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DG1025/18.2—Ⅱ14型锅炉再热器爆管原因分析.pdf
维普资讯
第26卷/2006年第5期 湖 南 电 力 经验与探讨
DG1025/18.2一 Ⅱ14型锅炉再热器爆管原因分析
毛永清 ,何金桥。
(1.株洲华银火力发电有限公司,湖南 株洲412005;
2.长沙理工大学能源与动力工程学院,湖南 长沙410077)
摘 要:针对某电厂锅炉再热器低温段爆管事故的特点,分析了再热器系统结构特性和
运行要求 ,并进行 了相关测试和分析 。结果表明,烟气冲刷所导致的管壁减薄量不足以
引起事故的发生;而锅炉运行过程 中再热器入 口温度波动频繁 ,幅度较大,加剧 了连接
安装焊缝缺陷的扩展 ,导致了再热器管的疲劳爆管。因此提 高焊缝质量 ,保证再热器入
口蒸汽温度在小范围内波动是减少此类爆管事故的主要措施。
关键词 :再热器;爆管;交变应力
中图分类号 :TK22.3;TM621.2 文献标识码:B 文章编号 :1008—0198(2006)05—0049—03
低温再热器管排数量多,再热蒸汽在蛇形管中
l 概 述
流量分配不均 以及受热不均都将导致较大的热偏
锅炉的各种汽水受热面均由换热管根据特定换 差,因此竖井前烟道中的低温再热器被分成了4组 ,
热工况组焊构成 ,由于换热条件恶劣,受热面爆管 每组之间通过中间联箱来加强混合。同时由于蛇形
事故一直是影响火力发电机组安全可靠运行的主要 管自身结构特点使其具有良好的热塑性 ,管内再热
因素之一。某 电厂锅炉系东方锅炉厂2002年制造 , 蒸汽的流动与换热对于低温再热器管的影响不大。
型号为DG1025/18.2一 Ⅱ14,为典型的亚Il缶界、一 但是由于再热蒸汽来 自汽轮机高压缸,实际运行时
次中间再热的 自然循环固态排渣炉 。自安装完毕并 低温再热器人 口蒸汽参数变化较大,这不仅导致再
投运 ,~U2oo5年年底 ,该 台机组 已累计运行近17000 热器管 内流动阻力的波动,极大地影响循环效率 “,
h,2006年年初 因低温再热器发生爆管泄漏 ,导致 而且极易导致再热器蛇形管热疲劳,尤其对于连接
机组被迫停炉检修,造成了较大的经济损失。因此 焊缝 ,一旦存在残余应力或者焊接缺陷,很难避免
对此再热器结构和运行特性进行分析,对于提高再 疲劳应力开裂现象的发生 。
热器的运行性能 ,避免爆管事故 的发生是很有必要 该锅炉尾部竖井烟道被分为前后 2个烟道,低
的 。 温再热器和低温过热器分别置于前后烟道中,在2
个烟道的出口布置有可调烟气挡板,通过调节挡板
2 低温再热器结构及运行特性分析 开度 ,改变2个烟道的烟气量来调节再热蒸汽温度,
因此低温再热器的运行不仅受到汽轮机高压缸排汽
该锅炉的再热器系统分为低温段和高温段 ,分 品质的影响,运行过程中烟气的冲刷强度也是不可
别布置于水平烟道 出口和尾部竖井前烟道中。高温 忽略的主要影响因素。
段为垂直悬 吊于水平烟道 中的立式顺列蛇形管束 ,6
3 爆管特点分析
管圈绕制而成,共97排 ;低温段为水平平行于侧墙
的卧式顺列蛇形管束 ,3管圈绕制而成,共 194排 。 DQ1025/18.2一 Ⅱ14型锅炉额定负荷运行时
低温再热器在蒸汽 出口处每2排管子合成 1排进人 再热蒸汽进 出/口压力为3.59/3.43MPa,进出口温
烟气前转向室后与高温再热器连成一体,组成蒸汽 度为307.2,/510( 该锅炉低温再热器爆管时,由于
再热
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