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10kV电机冷却系统改造的尝试

制造经验 Manufacturing Experience 10kV 电机冷却系统改造的尝试 赵新国 陈冬 华北制药天星有限公司( 河北承德 067000) 1 电机概况 通风面积已被尘土封堵,其他未见异 温度来降低定子温度,改善电机的运 华北制药股份有限公司空压机站 常。冷却风道通风不畅是电机温度升 行条件,以保证正常的生产。 有一台HR9—040—5型离心式空气 高的直接原因。通过努力,利用毛刷、 具体做法是,参照3GR 350/600型 压缩机,拖动电机铭牌如下: 吸尘器等从中清理出了3.5kg左右的灰 空压机使用的2000kW电机的冷却方 型号: AMA500 L4D BSH 黑色尘土,未发现其他异常。6月30日 式——IC81,决定将现有电机的自循 功率: 1800kW 开机做温升试验,负载约为满负荷的 环风冷风箱部分更换为水冷却器,使 额定电压: 10kV 88%,开机仅2小时定子温度就开始报 冷却空气在电机内形成闭路循环,电 额定电流: 121A 警,电机驱动端轴承温度升至87℃。电 机产生的热量通过冷却器内的冷却水 防护等级: IP23 机仍不能正常使用,严重影响了空气 带出机外。这样便达到了通过降低冷 绝缘等级: F 供应系统的正常运转,影响了公司的 却介质温度而降低定子温度的目的。 冷却方式: IC01 正常生产。 通过查证,电机的F级绝缘等级是可以 1995年11月投入使用。 安装水冷却装置的。由自循环风冷系 3 确定方案 统改为水冷却,从理论上是可行的。 2 选题理由 经多方分析论证,一致认为 :电 在运行期间电机负荷约为满载的 机工作环境要求在-10℃~40℃,而 4 实施 65%。1996年9月因公司生产调整,空 本地夏季气温经常在35℃以上;由于 (1)准备工作 气压缩机组停运,停机前各项参数正 空气压缩机本身的结构,在运行中是 选用3GR 350/600型空压机配用 常。1998年3月再次开机,负荷约为 一个热源体,不足1.5米的距离使电机 的2000kW电机闲置冷却器(底部视图 94%,电机定子、轴承温度逐步攀升, 受到大量热辐射;加之厂房通风条件 如图1所示)作为基本部件。因其尺寸 到1998年4月14日电机定子温度急速 有限,电机周围环境温度可达70℃,电 大于电机(俯视图如图2所示)尺寸,无 升至132℃,升高近10℃,电机驱动端 机冷却系统为自循环风冷,冷风入口 法直接安装,必须对其进行改造。预选 轴承温度也达85℃。4月21日电机定 温度可达38℃以上,冷却效果不佳;自 用10mm厚钢板制成“目”字型框(如 子温度升至140℃报警,驱动端轴承温 循环风冷的电机结构,因设计原因风 图3所示)置于电机顶部,然后将冷却 度达87℃,距报警点90℃只有3℃。 道密封不好使电机风道内很容易进入 器稳固地安装在电机上。 空气压缩机生产的压缩空气主要 尘土,造成风道堵塞,影响冷却效果。 (2)制造工作 为抗生素发酵生产提供充足的氧气, 在如此诸多因素作用下,电机定子温 将“目”字型板框分为六个部分分 空气系统的任何一点故障,都将对生 度势必异常升高,进而通过热传导引 别进行加工。然后,将各部分预制于冷 产造成极大影响。压缩机组故障,迫使 起轴承温度升高,导致系统运行中保 却器底部,将钢板四孔与冷却器底四 公司不得不调整生产,降低生产规

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