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弟 30巷 弟 1期 钻 开 液 与 无 开 液 VOI.jU O.1 学兔兔 2013年 1月 DRILLING FLUIDCOMPLET10N FLUID Jan.2013 【理论研究与应用技术】 预防PDC钻头泥包的钻井液工艺技术 陈胜, 余可芝, 邱文发, 狄明利, 杨波 (中海油田服务股份有限公司油田化学事业部深圳基地,广东深圳) 陈胜等.预防PDC钻头泥包的钻井液工艺技术[J].钻井液与完井液,2013,30(1):38—40. 摘要 钻井液的性能恶化是造成PDC钻头泥包的主要因素之一,通过综合分析PY36—2—1井2次泥包时的钻 井液性能,探讨了如何通过对钻井液性能的优化和玄观调控预防PDC钻头泥包 ,分析结果指出,在正常钻进时控 制好钻井液的黏度和切力,使其达到实现平板型层流的要求;在软泥岩段易发生泥包的地层采用注稀胶液或是向 循环池大量补充稀胶液的方法来制造紊流;钻进期问尽量保证离心机、除砂器和除泥器的全程开启,必要时使用 稀释的方法;振动筛的用法应以钻井液覆盖筛网总长度的75%~80%为宜;推荐直井润滑剂加量为1%~2%,斜 井水平井加量为2%~3%;对于聚合物水基钻井液,应控制包被和抑制剂的浓度分别为5~8和30~50 kg/m 关键词 PDC钻头;泥包;聚合物钻井液;流变性;固桕含量;润滑性;抑制性 中图分类号:TE254.3 文献标识码:A 文章编号:1001—5620(2013)01-0038—03 造成PDC钻头泥包的原因很多,钻井液的性 为108.5 mm,钻杆外径为12.70 rnffl,井径为215.9 能恶化经常是主要因素之一。PY36—2—1井四开钻 mm,套管内径为220.5 nam, 6 300、 3的读数 进 西215.9 mm井眼,在钻穿西244.5 mm套管浮 分别为40、26、2,塑性黏度为14 mPa·S,动切力 鞋及水泥口袋后,进入新地层仅0.610 m(井深 为5.8 Pa,静切力为1.4/1.9 Pa/Pa。计算得综合雷诺 2 500.67 m)发生第1次泥包,处理无效后,起钻 数为3 563.63,判断此时钻井液在环空中的流态为 手动清除。下钻到底继续钻进至井深3 014 m发生 紊流,具有高流速的特点,对钻头的冲洗作用较好, 第2次泥包。2次泥包降低了钻井时效,拖长了钻 且此时的环空返速(1.58 m/s)也满足携砂的要求, 井周期。通过综合分析该井2次泥包时的钻井液性 从流变性能看没有泥包的可能。况且在该井段开钻 能,探讨了如何通过对钻井液性能的优化设计和宏 前排掉了地面沉砂池及泥浆池内的所有老浆,此时 观调控达到预防PDC钻头泥包的目的[1-21。 大部分井浆为新浆,固相含量很低。因此,第1次 泥包排除钻井液性能方面的因素。结合录井图和现 1 钻井液流变性 场分析判断,第1次泥包的主要原因是由于该井段 首先分析了PY36.2.1井发生泥包现象时的钻 的岩性主要为不成岩的软泥岩,所选用的钻头攻击 井液流变性能。流变性能中的关键参数塑性黏度和 性过强,与地层的配伍性不好,加之操作时司钻送 动切力都是反映钻井液在层流流动时的流变参数, 钻过猛和半潜式平台的升沉而导致送钻不均所致。 因此应先判断钻井液在环空中的流态。对于非牛顿 2)判断第2次发生泥包时钻井液的流态。第 流体,一般采用综合雷诺数尺e来判别流态,将钻 2次泥包时的水力学参数和
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