小型氢气精制装置设计和经济性分析.pdf

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谶 羧米 P石油化工设计 etrochemical Design 2013, 30(1) 17~19 小型氢气精制装置的设计与经济性分析 王宽新,卜晓玲,冯春芹 (海工英派尔工程有限公司,山东 青岛 266061) 摘要:为某润滑油加氢项 目配套一个小型氢气精制装置,氯碱厂输送来的氢气经过增压、除氧、分液、 分子筛干燥达到纯度要求。干燥塔设置两 台,一台使用,一台再生,氮气作为再生介质经过风机循环使 用。通过工艺计算、设备选型以及管道和仪表设计,做出装置概算。并与撬装的氢气纯化设备进行比较, 分析 了非标设计和撬装设计的各 自优缺点。当物料 中含有其他杂质需脱除或气体处理量较大时(大于 3000Nm /h),撬装设计将无法满足要求。 关键词:氢气精制 经济性分析 撬装设计 某厂新上 30万吨/年润滑油原料加氢脱硫项 氢气精制装置。 目,所需 1870Nm /h氢气 由氯碱厂提供,氯碱厂 所供氢气和加氢用氢气质量要求见表 1。 1 工艺流程设计 由表 1可知外供氢气纯度无法满足加氢催化 外供氢气压力由0.15MPa升压至4.7MPa, 剂的指标要求。氢气中过量的氧气和水会降低加 需通过四级压缩机升压 。升压后精制部分的流程 氢催化剂的活性,项 目中需配套设计一套小型的 见 图1(不含压缩机流程)。 表 1 外供氨气与加氢用氢气规格 项 目 氢气(干基),% 氧气 (干基),% 氮气 (干基),% 水,% 温度 /℃ 压力 (表)/MPa 外供氢气 99.9 O.O5 0.O5 饱和水 l5 0.15 加氢用氢气 99.95 1O×1O一6 O.O5 300×10— 40 4.7 氢气 自 图1 氢气精制流程示意 1一脱氧反应器R一401;2一氢气冷却器E一401;3一氢气分水罐D一401;4、5一干燥塔C一401A/B; 6一氮气冷却器E一402;7一氮气分水罐D一402;8一氮气循环风机K一401;9一氮气加热器E一403 压缩机四级出口温度约为 120oC,压力 (表) 4.8MPa,H:在此条件下进人R一401。脱氧剂采 收稿 日期:2012—10—18。 用钯系催化剂。反应生成的水以及氢气中所含的 作者简介:王宽新 ,男,2005年毕业于湖南大学化学工 水分经E一401冷却和D一401分液后,氢气中的 艺专业,硕士,工程师,现主要从事炼油工程设计工 水含量约为 16×10 (1600ppm)。然后进入装有 作 ,已发表论文5篇,申请中国发明专利2项。联系 5A分子筛的C一401A/B脱水。干燥采用双塔流 电话 :0532E—mail:wkx@enpa1.cn · 18 · 石 油 化 工 设 计 2013年第1期(第30卷) 程 ,当干燥塔 A吸附一定时间达到饱和后,切换到 p——吸附剂的堆积密度720kg/m ; 另一台干燥塔 B,同时塔 A进入再生流程 。氢气 求出: =2.756m ;质量用量Gw=1984kg。 由干燥塔顶部进入,随着吸附的水量的增加,分子 2)塔径初选 D(m)。 筛由上至下饱和_1]。采用氮气作为再生介质,氮 D =[1/(6OX0.785v2)

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