苏丹OGM8输油管道腐蚀机理和防护对策.pdfVIP

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专 论 C石orro油 化 工 腐 蚀 与 防 护 sionProtectioninPetrochemicalIndustry 2 0 1 1 ,2 8 (4 ) ·17 · 苏丹 OGM8输油管道腐蚀机理与防护对策 赵鲁苏 (中国石化集团江苏石油勘探局 ,江苏 扬州 225009) 摘要 :苏丹迈鲁特盆地输油管道在投产 1年后发生多次泄露,管道外壁腐蚀严重。经检测,管道 腐蚀的原因是管道的熔结环氧粉末(FBE)防腐蚀层 出现漏点、阴极保护强加电位不 当以及土壤含有 较多的腐蚀微生物。针对管道的腐蚀泄露,提 出了相应的防护对策,如加强阴极保护管理,采用3PP 新型防腐蚀层 以及定期对管道进行内检测等。 关键词:输油管道 腐蚀 阴极保护 环境 控制 中图分类号:TF985.8 文献标识码 :A 文章编号 :1007—015X(2011)04—0017—03 苏丹迈鲁特盆地法罗杰油 田8号小型集输站 1 腐蚀原因分析及对策… (OGM8)管道 自2004年 10月开始施工建设,至 根据管道运行情况及腐蚀发生所处的环境,查 2005年5月建成。自2006年8月投产至2007年 找造成腐蚀泄露的原因并采取相应的对策。 7月开始发生泄漏,仅仅投人使用 1年时间。泄漏 1.1 阴极保护系统 的管道包括该小型集输站的输出管道、井 口管道及 经过现场检查分析发现,该管道设计的阴极保 阴极保护系统连接到该小型集输站的井 口管道 。 护类型为外加 电流式阴极保护,通过阴极保护变压 2007--2008年问,该管道发生泄漏20余次,主要 器,强行给管道加一个负电位。但该管道建成后, 集中在苏丹每年的雨季7、8月问,泄漏主要 由腐蚀 由于长时问没有投产,该阴极保护变压器没有电 严重的点腐蚀穿孔造成,点腐蚀坑分布在焊 口附近 源,造成阴极保护系统没有运行。2006年投产 1 占70%,其他位置 占30%,如图1(a)(b)所示。图 个月之后,阴极保护变压器的一个 电路板出现故 1(a)是深腐蚀坑,该坑深度达 5.1mlTl(管道壁厚 障,停止了该变压器的使用。至2007年管道开始 为7.11ram),图1(b)是现场泄漏情况。 泄漏,阴极保护变压器一直未投入使用。泄漏后, 检查中又发现阴极保护变压器的电极被接反,虽然 仅投产一个月,但是对管道造成了严重的腐蚀。该 地区所有发生泄漏的管道都是受保护于该阴极保 护系统的。阴极保护系统的反接,在短时问内造成 管道外壁防腐蚀层的剥落。 针对此种情况,立即对阴极保护变压器进行抢 修,将外加 电位 由原来的一0.8V提高到 一2.0V。 采用较高的阴极保护电位之后,补救效果明显。 (a】非焊I:I位置的腐蚀坑 2009—2010年未发生大范围的管道泄漏事故。由

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