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确保工艺车间洁净板施工质量

要因确认1: 金属板切割工艺要改进 确认方法 现场调查 确认标准 有效保证误差小于3mm 确认时间 2010年8月7日 确认人 李涛、秦伟 确认内容 1、金属洁净板在加工场生产时板材尺寸确实存在偏差,在抽查中发现板材长度方向偏差达6mm,厂家质量监管力度较弱; 2、现场建立的金属板加工场地切割机具老化,照明等生产条件有待提高。 确认结论 要 因 板材编号 1# 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 # 9 # 10 # 偏差值 (mm) 4 3 5 4 6 5 3 4 5 6 确认方法 现场调查 确认标准 封边条放置率达100% 确认时间 2010年8月6日 确认人 马彬、张拓宇 确认内容 1、对10-11/A-D洁净区域的墙体封边条放置情况进行了全面排查,共检查出未放置封边条的部位达9处; 2、对1-3轴2-5层吊顶通风口四周的封边条全数检查,边条共计缺少的部位有11处,另存在封边条长度不够,封闭效果不佳的情况。 确认结论 要 因 要因确认2: 封边条未放置 确认方法 现场调查 确认标准 焊接平整度偏差小于3mm 确认时间 2010年8月7日 确认人 徐东 确认内容 针对厂房10-12轴墙板较高, 龙骨焊接量较大,对该区域进 行了重点排查,对平整度及直 线度共计检查20处,其中超出 要求的部位达7处,合格率65% 确认结论 要 因 编号 偏差(mm) 编号 偏差(mm) 1 2 11 4 2 3 12 2 3 4 13 3 4 3 14 5 5 5 15 3 6 2 16 2 7 3 17 4 8 2 18 3 9 1 19 1 10 4 20 4 要因确认3: 方钢转角处焊接平整度差 要因确认4: 仪器精度差 确认方法 现场调查、查阅资料 确认标准 仪器是否有校准证书,是否在有效期内 确认时间 2010年8月7日 确认人 林国潮、杨艾 确认内容 1、使用的为同一台仪器,测量人员也 没有变化。 2、仪器校准证书齐全、有效,证书均 在有效期内。 确认结论 非要因 要因确认5: 设备洞口开孔尺寸存在偏差 确认方法 现场调查 确认标准 设备洞口开孔尺寸小于6mm 确认时间 2010年8月7日 确认人 马彬、张拓宇 确认内容 1、小组成员对厂房4-12轴墙板上的设备洞口进行了抽查,共抽查点数20处, 超过要求的有2处,合格率为90% 确认结论 非要因 编号 偏差 (mm) 编号 偏差 (mm) 编号 偏差 (mm) 编号 偏差 (mm) 1 2 6 4 11 2 16 2 2 3 7 2 12 8 17 3 3 7 8 5 13 4 18 4 4 4 9 3 14 3 19 2 5 2 10 4 15 3 20 1 要因确认6: 边角密封打胶不到位 确认方法 现场调查 确认标准 边角打胶饱满度达95%,直线度偏差小于3mm 确认时间 2010年8月6日 确认人 马彬、张拓宇 确认内容 1、对现场办公楼2-5层洁净区域 及厂房的边角打胶质量进行了抽查, 从打胶饱满度及顺直情况着手,共 检查30处,不合格有2处,合格率 达95%。 确认结论 非要因 要因确认7: 板材进场前把关不严 确认方法 查阅资料 确认标准 验收记录齐全有效,材料合格率达到95%以上 确认时间 2010年8月7日 确认人 付强、赵丽 确认内容 确认结论 非要因 2、对现场材料进行随机抽查,共抽查板材30块,仅有2块超标 1、查物资进场验收记录, 资料完整,签字手续齐全; 要因确认8: 未建立有效奖罚制度 确认方法 查阅资料 确认标准 管理制度健全,奖惩措施得力 确认时间 2010年8月6日 确认人 张丽红、赵丽 确认内容 1、与分包单位签订了质量协议书,明确了质量目标及管理要求。 2、督促各分包单位建立明确的奖惩措施和标准,并有相应的奖惩记录。 3、项目部与每位管理人员都签订了《目标责任状》,对全体管理人员起到较好的的约束和促进作用。 确认结论 非要因 主要因素 金属板切割 工艺要改进 封边条未放置 方钢转角处焊接 平整度差 要因确认 七、制定对策措施 针对主要原因,小组成员制定了相应的对策措施: 序号 要因 对策 目标 措施 责任人 完成时间 1 金属板切割工艺存在问题 对金属洁净板的加工设备及质量监督进行更换及加强 下料切割误差小于3mm 1、到板材加工场考察并设专人监督 2、现场设置专属加工区,提高小板材加工条件 李涛 林国潮 施工全过程 2 封边条未放置 设置专人进行现场跟班检查 封边条放置率达100% 1、安排专人进

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