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330MW机组轴振大缺陷分析及处理.pdf

J 电力安全技术 第18卷(2016年第l期) 330MW机组轴振大缺陷分析及处理 邱 全文 (广东粤华发电有限责任公司,广东 广州 510730) [摘 要]分析了某330MW 汽轮机 自通流改造以来,在启动及机组运行中存在 7号、8号轴振 动大且长期超标、影响机组安全运行的问题。经检查测量发现这是 由于相邻对轮螺栓孔倾斜导致对 轮 同心度、晃度严重超标所致。经制定实施方案并应用现场镗孔机进行镗孔处理后,最终取得 了良 好的效果,确保 了机组的安全稳定运行。 [关键词]汽轮机 ;轴振动;对轮 ;同心度 ;镗孔 0 概述 偏大的缺陷。由2012年 7月通流改造后升速过程 中的波德图可知,7,8号轴振动都在 125 m 以上, 某 330MW 机组系上海汽轮机厂生产的引进 尤其是 8X,8Y轴振达到 150 m 以上,超过跳机 型、亚临界、一次中间再热、四缸、四排汽纯凝机组。 值,严重影响机组的安全稳定运行。 其汽轮机型号为N33 16.18/535/535,机型为 C152。该机 7号轴承和8号轴承位于Ⅳ,V轴承箱, 同传感 器 X II传感器 为低压 Ⅱ转子使用的支持轴承。其汽缸和转子及轴 承的分布如图 1所示。 \ HP IP LP LP GEN(发 EXC(励 (高压缸) (中压缸) (低压缸) (低压缸) 电机转 磁机转 一 / 转动方 图1 330MW 机组轴系布置 图2 轴振振动信号及键相拾取示意 对该机组各轴承的振动信号 (绝对振动)及各 2 轴振偏大原因分析 轴振动信号 (相对振动,简称轴振)进行监测,轴 承振动信号由美国Bently公司的9200型速度探头 针对 7,8号轴振动偏大缺陷,该厂组织技术 拾取;轴振动信号采用涡流探头拾取并接入美国狄 人员对设备的各项参数进行认真检查、测量。发现 克公司的DAQ05型振动故障分析系统进行数据采 低电对轮存在以下缺陷: 集和分析。键相测量使用涡流探头,安装在 1号轴 (1)低电对轮螺孔错位较大,并且全部 20个 承处。轴振振动信号及键相拾取示意如图2所示。 螺孔有不规则的偏斜现象; (2)检修过程中,因现场条件限制,螺孔偏斜 1 机组启动及运行中存在的异常现象 情况无法消除,打紧螺栓螺母后波纹节侧靠背轮会 出现移位和外圆局部变形的现象,铰孔后现场测量 该厂 330MW 机组于 1989年投产,原汽轮机 同心度为0.105mm; 为A152型,于2012年进行通流改造为 C152型。 (3)2014年4月,该机组D级检修中复测低 自通流改造后,该汽轮机一直存在 7,8号轴振动 电对轮同心度为0.16mm,测点的晃度达0.23mm, 一 p一 第 18卷 (2016年第 1期) 电力安全技术 J 其他点的晃度约为 0.10mm,造成机组运行时6, (电

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