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动力波洗涤技术在烟气净化中的应用.pdf
生产实践 硫惫躲‘2嚣37
动力波洗涤技术在烟气净化中的应用
徐洁书1,杨孝根2
[1.铜陵有色金属(集团)公司铜冠冶化分公司,安徽铜陵244000;2.金隆铜业有限公司,安徽铜陵244000]
摘要:介绍金隆公司铜烟气制酸装置净化工序的工艺流程、动力洗涤器的结构和性能特点,强调操作管理
的重要性。多年实际运行情况表明,动力波洗涤器具有极强的烟气净化能力,可适应烟气条件的剧烈波动,可靠性
高,产品酸质量达到国家优等品指标。
关键词:冶炼烟气;净化;动力波洗涤器;应用
文献标识码:B 文章编号:1002—1507f2007)04-0034一04
中图分类号:TQlll.16+2
金隆公司铜冶炼工程于1993年7月1日破1999年至2002年对系统进行局部改造,使生产
土动工,其制酸系统净化工序引进了美国孟莫克 能力达到459kt/a。
公司的动力波洗涤技术,并在1997年4月8日
1 净化系统工艺流程
kt/a
投运成功,当时硫酸装置设计能力为375
(以H:s04计,下同)。为了增加企业效益,公司于 金隆公司净化工序工艺流程如图l所示。
来自冶炼系统烟气
一级动力波泵 气体冷却塔泵 二级动力波泵
图1 金隆公司净4匕.r-序工艺流程
由闪速炉和转炉生产的冶炼烟气混合后自上 喷嘴和集液槽三部分组成。在运行过程中,脏热烟
而下流过一级动力波洗涤器,被自下而上逆向喷 气从顶部进入逆喷管,稀酸从底部以恒定的流量向
射的稀酸洗涤除尘、绝热冷却至60℃以下;烟气 上喷射,气液两相在逆喷管中部相遇。由于相互作
然后从底部进入气体冷却塔,与顶部喷淋的稀酸 用的结果,在逆喷管中建立起一个气液接触表面积
逆流接触,冷却至40oC;再进入二级动力波洗涤 极大、表面更新速度极快的泡沫层,气液在此进行
器,进一步除去尘和部分酸雾;最后进入二级电除 高效的传质和传热。当烟气量波动时,泡沫层随
雾器,使酸雾含量降至5mg/m3以下送干燥系统。 着气一液间的动量平衡在逆喷管内上下浮动。
气体冷却塔的循环稀酸由板式冷却器移去热量。
收稿日期:2007-03一19。
2动力波洗涤器的结构与性能特点 作者简介:徐洁书,男,铜陵有色金属(集团)公司铜
冠冶化分公司工程师,从事冶炼烟气制酸工作。电
金隆公司采用的逆喷动力波洗涤器由逆喷管、 话:0562—5868025。
徐洁书等. 动力波洗涤技术在烟气净化中的应用 ·35·
动力波洗涤器具有如下结构特点: 下运行也不会堵塞,因此可相应减少稀酸排放量,
乳烟气入口处设有衬耐酸瓷砖和聚四氟乙 减轻废液处理负荷。
烯的碳钢过渡管,以适应该处的恶劣操作条件。 c.大开孔喷嘴的另一优点是喷出的液体不
b.设备为2段式,每段有3个由聚四氟乙烯 易发生雾化,因此出口气中夹带的雾沫量较少,减
制作的喷头。液体经4个带同向倾角的进液口旋 轻了电除雾器的负荷。
流出喷头后,再从一个大的出液孔汇合喷出,以进 d.在形成泡沫接触界面的过程中,不但充分
一步强化气液间的接触。 利用了气相能量,而且有效利用了液相能量,
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