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VB715A的主轴轴承失效分析与装配技术.pdfVIP

VB715A的主轴轴承失效分析与装配技术.pdf

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2013年7月 机床与液压 Jul.2013 No.14 第4l卷第14期 MACHINETOOL&HYDRAULICS V01.41 DOI:10.3969/j.issn.1001—3881.2013.14.045 VB715A的主轴轴承失效分析和装配技术 杨国明,刘继东,曾华超 (中国工程物理研究院机械制造工艺研究所,四川绵阳621900) 摘要:阐述了VB715A加工中心的精密主轴轴承装配技术,分析了轴承失效的原因,给出了保证主轴精度的措施,介 绍了更换的具体步骤、维修工艺和注意事项,为此类精密主轴轴承的安装提供了参考。 关键词:精密轴承;装配技术;失效分析 中图分类号:THl61+.7文献标识码:B 文章编号:1001—3881(2013)14—129—3 速6000 一台杭州友佳VB715A立式加工中心在使用过程 r/min,主轴部件壳体外围设计有螺旋槽和 中床身有明显的震动,同时主轴温升出现异常,主轴 循环水冷却装置,尾部设计有平衡环,如图1所示, 箱有异常尖锐的声响,原因是整套主轴轴承严重损 该主轴部件采用3点支承,除主轴前、后端支承外, 坏,通过更换主轴轴承解决了此故障。下面对此次精 主轴尾部还有1个辅助支承。主轴前端支承选用4只 密轴承失效和安装方法进行剖析和介绍。 通用配对高速精密角接触球轴承,串联和背对背配置 1 主轴轴承失效分析 (QBC)的组合方式;主轴后端支承选用2只通用配 1.1主轴部件结构 对高速精密角接触球轴承,背对背配置(DB)的组 合方式。 VB715A=[Jn:E中心配有机械式精密主轴,最高转 !‘F^CHS了n1RrTP4ST’T 图l主轴结构示意图 1.2轴承失效分析 受“潮”,高转速状态下轴承很快就会“烧”掉。 根据设备使用情况和主轴部件结构分析,初步判 1.3预防轴承失效的改进方法 断故障原因由以下两因素综合导致: 作者对主轴松刀检测到位延时参数进行了合理的 (1)主轴松刀检测到位延时参数设置不合理, 设置(主轴松刀检测到位以后,延时18,机械手开 导致主轴实际松刀位置没有完全到位(松刀检测开 始动作),很好地解决了该问题。 关位置发生变化),机械手就进行拔刀动作,主轴轴 2轴承的装配技术 承受到较大的轴向冲击力,在多次冲击受力情况下, 2.1精度指标 造成轴承损坏。 主轴鼻端径跳允差0.005min,离鼻端300处径 (2)主轴前端轴承采用迷宫式密封结构,这种 mln。 跳允差0.015ialn,轴向窜动允差0.005 密封结构相对于精密轴系通常采用的迷宫与气密组合 2.2维修工艺流程图 的密封结构来说,其可靠性较低,不能完全防止切削 维修工艺流程图见图2。 液进入轴承区域,轴承一旦进水,也就是俗称的轴承 收稿日期:2012—05—26 作者简介:杨国明(1960一),男,中级技师,从事机床设备维修工作。E—mail:475549588@qq.corn。 万方数据

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