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,储层中深温度179
一、 项目名称
崖城13-1 气田A10 井增产措施方案研究
二、 项目介绍
崖城 13-1 气田 A10 井是陵水组二段(LS )的一口调整井,于
2
2009 年 12 月 28 日开钻,2010 年 6 月 3 日完钻,完钻层位为陵二段
WB1 砂体,完钻深度 5760m (TMD ),最大井斜 88.6°。A10 井先后
钻遇 WB1 砂体上部两段气层,测井解释气层 328m (垂厚25.2m ),
平均孔隙度 11.7%,平均渗透率为 2.2mD (近一半储层的渗透率在
1mD 以下,绝大多数储层的渗透率在5mD 以下),储层中深温度 179
℃,属于低孔、低渗、高温气层。该井采用 7打孔尾管裸眼完井,生
产管柱下入 3-1/2油管插入尾管悬挂封隔器回接筒,与生产封隔器一
起 实 现 双 级 密 封 。 生 产 井 段 斜 深 4822.2-5748.2m , 垂 深
3816.79-3893.8m 。
2010 年 6 月 12 日~17 日实施连续油管注氮气诱喷作业,共返
出液体 52.5 m3 ,主要为完井液及油基泥浆。连续油管下深 3200m,
垂深 2730m 。6 月 17 日~30 日冷放空清喷,测试日产气量6~7×104
3 3 3 4 3
m /d ,产水约 10 m /d ,水气比高达 1.8m /10 m ,多次导入生产流程
(压力650psi )测试基本没有产出,考虑到后续钻完井作业和用气高
3
峰,6 月 30 日暂停清喷工作,清喷期间累计返出140.7 m 液体。2010
年 6 月~10 月关井。10 月管线回接后共进行了 4 次放喷作业,基本无
产出。
2010 年 10 月和 2011 年 2 月进行压力梯度测试,受管柱限制,
压力计无法下入产层位置,距离气层垂深 240m ,未探到液面,若按
照气相梯度线折算到气藏中深压力为 21MPa ,压力系数 0.56 ;若压力
计以下积液,中深压力折算为 23MPa ,压力系数为 0.61 。
通过本项目的研究,主要解决以下问题:
1、低产原因和潜能分析。目前认为导致A10 井的低产因素可能
有钻完井液污染,储层出水造成水锁伤害,生产管柱不合理,储层物
性差等,但仍需要进行全面深入的研究分析,明确储层伤害主要因素
和储层潜能。
2 、增产技术研究。针对伤害类型、特点及程度,以储层伤害机
理为依据,研究可行的增产技术,实现气井的复产和增产。
3、现场实施方案设计。根据研究成果,结合现场条件和井下管
柱特征,优化工艺流程,完善设计方案。
三、 委托内容与技术要求
1、 委托内容
(1)低产能因素研究和潜能分析
A :产能及影响因素分析;
B :钻完井阶段对储层伤害的影响;
C :储层出水对储层伤害的影响;
D :管柱结构对气井产能的影响;
E :潜能分析。
(2 )增产工艺技术研究
A :低压高温气井解堵工艺调研;
B :解堵工艺研究;
C :增产工艺方案设计。
(3 ) 现场实施方案设计
(4 )效果预测和经济评价
2、 技术要求
(1)深入分析,确定主要伤害原因,进行潜能分析;
(2 )调研材料要有广度及深度( 国内外) ;
(3 )最大限度模拟真实井况室内实验评价解堵工艺;
(4 )要求提供完整的实验数据及试验报告;
(5 )现场实施方案具有可操作性和经济效益。
四、 应提交的成果及验收方式
1、提交成果:
(1)产能分析研究报告;
(2 )增产工艺技术研究报告;
(3 )增产工艺室内实验评价报告;
(4 )增产工艺设计方案;
(5 )修
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