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印度嘉佳A引风机叶片断裂原因分析

2A引风机叶片断裂事故原因分析 印度嘉佳2×660MW工程引风机为沈阳鼓风机厂生产的AN-35/V13+4型静叶可调式轴流风机,风机入口体积流量:621.27m3/s,全压升:6346Pa,转速:740r/min。 一、事故过程描述: 2013年7月21日,2号机组正常运行,负荷为399MW,引风机运行平稳,各项参数均正常,6时41分24秒,风机振动为2.411mm/s,电流160A;6时41分25秒,风机振动值为0.6469mm/s和3.3012mm/s,电流160.8A;6时41分26秒时,风机振动突然增大到20mm/s和20.17mm/s,电流381.11A。随即2A引风机保护跳闸停运。 2A引风机振动及电流的DCS截图: 引风机停运后,我方和业主人员打开引风机人孔门发现:引风机内部13个叶片全部发生不同程度的断裂,断裂的叶片堆叠在锥形筒底部;动叶前部静叶均弯曲变形;后导叶有不同程度的损坏;引风机叶轮室及锥形部分内部有刮痕;且由于震动过大,导致主体风筒壳体地脚螺栓灌浆层产生裂纹;仔细检查断裂的叶轮叶片时发现,裂口处金属颜色绝大部分发红,而不是呈现金属光泽。 附图1 断裂的叶片 附图2 所有叶片断裂的轮毂 附图3 变形的静叶 附图4 后导叶损坏 附图5 叶轮室及锥形部分内部的刮痕 附图6 震裂的基础 二、#2炉除尘器投用情况 在2012年9月份前,因输灰系统不畅造成布袋除尘器差压料位高,出现部分布袋退出现象。针对此情况,每次停机后项目部对引风机磨损进行检查,并对磨损部位进行补焊,从2012年2月到2013年2月,#2锅炉引风机后导叶和叶片顶部的部位补焊处理过七次。 2012年10月,项目部在输灰和除尘器厂家的配合下,完成了#2机组电除尘阳极板下部振打卡槽加高和输灰管道节流孔的改造工作。随着业主运行能力的提高,除尘器在此后的运行期间很少出现停运、运行不畅等现象。 2013年2月初,#2机组除尘器B电场因阳极振打轴弯曲造成振打电机电流过载跳闸,阳极板积灰过多,造成B电场短路停运。业主因电网调度原因,不同意停机检查,致使B电场停运超过200小时。直至2月22日业主计划停机后,项目部对#2机组电除尘阳极振打侧的尘中走道支撑进行加固处理。自2013年5月10日#2机组再次启动至今,电除尘一直运行良好,无停运现象发生。 2013年1-2月2号机组除尘器运行情况统计 序号 名称 运行区间 累计 1 除尘器运行累计时间 2013.1.7—2013.2.22 1091小时 2 电除尘B区停运累积时间 2013.2.13-2013.2.22 202小时 3 布袋除尘器走旁路累积时间 2013.1.7—2013.2.22 210.4小时 备注 三、2A引风机出现过的问题 2013年1-2月#2锅炉布袋除尘器B区退出时间较多,2013年2月23号,业主停炉时,我方人员对2A引风机磨损情况检查时,发现叶轮叶片和后导叶磨损严重,几近报废:叶片出风端距离根部约150mm处被磨穿(附图7、8);叶轮叶片迎风面入口边缘磨去至少40mm(附图9);后导叶也磨损严重(附图10)。 附图7 磨透叶轮叶片1 附图8 磨透叶轮叶片2 附图9 磨损的叶片 附图10 磨损的后导叶 为了不影响业主2号机组的启动运行,项目部决定对2A引风机叶轮叶片及后导叶进行维修加固。随后,我方人员对所有叶轮叶片磨透的位置用厚度为12mm且同等质量、相同形状的钢板,焊接在叶轮叶片的背风面;在后导叶上也同样焊接12mm厚的钢板予以加固;在叶轮叶片迎风面入口易磨损处焊接耐磨层。并在随后的2次停炉时再次进行焊接耐磨层。2A引风机在2013年2月23号加固完成后正常运行至事故发生时。 2013年6月2号,1A引风机叶轮叶片断裂事故后,随后对其他引风机叶轮叶片进行渗透试验和超声波检测。对2A引风机渗透试验发现4个裂纹,超声波未发现裂纹。 附图11 2A引风机裂纹-1 附图12 2A引风机裂纹-2 附图13 2A引风机裂纹-3 附图14 2A引风机裂纹-4 2013年6月7号晚7点左右,由于业主操作失误,使脱硫烟风道旁路门关闭,造成2A引风机喘振,随即跳闸。随后,锅炉炉膛形成正压,进而跳机。 四、原因分析: 在2013年6月2号对2A引风机检查裂纹时,同时对叶片和导叶的磨损进行了检查,磨损情况并不严重,未对其进行补焊耐磨层。 7月21日2A引风机发生事故后,对引风机内部进行了仔细检查,在里面只发现了撕裂的叶片碎片,未发现有任何外来异物,因此基本排除了异物撞击叶轮叶片导致断裂这一因素。 现分析此事故的主要原因为: 1、引风机在非稳定工况下运行时,发生喘振及失速现象,使叶

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