- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
单中间轴类变速器壳体EPS模型质量缺陷及预防
单中间轴类变速器壳体EPS模型质量缺陷及预防摘要:本文介绍了单中间轴类变速器壳体EPS模型在生产过程中常见的几种质量缺陷,对造成该缺陷的主要原因进行了细致的分析,并提出了具体的工艺改进方法,在生产实际中取得了理想的效果。
关键词:消失模模型;缺陷;防止办法
中图分类号:U461.4 文献标识码:A 文章编号:1009-8631(2010)05-0053-01
单中间轴变速器壳体在我公司首次采用消失模铸造工艺试生产,EPs模型质量不能满足工艺要求,因EPS模型质量不合格率高达15%左右。为了解决这一问题,公司技术人员,边学习,边摸索,不断进行工艺改进,最终将EPS模型的不合格率降低到5%以下。
一、生产条件
YF45J蒸汽间歇式预发泡机、熟化箱、输送管道
HSF一1000×930发泡成型机、进料器、盛料桶
二、工艺参数
(一)珠粒预发参数
蒸汽压力:0.025~0.04MP
温度:105℃以上
(二)成型机参数
蒸汽压力:0.08~0.10MP
冷却时间:3分钟
(三)单中间轴壳体J70-1701015的工艺参数
材质:HT200;单重:40kg
外形轮廓:480mm×300mm×400mm;
主要壁厚:8mm;
三、EPS模型质量问题
(一)EPS模型的变形
1.出模时引起的变形
J70-1701015单中间轴壳体EPs模型见如图1,由两组模片粘接组合而成。出模后检验发现取力器与制动器连接处变形,最大变形量3mm,影响使用。
首先,进行模具结构分析。变形部位处有两个倒档凸台,为了脱模方便,此处设计成活块成型,出模过程中因活块重量和阻力过大,与模具配合面摩擦严重。导致出模时活块成型部分变形。模样在出模过程中没有完全冷却。强度很差。很小的地方都会导致其变形。针对上述原因我们将做以下辅助工作:模具拔模角增加到1。;在实心活块上将中间部分挖掉且打上气塞以减轻活块重量;将此处模具壁厚不均匀处。修配均匀;起模时注意操作方法,先用手托住图示变形部位将活块取出再用手托住其它部分,取出模片:给模具上不容易脱模部分加脱模剂;将活块与模具配合面修模光滑。其次,两端面变形,模样向内弯曲。我们认为是冷却不均造成的。具体分析如下:上模冷却水打开后,先积聚到模具上模下端,下端急剧冷却收缩。模具上端冷却水不足,冷却较慢,造成变形。采取措施:打开模具,从新调整喷淋管结构,使模具上下同时冷却。结果:此类变形问题得以解决。对于变形尚未完全消除的模样,在刚出模后采用校正工装进行校正,使其变形减小。
2.模型烘干过程中产生的变形
经过长时间的观察发现模样在烘干室烘干的过程中容易产生变形,其主要原因是没有制造专用模型架;模样在出模后,在模型架上放置时没有放平。
针对以上分析,我们将模样在成型完成后,两片粘接放在模样架上,使用这种方法再观察一段时间后,发现烘干过程中模样变形基本消失。
3.粘接过程中的变形
在粘接过程中方法不当也容易造成EPs模型变形。其变形主要可分为以下几类:
(1)在两片模片涂胶对粘的过程中,因孔或平面对不齐,最终使模样定型后变形。我们对工人进行专业培训,制定合理的检验制度,用管理的办法让操作者认真对待每一件模型。
(2)模片在粘接过程中挤压变形,这类变形采用加防变形筋的工艺方法可以解决。
(二)EPS模型局部表面缺料
如上图2所示,可以看出,模样表面珠粒萎缩。造成EPs模型局部表面缺料,模型的这个部位强度极差,容易断裂,分析原因:此处为大平面薄壁处,没有拐角,周围珠粒融合充分饱满。排除充料口位置不当造成缺料原因;仔细观察此处有气塞。打开模具检查是否为气塞问题,检查正常;排除第二种原因后,再检查模具此处有冷凝水未除尽。分析认为是冷暖水造成的原因如下:在成型时未除尽的冷凝水占据了珠粒的位置,脱模后冷凝水离开了模样就会造成图示缺陷。解决办法:每次在成型前用空压气将模具表面积水吹干后。再进行制模,上述缺陷消失。
(三)表面珠粒外凸
单中间轴壳体J70-1701015倒档凸台处出现表面珠粒外凸缺陷。
1.模样在出模时冷却不到位的珠粒外凸
珠粒在模具中成型的过程中,因冷却系统效果不佳。造成模样在出模时厚大部分脱离模具制约后,表面珠粒外凸,造成珠粒外凸缺陷。为了解决这一问题,我们将模具此处的气塞位置重新调整,效果理想。
2.三次发泡造成珠粒外凸
单中间轴EPs模样烘干后出现珠粒外凸。工艺分析造成这种缺陷的主要原因是烘干室烘烤温度过高,珠粒三次发泡。后进行工艺调整将烘干室温度严格控制在45-55℃之内,这种缺陷基本消失。
结束语
通过
您可能关注的文档
- 加大惠农力度是促进新农村建设及农民增收保证.doc
- 加大劳动力在要素分配中比重.doc
- 加大惠农资金管理力度 确保惠农资金用之于民.doc
- 加大城建力度 建设全新武陟.doc
- 加大投入 不断推进边境地区体育场地设施建设.doc
- 加大财政对农业支持力不断提高农业竞争力.doc
- 加大推广秸秆还田力度 保持及提升土壤有机质.doc
- 加大城市绿化建设 突出生态环境特色.doc
- 加工贸易对提升广东工业竞争力实证分析.doc
- 加工贸易新政大考出口企业.doc
- 小学科学:ESP8266智能插座电路原理与动手实践研究教学研究课题报告.docx
- 《金融开放浪潮下我国多层次监管体系构建与创新研究》教学研究课题报告.docx
- 区域教育质量监测中人工智能应用的数据质量分析与优化策略教学研究课题报告.docx
- 《金融科技监管中的数据治理与合规性要求》教学研究课题报告.docx
- 《3D打印技术在航空航天领域中的多材料制造与复合材料应用》教学研究课题报告.docx
- 《绿色金融发展中的政府职能与市场机制研究》教学研究课题报告.docx
- 《植物工厂多层立体栽培光环境调控技术对植物生长发育节律的调控机制探讨》教学研究课题报告.docx
- 销售团队年度业绩总结.docx
- 银行风险管理与金融危机防范.docx
- 银行网络攻击预警与快速响应机制.docx
最近下载
- 云南西部沿边高校边境缅甸语人才培养的校政企合作模式探索.docx VIP
- 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分:钢斜梯》GB 4053.2-2009.docx VIP
- 幼小科学衔接视角下家校社协同共育现状及对策研究.pdf VIP
- 2025中国中信金融资产管理股份有限公司甘肃分公司招聘笔试备考题库及答案解析.docx VIP
- 旅游警务服务规范.pdf
- 2025凉山州继续教育公需科目满分答案-深入学xi关于发展新生产力的重要论述.docx VIP
- 第三章 教育目的.ppt VIP
- 乳腺癌脑转移瘤护理查房.pptx VIP
- 眼科专科护理操作风险防范.pptx VIP
- 真菌镜检报告.pptx VIP
文档评论(0)