新钢4号高炉空料线停开炉操作实践.docVIP

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
新钢4号高炉空料线停开炉操作实践

新钢4号高炉空料线停开炉操作实践 韩国良 刘志凌 (新余钢铁集团有限责任公司) 摘 要:对新钢4号高炉空料线降料面到风口中心线进行喷补造衬的经验进行总结。降料面过程中,顶温控制在250~400℃,煤气含H2始终在2%以下,无崩料和管道产生,实现了快速降料面。开炉后,炉渣中(Al2O3)在15%以下,(MgO)在8%左右,对本次开炉达产起到了积极有效的作用。 关键词:高炉  空料线停炉  喷涂  开炉 1 概况 2 停炉操作 2.1  由于休风前采用较强发展边缘的装料制度(),且高炉顺行周期长,估计炉墙上不会有太多的粘结,因此决定休风前12h全焦负荷进行热洗,预休风前煤比控制在70kg/t,只是从11日开始用二烧用量调整炉渣碱度,11日晚班20:30缩矿批改全倒装(C3O2↓)全焦冶炼,再次减少二烧用量及用自产烧调整炉渣碱度。 减负荷停止喷煤并将风温从920℃减为870℃,预休风前加30t盖面焦,加盖面焦后料线达12.1m时于05:30休风。安全快速降料面的关键是降料面过程中的气体排散能力和均匀雾化喷水,切忌大量水集中入炉。休风期间11日(14:10~15:50),在炉喉处安装8支炉项洒水喷枪,每支喷枪上安装的一手动球阀,各枪的水量可单独控制,各枪沿圆圈上等距布排φ5mm的喷水孔,孔距30mm,各枪顶端焊死,保证喷水的均匀和雾化,上述工作完成后于15:50开始复风备降料面。 2.2 4月11日15:50复风后,料线不明,炉况略有波动。21:00探得料线为2.8m、22:00料线为4.5mm、22:10开炉顶打水、23:55料线为4.8m降料面开始,到12日05:30降料面到风口中心线,共耗时5h,平均料面速度1.46m/h。新钢4号高炉全风作业风量约为1200m3/min、风压180±5Pa,顶压68±5Pa,降料面过程中,顶温控制在250~400℃,打水量合适,保证顶温在规定范围。由于本次吸取了2005年大修降料面经验,降料面炉顶喷水完全满足控制顶温的需要,并且到最后休风时炉顶洒水阀没全开,因为顶温控制得位,降料面过程中各参数见表(1)。 表1 新钢4号高炉降料面过程中各参数控制 时间 风量 m3/min 全风量的 比率,% 风温 ℃ 风压 KPa 顶压 KPa 顶温 ℃ 22:00 1217 100 900 165 68 368 23:55 1133 93.09 920 160 64 343 00:15 1017 83.56 920 139 56 300 00:20 1083 89.04 920 145 60 310 02:00 1000 82.17 890 124 53 350 02:30 850 69.84 890 123 52 345 05:00 667 54.8 870 119 48 320 新钢4号高炉由于设备陈旧,本次降料面在料线4.8m以上全部通过计算预算料面所达到位置。在整个降料面过程中,风量风压较为适应,风量一直在正常风量的70%以上。03:23开始由于个别喷枪水量过大,炉顶温度四点出现局部偏低,水与红热焦炭反应生成爆炸性可燃气体H2增多,爆震频繁。通过调整炉顶喷水量,爆震现象逐渐减少,风压、风量、顶压渐趋平稳。在降料线过程中,我们密切注视因时间及风量变化对料面位置影响,采取每减风一次计算料面到达位置方法,03:00通过计算,料面已降到炉腰附近。03:35通过计算,料已降到炉腰时,减风到正常风量的69.84%见表(1),切煤气。04:10部分风口变暗吹空,料面已降到风口平面。04:20出最后一次铁,但只有渣没有铁。05:30堵铁口停炉。 2.3  1)当料面降到炉腰附近就准备切煤气,避免了降料面过程中因粘结物脱落而引起的煤气爆震。具体做法:根据降料线过程中的CO2变化规律及计算结果,综合判断表明料面已降到炉腰附近,这次切煤气的时机是比较成功的。 2)本次休风所加水渣太多,共加了55.8t水渣,并且布料按C3Q↓布下,大部分水渣被布在边沿,布料不均,导致复风后个别吹管灌渣,被逼休风更换。 3)洒水量控制不方便。本次降料面由于洒水总管手动控制,人为导致入炉水量波动及个别打水管均匀雾化程度不好,致使顶温有较大波动。22:10开炉顶打水备降料面,03:23出现爆震现象。因此,在以后降料面时,喷枪均匀钻孔,掌握孔距及喷水孔大小,使水均匀雾化,既减小甚至消除爆震,又可降低煤气温度和浓度。 4)探尺不准确。在本次降料面过程中,因探尺为短探尺,没有深探尺探料面,而是通过计算判定料面深度,通过计算当料线达到炉腰时切煤气,这既不直观,也会因人为计算造成误差。因此,在以后降料面时,应设法安装好深探尺,确保探尺准确可靠。 3 烘炉 喷涂完后,安装上各风口小套及直吹管烘炉,烘炉过程中风气控制在550m3/min,

文档评论(0)

18273502 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档