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600MW机组凝结水泵节能优化改造.pdf
2008年 12月 吉 林 电 力 Dec.2008
第 36卷 第 6期(总第 199期) JilinElectricPower Vo1.36 No.6 (Ser.No.199)
600MW 机组凝结水泵节能优化改造
EnergySavingOptimizingRenovation forCondensationPumpon600MW Units
尹黔 昊 ,苏怀胜
(1.华北电力大学,河北 保定 071003;2.天津大唐国际盘山发电有限责任公司,天津 301900)
摘 要:针对某火 电厂 600Mw 机组凝结泵的设计压头偏高,节流损失较大,导致系统效率偏低的现象,在性能测
试的基础上,分析了凝结水泵存在调整门节流压降大、有铸造缺陷、盖板 内侧有蜂窝点,且流道对称性较差等问题,
实施了拆除第 2级叶轮 以减少调整 门的节流压降、优化改进通流部分和提高检修装配工艺等节能技术改造。改造
后在 600Mw 负荷运行时,凝结泵效率为 81.92%,提高了4.61 。
关键词:节能改造;凝结泵;性能测试;流体机械;效率
中图分类号 :TK264.12 文献标识码 :B 文章编号 :1009—5306(2008)06—0034—02
凝结水泵是汽轮机热力系统中主要的辅机设 行的稳定性 ,留一定 的安全裕量 ,实际扬程比系统需
备 ,它的作用是把凝汽水箱 的凝结水经低压加热器 要 的扬程高出 50m 以上 ,这部分能量在系统中损
加热后送人除氧器 ,维持除氧器水位稳定 ,使机组能 耗掉 ,这是进行凝结水泵节能改造时主要要解决的
连续运行 。目前 600Mw 火电机组凝结水泵都是采 问题 。
用定速泵,由于机组负荷变化很大 ,导致调整 门开度 另一方面 ,凝结水泵 的实际效率与设计效率是
的变化也很大,特别在负荷较低时,节流损失很大; 有差别的,凝结水泵的设计效率为 83.5 ,而现场
另外由于现在 的设计思想 比较保守,过分强调安全 实测效率在 7895/左右。
性 ,对节能方面的考虑较少 ,导致凝结水泵的设计容
量偏大 ,因此 ,电厂中凝结水泵流量裕度大 ,变工况 2 性能测试及分析
频 繁,具有很大 的节能潜力。 。本文结合某厂
600MW机组 的实 际运行情况 ,对凝结水泵进行节 根据 GB/T3216--2005~回转动力泵 水力性能
能改造 。 验收试验 1级和2级》,对凝结水泵进行性能测试和
管道阻力测试 。试验中泵的流量 、扬程、电功率及机
1 存在的问题 组负荷等参数要求平稳,最大波动值要求小于 3 。
测试结果见表 1。
某厂 600MW 机组配备 2台NLT500—570× 从表 1可知,凝结泵调整门节流压降太大 。在 5
4S型凝结水泵,流量Q为 1427~1630m。/h,扬程 个测试工况中,调整 门节流扬程 占整个泵的扬程为
H 为 346~328m,转速 咒为 1490r/min,效率 为 38.22 ~72.86 ,可见节流损失之大,必须先进行
83.5%。凝结水泵配用 2000kw 电机 ,机组满负荷 以削减扬程为主 的改进 ,然后将节流调节改为高效
时单 台凝结水泵有功功率约为 1800kW 左右,凝 的变频调节。此外 ,凝结泵的效率较低 ,最高只有
结水泵首级采用双吸叶轮 ,后三级采用单吸叶轮 ,升 77.31 ,低负荷时(298.1MW)只有 6O.999,6,且性
压基本按级分配 。 能与设计值相差较大。在性能测试中还发现该
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