,阐述其原理、产生的原因及其防治的措施和解决方法,进行生产线的改善,从而实现产品质量、劳动生产率等方面的提高。 【关键词】 电泳;缩孔;颗粒;水洗 前言 阴极电泳涂装工艺发展至今已有20年历史,已成为最成熟的汽车车身的底漆涂装的先进技术,至今尚无替代它的更先进的涂装方法。但是伴随阴极电泳涂装工艺的还有涂装过程中所产生的漆膜弊病。由于阴极电泳涂装工艺的独特性,所产生的涂膜弊病的病因及防治方法也不同。电泳漆膜弊病有上百种,而颗粒和缩孔又是最常见的漆膜弊病之一,它们不仅影响漆膜外观质量,增加人工劳动强度,而且会造成很高的返修率,需要分析清楚才能有效的防治。 现状问题提出 覆盖件车间电泳线于7月末进行换槽,8月份正式生产以后,电泳涂膜在厚度和外观方面有了很大的改善,但小杠工件上出现了严重的颗粒和缩孔的弊病。 缩孔出现在小杠正面的上部及反面的下部,而且都是出现在L面。缩孔直径1-3mm,周边凸起,中间偶有异物。 颗粒主要分为两种。颗粒1:颗粒凸起较高、尖锐,大小、外观不一;颗粒2:颗粒凸起稍高出漆膜表面,呈半球状,圆润光滑,大小均在2mm左右。颗粒1是电泳前、后外界异物污染所产生;颗粒2则类似于油漆堆积,烘烤完毕后无法完全流平而形成,在湿膜表面即可见颗粒凸起,将颗粒刮下后露出底材,手指捻搓呈泥状。 现场调查与分析 缩孔及其产生的原因 缩孔是指在涂装过程中受异物的影响,致使涂膜的局部产生收缩而露出或未露出被涂面,形成坑穴、麻点的现象的一系列漆膜弊病。 缩孔产生的原因是在涂装环境中,被涂物上、涂装介质或涂料中存在有机硅化合物、润滑脂、油、表面活性剂、蜡、水等,它们的表面张力与所用涂料的差别很大,致使不能融合和对被涂面湿润不良,而产生反拨和使涂料(涂膜)局部收缩现象,形成缩孔。 缩孔调查 取电泳槽液在实验室做小板无缩孔现象,现场缩孔应该是在电泳前或电泳后受到污染产生;将污染定在前处理段和后水洗段,进行分段验证。 分段调查 取小杠4件(1#~4#),全部手工脱脂: 1#、2#小杠:随线电泳,水洗,烘烤 3#、4#小杠:随线电泳,手工水洗,随线烘烤 电泳结果:4件小杠全部大量缩孔。 小杠在手工脱脂后表面水幕均匀,从表面判断已经脱脂干净。 另小杠由于面积较大,手工脱脂以及清洗时间长,水洗过程中会生锈,对前处理的排除采取不同生产线交叉试验。 交叉实验 取小杠8件,分别在覆盖件车间电泳线和涂二车间电泳线分别进行前处理和电泳: 前处理 电泳、水洗、烘干 1# 覆盖件 覆盖件 2# 覆盖件 涂二车间 3# 涂二车间 涂二车间 4# 涂二车间 覆盖件 取1#~4#每组同时做两个小杠进行平行对比,结果发现,在涂二车间电泳及后工序的没有缩孔,覆盖件电泳及后工序的有缩孔产生。而两车间电泳漆的差别在于涂二车间颜基比在0.34左右,覆盖件车间投槽的颜基比只有0.27,所以在有污染的情况下涂二车间电泳槽的抗缩孔能力比较高。故提高覆盖件电泳槽的颜基比,增加抗缩孔能力。 随线挂板 现场用标准磷化板随线电泳、水洗及烘烤,标准磷化板均无缩孔。 检验电泳后水洗污染 取覆盖件槽液在实验室进行小板确认: 槽液温度:26.5~28.5℃ pH值:5.81 S.C:1420us/cm 1#板直接电泳、水洗、烘烤;2#板电泳、水洗后用电泳后水洗液洒在湿膜表面,然后烘烤 结果发现,在150V、200V、250V电压下,两块板均无缩孔。 结合实验1~4及现场缩孔的情况,确定缩孔的来源是电泳前的污染,则加强对现场的巡查。 巡查发现3#输送链喷润滑油时,大量油雾点飘落在小杠表面,形成大量油点印迹。(喷油地点在磷化后烘干炉出口15m左右,而磷化件表面没有油点,通过喷油处后表面即出现大量油点) 关闭3#输送链润滑油喷淋,油点消失,电泳烘干后,缩孔消失。 从以上调查可以看出,缩孔产生的原因主要是3#输送链喷淋润滑油时油雾飘落到工件上污染。 颗粒及其产生的原因 烘干后的电泳涂膜表面有手感粗糙的较硬的粒子,或肉眼可见的细小痱子,这种漆膜病态称为颗粒。 槽液pH 偏高,碱性物质混入,槽内有沉淀“死角”和裸露金属处,电泳后清洗液脏和含漆量过高,过滤不良等均能导致颗粒1的产生;而电泳前工件表面电导率不均匀,导致在某一区域电泳电流过大,使之反应剧烈,即会产生颗粒2。此即为何工件要以全湿或者全干的状态进入电泳槽。 颗粒调查 实验1 所有工件电压均定为150/180V,小杠面积小,且均单挂,覆盖件电泳方式为带电入槽,小杠入槽后电泳电流过大,反应剧烈容易产生颗粒; 将小杠电压更改为50/180V,其他工件设定为100/200V,颗粒状况稍有好转。 实验2

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