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本钢五号高炉改造后炉前技术进步和出铁管理

本钢五号高炉改造后炉前技术进步与出铁管理 丁继富 (本钢板材股份有限公司炼铁厂) 摘 要:本钢五号高炉与2001年进行改造性大修,炉容由2000m3扩大到2600m3,相应的炉前也进行了改造。通过加强铁口管理与维护,缩短出铁间隔时间及对渣铁沟的浇铸、喷补维护,增加了主沟通铁量等,满足了大高炉强化冶炼的需要。 关键词:高炉 改造 炉前 1 概况 本钢二铁厂五号高炉于2001年7月至10月进行了改造性大修,改造后炉容为2600m3,并于2001年10月31日投产。改选后高炉取消了渣口, 铁口由原来的两个增加到三个,炉前采用气液冲钻式开口机和BG-400型液压矮炮。高炉投产后,为了改善炉前工作,主要做了如下工作:不断地对渣铁沟进行改造、增加主沟通铁量,对开口机及泥炮进行技术改造、稳定炮泥质量,开发适应不同炉况和冶炼强度的炮泥、强化铁口管理与维护,使铁口合格率逐渐提高,达到了95%以上,满足了高炉生产、达效的要求。 2 增加主沟通铁量 五号高炉主沟长16m,,高炉在未改造前用耐火料进行捣打,通铁量较少,很容易造成沟子破损,从而影响高炉强化生产。采用浇铸料修筑后,基本上消除了这一影响,通铁量达到12万t。 3 铁口泥套制作的改进和泥套的维护 五号高炉在投产后,铁口泥套采用捣打料制作,捣打料泥套制作困难、使用寿命短,因泥套破损造成铁口封不上时有发生,给炉前作业和高炉正常生产带来了一定的负面影响。为此,开炉四个月后改为浇铸料泥套,具体制作过程是:解体泥套300mm深左右、填充浇铸料、固化、先小火然后大火烘烤,由于浇铸料泥套强度高、不易破损,基本上消除了因泥套破损而引起的减风或常压封铁口。 3.2 泥套的快速修补 用浇铸料制作铁口泥套的时间较长,通常需要3-4小时,所以用浇铸料制作泥套时,一般均在休风时进行。当泥套局部破损时,可以采用快速修补法。 3.3 泥套的维护 为了延长泥套的使用寿命,制定了浇铸料泥套维护保养方法。出铁前,铁口区域渣铁要清理干净,泥套完整,表面干净平整。在打铁口前预先将铁口眼打出一个窝,以防止开口机在打铁口时错位而打到泥套。在出铁过程中,还要用氧气吹扫泥套,将喷溅到外泥套的渣铁吹净,以保证封铁口时炮嘴与泥套吻合、不冒泥,如果连续跑泥,应重做泥套。 4 铁口管理 4.1 增加铁口深度 本钢五高炉死铁层深度为1900mm,铁口用美国尤卡组合碳砖砌筑,铁口角度开炉设计角度为10°,开炉初期铁口深度为2.3m,铁口工作相对比较稳定,但随着高炉的强化,铁口工作已不能满足高强度冶炼的要求,铁口出铁过程中喷溅比较大。如果出净渣铁,出铁时间较长。主沟两侧堆渣比较严重,炉前工人劳动强度大,容易造成堵不上铁口,而且严重烤烘液压炮,造成使用寿命缩短,考虑到强化冶炼、出渣、出铁的需要,铁口深度由2.5 m增至2.8m,效果显著。 4.2 控制铁口中心和防止铁口区域漏水 在铁口维护和管理中,铁口中心线的控制也相当重要,若两铁口孔道中心线不在同一水平面上,在同等条件下会发生一个铁口出铁时间长,另一个铁口出铁时间短的现象,出渣出铁量相差严重,这样会给铁口维护和正常生产组织带来困难。为保证铁口中心线位置的准确,规定每半月测量一次铁口中心标高和左右位置,发现偏移及时调整炮嘴中心位置,保证铁口实际孔道上下偏离中心小于50mm,左右偏离中心小于20mm。 如果铁口出现漏水,则铁口喷溅严重、泥套固定不住、铁口维护困难、跑焦炭,因此,发现铁口漏水时,应及时找出漏水原因及漏水位置,并及时进行处理。发现铁口上方风口小套漏水严重时,应及时休风更换。 4.3 控制好打泥量和退炮时间 一般打泥量越大,打泥压力越低,需要退炮时间越长。为了给高炉创造强化条件,经过一段时间的探索,退炮时间由原来的45分钟缩短到30分钟,并且根据铁口的工作状态及炉缸渣铁残存量而选用不同直径的钻头。铁口深度够深,堵铁口时不冒泥。减风及渣铁残存量大时选用直径大的钻头,否则,选择直径小的钻头。 5 炮泥质量管理 5.1 炮泥质量管理制度 炮泥成品质量必须符合标准,原料理化性能必须进行测定或有质保书;炮泥配化和马夏值及使用必须由技师确定;炮泥球的尺寸规格不宜过大;困泥时间必须在24小时以上,碾泥房按碾制前后顺序向炉前送泥。 5.2 炮泥配方的改进 炮泥质量对出铁控制影响较大,风压高、风量大、铁水物理热好、〔Si〕低和铁水流动性好时,要采用高强度、抗渣铁铁侵蚀性能好的炮泥,五高炉在开炉初期采用同一规格的炮泥,对不同的炉况影响较大。现在通过对炮泥的管理,对不同的条件,采用不同的炮泥。对炮泥分级管理,下表列出了高炉使用过的3种类型炮泥的成分及性能指标。 6 出铁间隔管理 本钢五号高炉利用无水炮泥,它强度高,抗渣铁侵蚀性能好,所以采用铁次少,出铁时间长和出铁间隔短的出铁方式出铁。

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