提高侧钻井小井眼段固井质量技术.docVIP

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提高侧钻井小井眼段固井质量技术

PAGE PAGE 1 目 录 摘 要………………………………………………………………2 关键词………………………………………………………………2 一、侧钻井小井眼段固井质量影响因素分析……………………2 1.1环空间隙小………………………………………………3 1.2套管不居中………………………………………………3 1.3注水泥顶替效率不高……………………………………3 1.4地层压力低造成固井质量不合格………………………4 二、采取的理论研究和技术措施…………………………………5 2.1侧钻小井眼合理环空间隙优选…………………………5 2.2侧钻小井眼段扩孔技术…………………………………5 2.3侧钻小井眼段固井技术研究……………………………6 2.4新型固井配套工具研制…………………………………7 三、现场应用及效果分析…………………………………………9 四、结论与认识……………………………………………………10 参 考 文 献………………………………………………………10 提高侧钻井小井眼段固井质量技术 摘 要 ? 本文分析了侧钻井固井质量差、寿命短的原因,以及解决方法;介绍了提高侧钻井小井眼固井质量理论成果和综合技术措施,并从小井眼与套管环空间隙、微台阶扩孔技术、小井眼固井技术、固井配套工具几个方面展开了具体论述;通过理论研究与现场应用,形成了适合特点的提高侧钻井固井质量配套工艺技术。 ? 关键词 侧钻井,小井眼,质量,间隙,固井技术,扩孔 ? ? 侧钻井技术具有减少新开发井眼数量,相应减少钻井进尺,合理布局油田开发井网,减少环境污染,降低开发成本等优点。自90年代初期开始应用该项技术来提高采收率、延长油气井的生产周期,至今已完成各类侧钻井1800多口,实现了经济有效地提高老油田储量动用程度的目标。但是,随着时间的推移,侧钻井自身存在的问题逐渐暴露出来,最明显的特征是固井质量差、寿命短,其寿命远低于普通生产井寿命,平均仅为2年左右,直接影响到侧钻井技术的应用前景。本文针对存在的问题,通过研究和实践,探索出一套适合本地区特点的提高侧钻小井眼段固井质量技术,为侧钻井技术的进一步应用提供了技术支持。 一、侧钻井小井眼段固井质量影响因素分析 针对不同区块,不同岩性对固井工艺的要求不同,提高固井质量的方法也不尽相同。为了增强解决问题的针对性,我们选择了侧钻井问题比较严重的锦45块进行研究,并对造成锦45块侧钻井停产的原因进行了调查。 该区块自1992年开始实施侧钻作业,到2001年底已累计完成侧钻井320口,完成的320口侧钻井中已有188口井关井,占侧钻井总数的58.8%,188口关停井中96口井因高含水关井,占停产井总数的51.1%;套管损坏停产井42口,占22.3%;落物停产井24口,占12.8%;因地层原因造成的停产井为26口,占13.8%。侧钻井平均寿命为2.5年。 统计结果表明,高含水和油井套管损坏是造成其停产的主要原因。综合研究分析,侧钻井高含水和油井套管损坏主要是水泥石封固质量不好,引起层间互窜和套管错位扭曲损坏,最终导致油井停产,综合分析侧钻井固井质量影响因素有四个方面: ? 1.1、环空间隙小 ? 目前的侧钻井主要有7 (Φ177.8mm)套管侧钻井和51/2 (Φ137.9mm)套管侧钻井两类。Φ177.8mm套管侧钻井环空间隙为5~12mm;Φ137.9mm套管侧钻井环空间隙为4~8mm。由于泥饼的存在和井眼缩径实际的环空间隙更小,这就导致了固井形成的水泥环薄,很容易在采油和作业工程中损坏,导致侧钻井过早出水或套管损坏。 此外,侧钻井环空间隙小,固井施工困难,水泥浆蹩漏进入地层及两相液体上返速度过高,很容易引起水泥浆返高不够及水泥浆窜槽,造成固井质量差。 ? ? 1.2、套管不居中 ? 侧钻井都有一定的斜度,而且侧钻井环空间隙小,套管很容易偏心。这就造成固井形成的水泥环分布不均匀或窜槽,水泥环的物理机械性能不能满足各种工况下长期封隔的要求,导致侧钻井过早出水。 ? 1.3、注水泥顶替效率不高 ? 侧钻井尾管偏心使窄边间隙变得更小,所形成的钻井液滞留区不易被水泥浆顶替干净。水泥浆流动阻力大,排量小(比普通井井眼小2/3),不易实现水泥浆的紊流或塞流顶替,直接影响水泥石的密封质量,导致侧钻井过早出水。 ? 1.4、地层压力低造成固井质量不合格 ? 由于侧钻井都在老区块,往往油层处地层压力都低于静液柱压力,由于水泥浆密度往往都在1.80g/cm3以上。再加上环空阻力大,所以大部分水泥浆都注入了油层,造成水泥返高不够,水层又没封上。高升油田每口井都存在这种问题。 因此,扩大环空间隙,保证套管居中,并采取提高顶替效率等合适的固井完井工艺措施,是提高侧钻井固井

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