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桩23-X406井多重落鱼打捞技术课件
大明集团2014届见习生见习论文桩23-X406井多重落鱼打捞技术姓 名:王 琪工作单位:大明工程公司大修一队 2015年8月20日桩23-X406多重落鱼打捞技术摘要:桩23-X406井是一口高难度复杂大修井。落鱼深,井内落物复杂,且落鱼水眼及落鱼与套管环空间隙均被填死。本文介绍了该井的修井方案及施工过程。桩23-X406井落鱼的成功打捞,为井下事故的处理积累了宝贵经验;施工过程中自行设计的几种打捞工具对修井作业具有指导意义。关键词:打捞;套铣;磨铣;切割井身与落鱼结构桩23-X406井是胜利油田鲁明滨海公司桩23区块的一口新投井,该井在2014年4月计划压裂投产,压裂过程中工作失误致射孔枪及电缆落井。作业队卤水压井后打捞遇卡,使井下事故复杂化,导致打捞难度加大,被迫转大修。1、桩23-X406井井身结构Φ139.7mm油层套管下深3959.91m,套管内径121.4mm, 人工井底3931m(见图1)。2、井下落鱼结构自上而下:Φ89mm油管80根+Φ73mm加厚油管179根+Φ73mm平式油管101根+Φ73mm平式油管短节1.02m+Φ101mm内钩0.85m+电缆200m+射孔枪串 图1 桩23-X406井井身结构3、井下事故的形成该井2014年4月计划电缆桥塞分8段压裂投产,压裂完第一段后,第二段的桥塞和枪下至预定位置未起爆,上提至3485米遇阻,后电缆拔断,工具落井;起电缆过程中,井口BOP失封,用液控闸门剪断,200米电缆落井。2014.4.4放喷,23号油压0MPa,作业队卤水压井后打捞遇卡,上提下放活动解卡7天,解出6m,最大拉力650KN,其中正转管柱约600圈,解卡无效。4、大修施工目的①打捞电缆卡管柱 ②打捞电缆 ③打捞射孔枪串 处理方案选择该井小修作业过程中多次正转管柱、活动解卡失败,使打捞事故复杂化。根据本井前期的打捞经验,解卡打捞很难实现,又井内是新油管,甲方考虑到解卡会损坏油管,所以不进行解卡施工;又考虑到聚能切割弹可能会损伤套管,极易造成井下事故的再度复杂化,所以采取倒扣打捞施工。而倒扣的难度存在于小修解卡施工过程中正转油管约600圈,导致油管丝扣过紧,又落鱼卡点缠绕电缆,有可能出现落鱼随钻具转动的情况。处理方案的实施事故处理方案:通过对事故处理情况的认真分析,确定事故处理经过可以分为五大步骤: ①倒扣作业—采用倒扣方式对落井油管进行打捞。②套铣作业—利用加长套铣筒套铣落鱼环空,清理环空电缆。③内切作业—设计一种小铣锥及无接箍钻杆打通落鱼水眼内杂物,下机械式内割刀进行内切油管作业。 ④磨铣作业—先磨铣油管,后打捞电缆方式。 ⑤采取相应措施处理余下的落鱼。事故处理具体经过:1、倒扣打捞落井油管经过几次倒扣打捞,随着剩余落井油管的减少,发现倒扣圈数增加,扭矩变小,判断落鱼随钻具转动,采用增加提拉负荷和母锥下压倒扣的方式,完成了共计359根油管的打捞。此时井内剩余油管1根,可退式捞矛尝试解卡,工具拔脱。下入母锥造扣打捞,多次造扣失败,判断鱼顶变形。下入裙边磨鞋修正鱼顶,起出裙边磨鞋,发现夹带电缆丝,判断电缆已缠绕这最后一根油管。2、套铣作业清理环空电缆首先加工特制拨钩、偏心外钩,对环空电缆进行打捞,打捞效果不理想,所捞获电缆均已断裂,主要原因是电缆缠绕错乱严重,不存在一次捞获的可能性。于是采用特殊加工的套铣筒反循环套铣电缆,计划套铣清理完环空电缆后,再打捞油管及内钩。(套铣筒特殊性:套铣头坡度内向,以防止损失套管;套铣筒内部带倒钩,目的收碎电缆。)在套铣过程中,多次发生套铣筒遇卡,套铣无进尺等现象。分析原因在于套铣头坡度内向,导致电缆易夹在套铣筒与套管环空间隙内,又电缆韧性强,所以套铣难度大。 3、机械式内割刀内切油管在倒扣、解卡、打捞、套铣无法完成的情况下,决定采用我们经验较少的内切方式施工,因而特制了一批Φ51mm无接箍钻杆来完成内通油管作业。施工过程:第一次内通油管失败,于是下铺设合金的公锥扩孔,然后内通油管成功,可机械式内割刀下到位后未完成切割,起出钻具后发现机械式内割刀刀片已受损,接着又先后打通道下机械式内割刀两次,均未能下到位,而机械式内割刀又无法转动引进油管,最后放弃切割。4、先磨铣油管,后套铣收碎电缆相结合的方式切割未果之后,还是采用了传统的套磨铣工艺解决问题,但这次是先磨铣油管,后套铣电缆的方式,正是该方式取得了成效。其中分别选用了领眼磨鞋、裙边磨鞋对油管进行磨铣,每磨铣进尺一段距离后,就套铣筒套铣收碎电缆,在一次套铣收碎电缆过程中,套铣捞获了剩余的最后一根油管,油管长度仅剩2.3m。此时卡点位置仅剩油管短节及内钩,分析主要卡点在于内钩挡板,于是继续套铣电缆两次,在计算套铣进尺已套下内钩挡板的情况下,下卡瓦捞筒打捞,
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