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本钢2号高炉长期封炉快速恢复实践
本钢2号高炉长期封炉快速恢复实践 温贵仁 (本钢炼铁厂) 摘 要:本钢2号高炉2005年4月18日至8月8日封炉112天,由于封炉料选择合理,开炉工作经过精心准备,在不到5天时间里打开所有风口,高炉达到正常生产水平。本文对有关情况进行了叙述和分析。 关键词:高炉 封炉 复风 操作 前言 本钢2号高炉(380m3)第13炉役代于2002年4月投产,设一个铁口,两个渣口,14个风口,双钟式炉顶,料车供料。2005年二季度,由于本钢生铁铁水过剩,炼钢系统饱和,因此本钢(集团)公司从大局出发,决定对2号高炉封炉一段时间,待炼钢能力上来后再开炉生产。2号高炉于2005年4月18日至8月8日封炉,共计112天,经过精心准备、科学组织、周密安排,本次封炉的停炉、开炉特别顺利,尤其是开炉,8月8日13:35点火送风至8月13日打开所有风口,高炉基本达到正常生产水平,恢复时间不到5天。 2 封炉前的准备工作 1按照停炉料的要求,事先准备好所需各种原燃料、熔剂、水渣及堵风口所用的耐火砖、河沙、焦油等物品。 2对高炉所属各种设备、计量仪表等做彻底检查、校正;炉体各冷却设备进行彻底查漏,发现问题及时处理;对炉皮钢甲漏处做好标记,待停炉处理。 3)停炉操作实施前加强炉况判断和调节,保证高炉顺行稳定,消灭崩料和悬料,保持足够的炉温及适宜的炉渣碱度,风渣口工作正常,冷却系统无故障。 3 停炉操作过程 为了确保休风停炉炉温水平、炉渣二元碱度由正常生产的 [Si]=0.25—0.50%,R2=1.20—1.25达到停炉时的要求,即 [Si]=1.0—1.4%,R2=1.05—1.10,休风前分两步轻焦炭负荷过渡,于4月17日19时负荷由3.85降至3.35,4月18日0时降至2.92,于2:12煤粉罐吹空停止喷吹,轻负荷同时增加酸性料(球团)比例。在4月18日5:00开始装封炉料,总焦比为2.2t/t,封炉料组成见表1表 1 二号高炉封炉料 组别 批数 料制 焦批(t) 矿批(t) 球团(t) 石灰石(t) 负荷 填充部位 1 11 JJ↓ 4.0 风口中心线至炉腹上沿 2 8 JJ↓ 4.0 0.30 炉腹上沿至炉腰上沿 3 18 JJ↓+KK↓ 4.0 8.6 0.50 1.58 炉腰上沿至炉身上沿 停炉休风整个操作过程高炉炉况稳定顺行,下料均匀顺畅,以风量、风压、顶压、风温、透气性与装料制度、批重等相适应以保顺行为操作原则,随着封炉料的入炉,中、后期风量逐渐增加,风压降低,适当减风以保顺行。当按预计还有3料批没上完时,于 9:38出休风最后一次铁([Si]=0.91%、[S]=0.039%、R2=1.08),至10:10装完所有封炉料,堵铁口休风,休风后料线为2.5。休风后,立即组织炉前人员卸直吹管、风口,并用炮泥堵住,填河沙,再砌耐火砖,外用泥抹平,泥的表面抹上焦油防止泥干裂往炉内进风,堵死炉底风冷管入口,往炉内压水渣0.5高;高炉冷却水从休风停炉开始分步控制,依据水温差逐渐关小直至关死。 4 复风前的准备 1)热风炉于8月4日早8:00开始烘烟道,18:00引煤气烧炉,至送风前拱顶温度已逐步达到900℃以上,具备送风条件。 2)装料、液压系统,炉前设备等连续试车合格,具备送风条件。 3)8月7日8:30开始将风口内砖、沙子、泥等扒开,14个风口和渣口前的焦炭呈黑色块状且干燥,说明炉内无漏水处,外部密封严焦炭未燃烧,然后安装好风渣口、直吹管,风、渣口堵泥。 4)复风前人工水平抠铁口,直到见焦炭,深度2.2米。 5 开炉操作 本次开炉按计划要求分两步进行,首先采用全风口(14个)送风“暖炉”,一段时间后再休风用铁口两侧1、14号风口点火送风。 1)8月8日8:35开始全风口送风“暖炉”,风压控制在30—50a,送风温度控制在500℃以下,避免风口前焦碳过快燃着。经过一段时间的送风,使高炉内部温度逐步上升,炉料充分预热、加热,风口前焦碳达到一定温度,接近燃点,以利开炉点火焦碳迅速燃着,同时送风各管道得到预热。送风后很快炉顶、铁口都透气,经过一段时间的运行,于11:00加风风压至65 a并使用风温,11:25大部分风口前着火(风温620℃),11:30休风。 2“暖炉” 休风后除铁口两侧1、14号风口外,其余全部堵严、堵实后,于13:35二次送风,送风风压暂维持在45a左右,风温用尽(但开始风少不高仅450℃)。很快两风口前焦碳燃着,炉顶、铁口都透气。开炉恢复过程中,本着“慢风推进、逐步恢复”的原则,按预定方案规定要求操作。风口前焦碳着火且活跃,但只是风口上部燃烧,下部没有着火,刚开始由于风量少,铁口喷吹不开且煤气点不着,为尽快加热炉缸、熔化凝渣铁,多次采用关上部放散,热量从铁口导出,这一做法很有效,铁口煤气量增大并
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