发电机组黑启动试验方案.docVIP

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发电机组黑启动试验方案

#1发电机组黑启动试验方案 批准: 审核: 周非 唐多生 编写: 文 睿 倮马河电站 2011年5月 #1发电机组黑启动试验方案 1 试验目的 本次试验模拟倮马河水电站#1机组在站用交流电源消失,启动#1发电机组带#1主变零起升压,检验该机组的启动及启动后恢复厂用电的能力。 2 试验项目 2.1 #1调速器压力油罐压力情况及油位下降速度测试试验; 2.2 #1机组启动带1#主变零起升压试验; 2.3 #1发电机组带#1厂变试验。 3 试验准备 3.1 主系统方式:#1发电机停机备用、#1主变转冷备用(仅断开201及2011刀闸),其它元件按正常方式运行。 3.2 厂用电方式:#2厂变带400V I、II段母线运行(022、402、403断路器在合闸位置);#1厂变热备用(011断路器分闸位置、401断路器试验位置)。(注:将#2机组技术供水泵由#2泵运行)。 4 试验步骤(要求) 4.1压力油罐压力及油位下降速度测试试验 4.1.1 试验条件:#1机组处于停机状态。 4.1.2 试验步骤: (1)将#1机组#1、2调速器压油泵控制方式置“切除”; (2)将#1机组事故低油压压板X02“退出”; (3)记录压力油罐压力机组由自动启动值(5.7MPa)降到事故低油压值(5.0MPa或零升成功)所用时间;操作机组折向器全开、关动作两个行程记录压力油罐压力由自动启动值(5.7MPa)降到操作完毕后压力下降值; (4)调整压力油罐压力至5.7MPa; ( 5 ) 退出励磁风机交流电源;退出励磁调节器交流电源(拉开交流空开Q1、Q2)。 (6)复归事故低油压动作信号,将#1机组事故低油压压板X02“投入”。 4.2 #1机组启动带#1主变零起升压试验 4.2.1 试验条件 (1)#1机组处于停机状态,#1调速柜直流电源工作正常; (2)#1机组一次调频功能退出; (3) #1机组小网运行功能开关投入; (4)201、011、012、401断路器、2011隔离开关在断开位置; (5)#1发电机励磁调节器附加功能中软起励初始值已由25%改为15%、软起励终值已由98%改为25%; (6)201断路器失灵保护已退出; (7)#1机组具备自动开机条件。 4.2.2 试验步骤 (1)#1机组手动开机至空转状态; (2)合上#1发电机011断路器; (3)按下#1机组励磁现地建压按钮,手动增加机组励磁(10kvI母线电压为10KV),监视发电机变压器自动升压的状态; 危险点分析: (1) 防止励磁装置过热损坏事故; (2) 防止机组试验中因短时无冷却水运行烧瓦事故; (3) 防止机组低油压事故时机组飞车事故; 反事故措施: (1)由专人监视励磁装置温度如发现过热现象立即投入风机交流电源; (2) 加强对机组瓦温监视如瓦温过高时(上、下、水导瓦温超过63℃、推力瓦超过40℃时)通知水泵房监视人员手动启动#1机技术供水泵的#2水泵供水; (3) 在#1厂变充电正常后可立即通知水泵房监视人员手动启动#1机技术供水泵的#2水泵; (4) 加强对#1机组调速器油压装置监视,如事故低油压动作后,调速器无油压失控时立即将#1机组#1、2压油泵控制方式置“自动”; (5)在#1厂变充电正常后立即通知#1机组调速器油压监视人员将#1机组#1、2压油泵控制方式置“自动”; 4.3 #1发电机组带#1厂变试验 4.3.1 试验条件 (1)检查#1机组电压变化不超过10%、频率变化不超过0.5HZ; 4.3.2 试验步骤 (1)合上012断路器,检查#1厂变充电正常(测量#1厂变低压侧三相电压); (2)手动启动#1机#2技术供水泵、将#1机组调速器#1、2压油泵控制方式置“自动”;(操作由现场监视人员听指挥令操作) (3)合上#1机励磁风机交流电源; (操作由现场监视人员操作) (4)对#1发、变组全面检查正常后,申请调度#1主变高压侧201断路器假同期并网;(由于220KV母线停电该相可不做) (5)试验指挥告知:试验结束后,向调度申请#1发电机停机。逐步将试验措施恢复到试验前状态。 5试验现场:负责:参加试验人员:运行当值 安全措施.1 参加试验人员必须遵守《电业安全工作规程》.2 试验前,试验负责人应向参加试验人员交代安全注意事项.3 试验过程中,参加试验人员须服从统一指挥.4 所有运行操作由运行值班人员执行,参加试验人员严禁操作运行设备.5试验期间若发生事故或故障,必须立即停止试验,按事故处理原则听从当班值长统一指挥。 7 附件 7.1 试验记录表 7.1.1 压力油罐压力下降速度测试记录 序号 时间 测试前压力(MPa) 动作后压力(MPa) 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4

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