ILC分解炉改造及其应用.docVIP

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ILC分解炉改造及其应用

ILC分解炉改造及其应用 福建颇昌术泥厂 马元棒 我厂2000t/d新型千法生产线。1997年被国家建材局确认为第一批新型干法达标达产 企业。当年的各项指标与设计文件要求对比如表l。 寰l 1997年各项指标与设计文件薹隶对比 \项目 菇料年产量 窑运转事 标准堪耗 量高月份 全 年 囊料标号 年≯\ (万t) (%) (kg/t-e1) 平均日产 平均日产 # 便计要求 62 85 114 Z000t/d 580 97年 62.57 89.3 113.8 2025.4 1924.8 632 增减+、一 d-O.57 +4.3 —0.2 +25.4 —75.2 -t-52 从表1可以看出除太窑平均日产外,其余各项指标均超过设计文件要求。大窑平均日 产最高月份达到2025.4t/d,而最低月份平均日产量仅1845.6t/d。为什么会产生这样的差 别?影响大窑日产量的瓶颈究竟在哪里?从生产实践中的几种现象可以看出一些端倪: (1)入窑分解率波动大(85%~94%),分解炉喷煤量大(6~6.5t/h),炉、窑煤粉比例超 出设计比倒(6 t 4)。(2)分解炉温度较高880℃以上,窑尾温度也较高达1200℃以上。 (3)在大窑检修后的一二个月产量较高,基本能达到设计能力,但随着时间的推移,分解 率呈下降趋势,为了保持分解率,采取提高分解炉喂煤量,而使窑尾温度持续偏高。出现 后结暖、窑尾及上升烟道结皮,遁风受阻,过剩空气不足,呈还原气氛,结皮恶化,被迫 停窑清理,生产处理恶性循环。很明显,分解率低是造成这种状况的根源。于是分解炉的 改造摆上了议事日程。本文仅就分解炉改造方案的确定及应用情况作简要介绍。 一,优选分解炉改造方案 l。原分解炉介绍 t 我厂原分解炉是F·L·S公司早期产品,为ILC型,见图1。 三次风从上升烟道进人与窑气混合后喷腾人炉,c4来料进入上升 烟道被喷腾的气流带人分解炉锥部,煤在分解炉锥部对称喷入。属 典型喷腾分解炉为了找出原分解炉存在的问题,明确改造的方向, 委托南京化工大学对预分解系统进行热工参数检测并做冷模试 验。检测期间生料喂料量130t/h折合熟料日产量1920t/d,窑喂煤 量4.3t/ll,分解炉喂煤量6.8t/h。煤耪工业分析如表2,煤粉及生 料在原分解炉停留时闻见表3、表4。 . 田1改造前分解炉 273 裹2煤粉工业分析 州 Af Vf ∥ 0k(ⅡlJ/kg) 1.00 25.86 25.26 47.88 23.46 裹3燃册在原分解炉停留肘坷 h(s) ~(8) “/钆 “。(z“a) r=/r= I争卷 热态 狰泰 热毒 0.591 3.95 O.235 4.299 2.57 0.595 l也710 0.866 4,52 3 695 2,40 0.492 8.856 裹4生辩在原分解炉停留时阃 h(s) fi(s) Q/∞ “。(m/s) k/h 垮矗 热盎 狰盎 热毒 0.447 4.41 O.210 象787 2.48 仉521 吼392 o.506 3.65 o.254 4.575 2.53 o.643 11.575 o.866 4.52 o,205 3.695 2.55 o.523 9.410 注:Q,/O,d——窑气与三次风风量之比} #。——分解炉内气体截面平均风速} h/h——气体、袖科在分解炉内的平均停留时阃I k/h——分解妒内同气停留时间比. 从表3和表4可以看出:煤粉在分解炉内停留时同为8~11s,生料在分解炉内停留时 问为9~12s,并随着分解炉内截面平均风速的增大而降低,不能保证煤粉的完全燃烧和生 料的充分分解。这就证明了在生产操作中煤粉在分解炉内未充分燃烧,进入C5筒内继续燃 烧,生料在分解炉内未充分分解进入C5筒继续分解,导致C5筒温度升高,C5锥部及下料 管结皮堵塞,制约了产量的提高。

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