NP3-80井Ф177.8mm尾管固井“插旗杆”事故处理探讨.pdfVIP

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长江大学学报 (自科版) 2014年6月号理工上旬刊 第1l卷 第16期 JournalofYangtzeUniversity(NatSciEdit) Jun。2014.Vo1.11No.16 ·51 · NP3—80井 177.8mm尾管固井 插‘‘旗杆’’事故处理探讨 饶开波 ,汪胜武 ,肖仰德 (中国石油集团渤海钻探工程有限公司第一钻井公司,天津300280) [摘要]NP3—80井是冀东油田3号构造的一 口重点预探井,该井在四开 215.9ram井眼中完下j21『77.8ram 尾管固井过程 中发生 了 “插旗杆”事故。介绍 了事故发生经过,详细阐述 了事故处理过程 (包括爆炸松 扣起 出上部 自由井段钻具、套铣、倒扣,震击捞 出全部落鱼、测 固井质量和套管试压),并分析 了事故发 生的原因,以便为油 田尾管固井施工提供借鉴。 [关键词]NP3—80井;尾管固井; “插旗杆”事故;套铣 [中图分类号]TE256.4 [文献标志码]A [文章编号]1673—1409 2《014)16—0051—03 NP3—80井是冀东油田一 口设计井深为 5856m 的五段制预探井 ,位于河北省唐 山市南堡开发 区南堡 乡东南约 15.8kni的曹妃甸工业园区内。该井是一 口五开五段制定 向井 ,其井身结构如下: 762mm 导管×24m十 660.4mm钻头 ×320m+ 508mm套管 ×318m+ 444.5ram钻头 ×2258m+j23『39.7mm 套管×2255m十 311.1mm钻头×4353rn+ 244.5mm套管x4349.06rn+j22『15.9mm钻头 ×5679m+ j21『77.8ram尾管 × (4023.42~5677m)+ 152.4ram 钻头 ×5856m,裸眼完井 。该井 2012年 6月 21 日15:O0下钢 级 P1lO壁厚 10.36mm 的 177.8mm 尾管 ,6月 22日14:O0下钻送尾 管完,下深 5677m,悬挂器位置4023.42~4027.55m。2012年 6月 24日19:43开始注水泥 ,至21:49施工结束 ,累 计施工时间为 126min。固井施工完,准备拔出尾管送入工具时,上提钻具遇卡但能转动钻具 ,1.5h后 采用泥浆泵从环空反挤水泥 ,反挤压力达到 24MPa不能将水泥憋回地层挤入,然后用水泥车环空反挤 压力加大至 34MPa仍不能将水泥憋回地层 ,导致钻杆被水泥固定住 ,发生了所谓 “插旗杆”事故 。下 面 ,笔者 阐述 了NP3~80井 177.8ram尾管 固井 “插旗杆”事故的处理过程 。 1 事故发生经过 1)下尾管情况。2012年 6月 21日15:O0开始下钢级 Pl10壁厚 10.36mm 的 177.8mm尾管 , 至 6月22日14:O0下钻送尾管完 ,下深 5677m,悬挂器位置 4023.42~4027.55m。套管刚性扶正器安 放情况如下 :第 1根套管加 1只、底部 300m套管每 5根加 1只、重合段每 5根套管加 1只、悬挂器下 面连续加 2只、技套脚连续加 2只 ,总共安放 16只刚性扶正器 。 2)悬挂器坐挂 、丢手。下完尾管后 ,钻具称重 ,上提钻具悬重为 2100kN,下放钻具悬重为 1500kN。开泵顶通钻井液 困难 ,难 以建立循环 ,经反挤清水,2012年 6月 23日4:O0建立循环 ,至 9:30逐步提高提泵冲至 65冲 (排量 1.2m。/rain)循环。 2012年 6月 24日10:57投球 ;11:05小排量开泵送球;11:36钢球进入球座 ,泵压升高到 12MPa,停泵憋压2min,缓慢下放钻具 ,悬重 由1700kN下降至 lOOOkN,判断 177.8ram尾管坐挂成 功 。11:54上提钻具悬重至 1300kN,开泵憋压至 19MPa,憋通球座 ,泵压下降,建立循环 。12:00 停泵进行尾管倒扣、丢手作业 ,正转 35圈,回转共 1.5圈。上提钻具 1.8m,其悬重升至 1560kN不 变 ,再下放钻具至原位置 ,其悬重降为 1200kN,通过上提和下放钻具 ,判断尾管送人工具扣已倒开, 丢手成功 。 [收稿日期]2014一o2—14 [作者简介]饶开波 (1970一)。男,硕士,高级工程师,现主要从事钻井技术方面的研究工作。 · 52 · 理工上旬刊 *油气 田开发工程

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