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,储层中深温度179

一、 项目名称 崖城13-1 气田A10 井增产措施方案研究 二、 项目介绍 崖城 13-1 气田 A10 井是陵水组二段(LS )的一口调整井,于 2 2009 年 12 月 28 日开钻,2010 年 6 月 3 日完钻,完钻层位为陵二段 WB1 砂体,完钻深度 5760m (TMD ),最大井斜 88.6°。A10 井先后 钻遇 WB1 砂体上部两段气层,测井解释气层 328m (垂厚25.2m ), 平均孔隙度 11.7%,平均渗透率为 2.2mD (近一半储层的渗透率在 1mD 以下,绝大多数储层的渗透率在5mD 以下),储层中深温度 179 ℃,属于低孔、低渗、高温气层。该井采用 7打孔尾管裸眼完井,生 产管柱下入 3-1/2油管插入尾管悬挂封隔器回接筒,与生产封隔器一 起 实 现 双 级 密 封 。 生 产 井 段 斜 深 4822.2-5748.2m , 垂 深 3816.79-3893.8m 。 2010 年 6 月 12 日~17 日实施连续油管注氮气诱喷作业,共返 出液体 52.5 m3 ,主要为完井液及油基泥浆。连续油管下深 3200m, 垂深 2730m 。6 月 17 日~30 日冷放空清喷,测试日产气量6~7×104 3 3 3 4 3 m /d ,产水约 10 m /d ,水气比高达 1.8m /10 m ,多次导入生产流程 (压力650psi )测试基本没有产出,考虑到后续钻完井作业和用气高 3 峰,6 月 30 日暂停清喷工作,清喷期间累计返出140.7 m 液体。2010 年 6 月~10 月关井。10 月管线回接后共进行了 4 次放喷作业,基本无 产出。 2010 年 10 月和 2011 年 2 月进行压力梯度测试,受管柱限制, 压力计无法下入产层位置,距离气层垂深 240m ,未探到液面,若按 照气相梯度线折算到气藏中深压力为 21MPa ,压力系数 0.56 ;若压力 计以下积液,中深压力折算为 23MPa ,压力系数为 0.61 。 通过本项目的研究,主要解决以下问题: 1、低产原因和潜能分析。目前认为导致A10 井的低产因素可能 有钻完井液污染,储层出水造成水锁伤害,生产管柱不合理,储层物 性差等,但仍需要进行全面深入的研究分析,明确储层伤害主要因素 和储层潜能。 2 、增产技术研究。针对伤害类型、特点及程度,以储层伤害机 理为依据,研究可行的增产技术,实现气井的复产和增产。 3、现场实施方案设计。根据研究成果,结合现场条件和井下管 柱特征,优化工艺流程,完善设计方案。 三、 委托内容与技术要求 1、 委托内容 (1)低产能因素研究和潜能分析 A :产能及影响因素分析; B :钻完井阶段对储层伤害的影响; C :储层出水对储层伤害的影响; D :管柱结构对气井产能的影响; E :潜能分析。 (2 )增产工艺技术研究 A :低压高温气井解堵工艺调研; B :解堵工艺研究; C :增产工艺方案设计。 (3 ) 现场实施方案设计 (4 )效果预测和经济评价 2、 技术要求 (1)深入分析,确定主要伤害原因,进行潜能分析; (2 )调研材料要有广度及深度( 国内外) ; (3 )最大限度模拟真实井况室内实验评价解堵工艺; (4 )要求提供完整的实验数据及试验报告; (5 )现场实施方案具有可操作性和经济效益。 四、 应提交的成果及验收方式 1、提交成果: (1)产能分析研究报告; (2 )增产工艺技术研究报告; (3 )增产工艺室内实验评价报告; (4 )增产工艺设计方案; (5 )修

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