制粉系统精细化管理的方案2.docVIP

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制粉系统精细化管理的方案2

制粉系统精细化调整试验方案 一、试验目的: 针对目前制粉系统运行中出现的出力偏低,电耗量偏大,煤粉细度不均匀,给煤机容易发生堵煤,运行方式不合理、参数不合格等问题,根据前期运行经验及相关调整试验,还需进一步进行优化调整试验,并初步制定以下试验方案: 二、组织机构: 1、人员组成: 课题组负责人:申志丹 课题组成员:董志强、 付彩云 李红斌、周荣刚 工作成员: 当值运行人员、综合维护班人员 2、成员职责: 课题负责人:全面协调各部门之间的关系,负责本次试验方案实施情况的责任落实,试验过程中定期组织人员分析试验数据,分析解决试验中出现的问题。 课题组成员:配合负责人完成本次试验相关工作,进行相关设备检查、消缺、煤粉、飞灰化验等各项工作。 工作人员:根据实验方案,具体负责现场设备不同负荷工况下,运行方式和参数的调整试验及数据记录工作,进行煤粉、飞灰、炉渣现场采样工作。 二、运行优化试验调整的主要内容: 一次风压与磨煤机出力关试验: 1.1负荷在250-300MW时,正常为三台磨煤机运行。在上述运行方式下,保持#1、#2磨煤机投入自动,为防止单台给煤机断煤,影响负荷,#3磨煤机两台给煤机要同时运行,根据负荷情况,#3磨煤机单层或双层粉运行,主要主要根据一次风压、一次风量,给煤量,磨煤机出口温度进行调整,正常应保持磨煤机每侧一次风量均在35T/H以上,一次风压不超10Kpa,磨煤机出口温度不低于75℃。记录各台磨煤机出力情况。(附件3) 1.2负荷降至200MW—250MW之间时,根据煤质情况可停运一台磨煤机,保留两台磨煤机运行。在AGC投入情况下,负荷低于230MW,可停运一台磨煤机,ACE投入情况下,负荷低于210MW,且波动不超30MW,可停运一台磨煤机运行。停运原则为一次风压不超10.5Kpa,保持磨煤机每侧一次风量均在35T/H以上,分离器入口压力应在5.0Kpa左右,出口压力不低于2.5Kpa。并记录各台磨煤机出力情况。 1.3供热期间,启停磨原则要根据供热抽汽量和主汽量确定,当磨煤机一次风压接近10.5 Kpa,各容量风开度均大于85%,且主汽调门开度大于95%,准备启动磨煤机运行,并记录主汽流量、压力等相关参数。 1.4负荷200MW以下,为两台磨煤机运行,为减少于低负荷下一次管堵塞,正常应保持一次风压不低于8KPa,分离器出口风压不低于5 Kpa,出口不于2.5 Kpa。磨煤机出口温度保持在80-90℃。记录各磨煤出力情况。 2、磨煤机运行方式与主、再热汽温、飞灰、排烟温度试验: 2.1三台磨煤机运行情况下,根据汽温情况,调整#1或#3磨煤机切为单层运行。再热汽温高于530℃,可停运F层煤粉;如再热汽温低于525℃,可切除E层煤粉或A层煤粉,并记录不同煤粉层运行情况下主、再热汽温及飞灰、排烟温度。 2.2如需停运一台磨煤机运行时,停磨前,再热汽温均可以达到535℃以上,可保持#1、#2磨煤机运行,并通过调整上下给粉量方式和燃烧器摆角方式,以提高再热汽温度。如调整无效时,再切换为#2、#3磨煤机运行方式,进行再热汽温调整试验、同时做好飞灰、排烟温度的相关记录。(附件6) 分离器挡板调整试验: 由于煤粉细度的变化对飞灰含碳量影响较大,正常要求为煤粉细度R90应控制在15-18%,由于受煤粉采样装置的影响,目前煤粉采样为每周一次。通过近期煤粉细度分析,总体情况为: #1炉 分离器编号 #1-1 #1-2 #2-1 #2-2 #3-1 #3-2 挡板开度(1/6) 2 2 3 3 2.5 2.5 煤粉细度(%) 5.15 6.42 21.33 15.63 0.69 #2炉 分离器编号 #1-1 #1-2 #2-1 #2-2 #3-1 #3-2 挡板开度 (1/6) 1.5 2 2 2.5 3 煤粉细度 (%) 6.63 7.02 13.52 20.55 8.6 由此可见现煤粉细度基本合格,但总体偏细,并存在在同一台炉各磨煤机细度偏差大问题,这就对运行调整带来了一定的难度,由于煤粉细度不能在线监视,并且受机组负荷,系统通风量等各方面因素影响,还存在一定的不确定性。再进行以下调整试验: 3.1、为保证磨煤机出力的稳定,煤粉细度原则上不做大的调整,如飞灰含碳量指标,出现异常升高时,要增加煤粉采样次数。试验期间暂定为两天一次 3.2、当磨煤机出力明显偏低时,通过适当开启分离器挡板进行磨煤出力调整,并记录好不同开度下,煤粉细度的变化后,对磨煤机出力和飞灰的影响。(附件4) 4、一次风机电耗与磨煤机电耗关系试验: 从磨煤机电耗、一次风机电耗、飞灰含碳量等综合因素比较:一次风压与磨煤机出力呈线性关系,即磨煤机出力随一次风压升高而升高,但一次风压的升高,会导致煤粉变粗,飞灰含碳量升高。综合这几方面因素,进行不同一

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