锅炉主给水管道异常振动的治理.pdfVIP

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锅炉主给水管道异常振动的治理 刘建国 大唐石门发电有限责任公司(湖南常德415300) 摘要:某102It/h锅炉的主给水管道高压段(操作台后段至省煤器)在电动给 水泵与汽动给水泵(并联)同时运行时,发生振动和大幅度摆动现象,通过现场 观察分析,采取在管道适当部位增加阻尼、改变管系固有频率提高其刚度的办法, 问题得以解决. 关键词:给水管道;振动;阻尼 1设备情况及存在的问题 1.1设备情况: 单元机组;采用给水回热系统:四低JJl+除氧+三高加方式。蒸汽在汽机作功后进人凝汽器 凝结成水,经凝结水泵叶精水处理一凝结水升压泵_四个低压加热器叶除氧器-÷给水前置 泵、主给水泵(ABC三台前置泵+三台给水泵并联布置:一台电动泵、二台汽动泵)_三 个高压加热器_+锅炉房运转层的主给水操作台-+送入省煤器。其中,电动主给水泵及电动、 汽动主给水泵的前置泵均布置在汽机房的0米层,二台汽动主给水泵布置在12.6米的运转 641t/h,拐程2392M;正常运行情况下,汽动泵运行,电动泵备用(或机组启动和汽动泵 设计压力25.4MPa、设计(MCR)给水温度279.40C。 1.2存在的问题i 7 当汽动泵和电动泵同时运行时,锅炉房主给水管道给水操作台后段,如图l—A所示的 25.7米层efg管段有明显的振动和摆动,振动(摆幅)最大的是fg管段:纵向(介质流向) 基本为0;电泵单独运行和汽动泵单独运行(或二汽泵并联运行)时未发现上述情况。由 于问题发生在机组启动初期电泵与汽泵运行(切换)交叠时的给水管段25.7M层,时间较 短,不易发现,实际上该问题自机组投运以来一直存在,后来机组启动时现场巡视发现时, 大家认为系操作不当所致,没有引起重视,故使问题存在相当时间而未解决。 管系异常振动和大幅度摆动,将会使管道产生很大的应力,导致管道疲劳破坏,危及 安全生产.因此,必须高度重视并设法处理。 2问题分析 电厂锅炉主给水管道系统是一个复杂的连续系统。为了找出产生上述问题的原因,确 保系统安全运行,必须从管道系统相接的设备、运行操作方式、管系结构、管内流体激扰、 81 管系所处环境等方面进行综合分析。 2.1设备方面: 给水系统中,自除氧器水箱后有三组并联布置的旋转设备(给水泵及其前置泵),若 系统运行中因旋转设备问题而引起振动,则这些旋转机械运转产生振动时也应首先将振动 传给最接近的管段,而检查运行中的各给水泵(汽泵、电泵)及其前置泵、与泵相联近管 段均工作平稳无异常,又异常振动发生在远离旋转机械(给水泵)的锅炉给水操作台后段, 故排除系统中旋转设备方面的原因。 2.2运行操作方面: 。电动泵及其前置泵、汽动泵及其前置泵、给水各阀门开、关、调节,值班人员是按现 场规程通过DCS实现的,且多次试验各式操作均不能消除汽泵与电泵同时运行时锅炉主给 水管段的异常振动问题。 2.3管系所处环境: 管系在汽机房侧为室内,在锅炉房侧处半露天,从现场检测情况看不会有外来振源而 造成锅炉给水管道在操作台后段异常振动和摆动。 2.4管系结构特性: 查阅原设计图纸资料,核实现场检查情况,未发现异常。 2.5管内流体激扰: 流体在给水管内流动时对管壁产生冲击的激扰(或大或小)总是存在而不可避免的。 但这种激扰不一定使管道振动和大幅度摆动,只有当激扰频率与流经管道段的固有频率相 等或接近时才会使该段管道振动或大幅度摆动(共振)o 可见:引起给水操作台后段标高25.7米的给水管系振动和大幅度摆动的主要原因是: 当汽动泵与电动泵并联运行时、各泵提供的流体混合到一起再经过三台高加、给水操作台 各阀门后、造成的流体激扰频率与流经该管段固有频率相等或接近所至。 ‘ 82 3治理方案 3.1拟定方案分析 采取对症治理、即改变振动段管系固有频率的办法。由于空间管道是一个复杂的连续 系统,具有多自由度,多运动方向的特点,本问题中流经锅炉主给水管内的流体即具有质 量又在流动时对管壁产生冲击激扰。在管道本身(质量、刚性)及其沿程支吊作用下,管 道在(上下)Z方向因支吊而受到约束、在其它方向也不

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