无氢制氩设备氩系统调试的基本说明.docVIP

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无氢制氩设备氩系统调试的基本说明

无氢制氩设备氩系统调试的基本说明? 项目技术部经理崔刚 ??? 随着空分技术的飞速发展和市场的需求,越来越多的空分装置采用了无氢制氩流程来制取高纯度氩产品。由于制氩操作相比较复杂,很多的带氩空分装置没有提氩,一些投运氩系统的装置由于用氧工况的波动,操作水平的限制等因素造成运行状况不尽如人意。本文希望通过以下浅显的步骤说明,能使操作人员对无氢制氩有一个基本的了解。 ??? 1、预冷粗氩塔 ??? 全开工艺氩出粗氩塔进精氩塔前放空阀V766;粗氩塔I底部液体吹除、排放阀V753、754(需24~36小时)。 ??? 2、预冷精氩塔 ??? 全开工艺氩出粗氩塔I去精氩塔阀V6;精氩塔顶部氩侧不凝气排放阀V760;精氩塔、精氩量筒底部液体吹除、排放阀V756、V755(预冷精氩塔可以与预冷粗氩塔同时进行)。 ??? 3、检查氩泵 ??? 电控系统――接线、控制、显示是否正确。 ??? 密封气――压力、流量、管路是否正确且不漏气。 ??? 电机转动方向――点动电机,确认转动方向正确。 ??? 泵前后配管――检查确认管路系统通畅。由于低温液体的特殊性质,液体流动过程中不断有气体产生,确保配管能使产生的气体顺畅排出,杜绝出现倒U形配管。同时泵前后的吹除排液管应从主管道高点接出,以利于排气。 ??? 4、全面检查氩系统仪表 ??? 粗氩塔I、粗氩塔II塔阻力(+)(-)压管、变送器及显示仪表是否正确。 ??? 氩系统所有液位计(+)(-)压管、变送器及显示仪表是否正确。 ??? 所有压力点取压管、变送器及显示仪表是否正确。。 ??? 工艺氩流量FI-701(孔板在冷箱内)(+)(-)压管,变送器及显示仪表是否正确。 ??? 检查所有自动阀门及其调节、连锁是否正确。 ??? 5、主塔工况调整 ??? 在保证氧纯度的前提下拉大氧气产量。 ??? 控制下塔富氧液空36%~38%(液氮节流进上塔阀V2)。 ??? 在保证主冷液面的前提下减小膨胀量。 ??? 6、粗氩塔积液 ??? 进一步预冷至氩塔温度不再下降的前提下(吹除、排放阀已关闭),微开(断续)液空节流进粗氩塔I冷凝蒸发器阀V3,使粗氩塔冷凝器间断工作产生回流液体,将粗氩塔I塔填料冷透,并积聚在塔底一部分。 ??? 注意:初次开V3阀时密切注意PI-701压力的变化不要剧烈波动(≤60KPa)。 ???????? ?观察粗氩塔I底部液位LIC-701液位的从无到有,一旦涨到1500mm~满量程之间时,结束预冷关闭V3阀。 ??? 7、预冷氩泵 ??? 开泵前截止阀。 ?? ?先开泵前吹除阀V741、V742冷泵前管道。 ?? ?微开(断续)泵后吹除阀V737、V738直至液体连续喷出。 ??? 注意:此项工作首次是在氩泵供应商指导下进行。 ????????? 安全问题防止冻伤。 ??? 8、启动氩泵 ??? 全开泵后回流阀,全关泵后截止阀。 ??? 启动氩泵后全开氩泵后截止阀。 ??? 观察泵后压力应稳定在0.5~0.7Mpa(G)。 ?? ?9、投粗氩塔 ??? 启动氩泵后,开V3阀前,LIC-701液面会因液体损耗不断下降,启动氩泵后应尽快打开V3阀,使氩塔冷凝器投入工作而产生回流液体。 ??? V3阀开度要非常缓慢,否则主塔工况会产生大的波动,影响氧纯度,粗氩塔工作后打开氩泵送出阀(开度视泵后压力而定),最终送出阀及回流阀配合至稳定住FIC-701液位。 ??? 观察两个粗氩塔阻力,正常粗氩塔II 为3KPa、 粗氩塔I为 6Kpa。刚投入时阻力很小。应缓慢增加阻力值(开V3),时间~6小时。 ??? 投入粗氩时应密切观察主塔工况。防止影响氧气纯度。随V3开大。液空节流进上塔阀V1会自动关小(自动位置) 。 ?? ?阻力正常后要经较长时间主塔工况才能建立,所以所有上述操作都应小幅,缓慢。 ????初次投氩系统阻力正常后至工艺氩含氧量达标~36小时。 ??? 氩塔工况建立初期,应减少工艺氩的取出量(15~40m3/h)以利于纯度的提高,当纯度接近正常时(两氩塔中间位置的氩纯度达到98%以上时),应适当拉大工艺氩流量(60~100m3/h),否则易造成氩塔浓度梯度的失衡而影响主塔工况。 ??? 10、投精氩塔 ??? 工艺氩含氧量正常后,应逐步打开V6阀关小V766将工艺氩导入精氩塔中。开关之原则是控制住FI-701的流量尽量保持在投精氩塔前的数值。 ??? 精氩塔液氮蒸汽阀V8全开或投自动,控制精氩塔冷凝蒸发器氮侧压力PIC-8 在45Kpa。投精氩塔初期PIC-8和精氩塔氩侧压力PIC-760是波动的。随着精氩塔的工作逐渐正常,压力的波动会减少。 ??? 逐渐打开液氮进精氩塔冷凝蒸发器阀V5,使精氩塔冷凝器工作负荷加大。原则上打开V5后V766逐渐关闭,保持FI-701的流量不超过以前

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