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哈拉沟选煤厂脱粉入洗效益分析

煤 炭 加 工 与 综 合 利 用 4 COALPROCESSING&COMPREHENSIVEUTILIZATION No.3,2015 哈拉沟选煤厂脱粉入洗效益分析 朱子祺 (神华神东煤炭集团洗洗中心,陕西 神木 719315) 摘 要:分析了当前神东选煤厂煤泥处置 中遇到的水分大、成本高等问题;以神东哈拉沟 选煤厂为例,从数质量、投资、运营费用等方面对 比分析了选前脱粉与不脱粉 的差别;数据表 明,无论从成本还是质量来看,采用弛张筛进行选前脱粉工艺都是最佳选择。 关键词:选煤厂;煤泥减量;弛张筛;效益 中图分类号 :TD941.5 文献标识码 :A 文章编号:1005—8397(2015)03-0004-04 自2012年煤炭行情开始走跌后,用户对煤 1.1.1 生产工艺 质的要求越来越高。为了提高煤炭质量,选煤厂 哈拉沟选煤厂有 3套末煤系统,设计处理能 不得不通过增加入洗率来提高商品煤质量。然 力 1800t/h,末煤系统主要工艺为:末原煤脱泥 而,随着入洗率的增加,系统中产生的煤泥量也 后采用有压两产品重介质旋流器分选,精煤经脱 随之增加,进而发生煤泥水系统恶化等一系列新 介后进入离心机脱水,矸石脱介后外排 。脱泥筛 的问题,最终限制了处理能力的提高¨I2。 下煤泥水由水力旋流器进行浓缩分级,底流经煤 目前煤炭洗洗工艺中的块煤和末煤分选 ,基 泥离心机脱水后掺配到产品中,溢流去浓缩池, 本已经固定化、模块化,不管是分选精度,还是 浓缩后由加压过滤机进行脱水处理,脱水后煤泥 材料损耗,在煤质相似 的情况下,差别不大,而 回掺混煤。 煤泥的处理则是困扰当前洗洗提质的关键因素。 1.1.2 煤泥系统存在的问题 各选煤厂在煤泥提质和减量中都做 了不少工作, 按照哈拉沟矿井生产计划 ,2014--2017年开 比较常见的有采用螺旋分选机、TBS、煤泥重介质 采 1—2煤,2014年 1~2开采 比例为 13% ~ 旋流器等粗煤泥分选工艺。对于动力煤选煤厂, 15%,预计全年原煤灰分 12.2%,发热量 22.36 煤泥处理完毕后大多要掺人混煤,因水分对混煤 MJ/ 。由于选煤厂在设计时只选用了5台加压 的影响较大 ,有时候甚至会 出现经过洗选加工产 过滤机 ,而 1—2煤极易泥化,现有的加压过滤 生的煤泥回掺混煤后,因水分升高,发热量提高 机很难完成煤泥处理任务,末煤系统实际处理能 不明显,却大幅增加了煤泥处理设备能耗 J。 力仅能达到 1200t/h。为此,采用弛张筛对入洗 据上所述,从整体经济效益分析,在当前一 的原煤进行选前脱粉 ,这样不仅可以减少进入系 段时期 内,对于动力煤选煤厂.煤泥减量的选择 统的煤泥量,缓解煤泥水处理系统压力,还能避 要优于煤泥提质,下面 以神东哈拉沟选煤厂为 免因煤泥水分高而影响商品煤发热量及冬季冻车 例,比较选前脱粉和现有工艺的各项指标,为以 的事故。从而达到提升系统处理能力,提高商品 后选煤设计的工艺革新提供一些参照。 煤发热量,节约电耗、药耗,降低生产成本,增 加经济效益的 目的。 1 煤泥减量的经济效益对 比

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