212动火作业管理.pptVIP

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212动火作业管理

案例三:动火作业天然气着火 事故经过: 9月28日上午,平台相关专业组织“换热器检查与清洗项目”的施工单位人员召开施工前风险分析会,进行施工方案审查和作业危害分析(JHA-04048)。在会上施工方反映原油管线盲板无法安装,主要原因为:一是其携带的盲板尺寸与平台实际不符,无法使用;二是原油进出口阀的密封钢圈平台没有备件;三是原油进出口管线管径较大(6寸)且管线上有两个直角型弯头,施工空间小、应力作用较大,很难进行盲板的安装。针对这一情况,平台人员与施工方进行了认真的讨论,最终决定暂不使用盲板隔离,仅使用管线阀门进行隔离的工艺隔离方式,由平台与施工方分析可能出现的泄漏情况共同制定应急预案。同时要求平台操作人员每小时进行一次可燃气体检测,并记录在检测表中。当天下午,在办理相关许可及隔离手续后,施工开始正式进行。 截止到10月7日,已经顺利完成E-102A/B两组换热器的清洗与检查工作,并投入使用。 10月8日上午开始对E-102C进行清洗和检查,由于该换热器处于两层换热器下层,其上部空间不够,无法使用导链进行工作,因此必须在其顶部甲板割开四个孔,以便利用上层E-102B的吊点。10点40分左右,施工方办理热工作业许可证(H-041144),并由安全监督现场确认作业环境(包括气体检测为零)后,开始气割作业。 同时,施工方也在进行E-102C壳层的水压试验 (C-04435)(试压前E-102C的壳层已部分松开,且动火作业前气体检测为零)。在11点20分试压结束后,施工方要求现场监护的操作人员进行了泄压(向闭排罐V-241排放)。 11点35分左右,电焊工在开第三个孔时,焊孔下方突然出现火苗,现场监护人员迅速用灭火器扑灭了明火,没有造成其他损失。 事故分析: 动火时,作业人员在挂横向导链时向外拉动了E-102C的芯子,使E-102C内部滞留的天然气突然溢出,下落的焊渣引燃了天然气。 1)直接原因 现场施工人员改变了作业环境状况。试压结束后向闭排排液,闭排内的天然气反窜回换热器。作业人员在挂横向导链时向外拉动了E-102C的芯子,使E-102C内部的天然气突然溢出,产生可燃物; 热工作业时,对焊渣飞溅物的控制不到位; 操作人员在对换热器E-102C水压试验后进行排空时,对闭式排放罐回压的考虑不充分 属于经验不足,风险分析不到位; 动火监护人员检查工作不到位。按HSE体系要求动火作业时应对周围(包括下方)的可燃物进行隔离、对地漏等进行可能产生或存在可燃物质的部位进行封堵,对火源进行控制; 施工作业安排不当,在进行热工作业时,应对有周围有可能产生影响的作业停止。并清理与动火无关人员离开现场; 气体检测存在问题,气体检测应在动火前进行检测确认,在动火时应对周围环境进行加密检测。作业环境如发生改变,应立即停止动火作业,重新检测合格后方可进行; ?施工方没有配备专职的安全员来现场监护施工作业,与体系要求不符。 2)间接原因 现场管理上的失误。动火作业应严格按照HSE体系要求执行,从直接原因分析来看,现场的监督管理存在一定的问题; 风险分析不足,对于作业环境中存在的其他作业应进行分析,充分识别相互间的影响,并对可能存在的风险进行控制或停止其中的某项作业; 作业人员和现场管理人员对动火作业风险的识别能力不够,培训不到位 案例四:珠海终端热油泵火灾 事件简要描述: 2007年12月5日20:30,一名生产操作在现场巡检时,发现热媒炉保温层上有火光反射,迅速赶到现场,发现导热油泵P-3501A连轴器处冒出约2厘米长火焰,他立即用对讲机通知中控室,并就近取干粉灭火器将已长至10厘米左右的火苗扑灭(火在瞬间即被扑灭)。20:32左右,生产监督和安全监督赶到现场,立即组织实施隔离(工艺和电气)等措施,等设备完全冷却后,清理现场并恢复至安全状态。? ??哪些方面出了问题:???? 1 高温导热油泵P-3501A轴承破裂解体,高速旋转泵轴带动破裂轴承剧烈转动摩擦生热 2 破裂轴承导致泵轴窜动,机械密封失效,热媒油从泵腔漏至滚珠轴承箱 3 破裂轴承导致泵轴窜动,造成轴承固定压盖螺栓断掉(1个)和脱落(2个),固定压盖轴向脱开???? 4 高温导热油与空气接触并受热,从而产生明火. 整改措施:?????? 1? 在没有完全识别出设备失效原因之前,增加对设备巡检频率为每天两次 2? 对故障泵全面解体,查找动平衡情况。?????????????? 3? 与厂家联系,对设备关键性能参数进行确认,查找故障原因。???????? 4? 进一步研究设备故障是否与地基沉降有关,启动沉降监测。??

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