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盐泥废渣综合利用于水泥生产的试验
文章编号:1007-046X(2013)05-0024—02
固废利用
盐泥废渣综合利用于水泥生产的试验
ApplicationofSaltSludgeinCementProduction
郝长青,崔秀娥
(河北金牛化工股份公司水泥分公司,河北 沧州 061000)
摘 要:盐泥是氯碱行业排放的废渣。现有资料显示,目前综合利用大都以填埋处理为主 ,大量的废渣对环境造成
严重污染。将盐泥进行技术烘干后 ,磨 细,再用于生产,可以实现变废 为宝,资源综合利用。
关键词:盐泥;综合利用;水泥生产;磨细
中图分类号 :TQ172.44 文献标志码 :B
0 前 言 1.2 大磨试验
经过对比两个品种的增强数据,发现掺加量在 1%时
盐泥是氯碱行业排放的废料,其主要成分为Mg(OH)、 增强效果最佳,于是我们决定投入大磨试验。
CaCO、BaSO和泥砂。现全国各地的氯碱厂对盐泥的处理 由于盐泥含水量在35%左右,黏度大,所以在水泥磨
有各种做法,但鲜有很成功的例子,基本上都是以填河浜、 中直接使用有一定的难度。为此,我公司首先从外排热窑
凹地为主,大量废渣的产生,对环境造成了严重的污染。 灰着手,进行混掺、拌合试验。由于外排灰量小,故拌合
因此,为了保护环境,利用资源,盐泥的综合有效利用就 效果不明显。窑系统单冷机周围因系统散热温度高,有利
f分重要、 于水分的蒸发,我们将盐泥铲至单冷机周围,人工摊晒,
借助单冷机烘干,2~3d水分即下降20%左右,碾碎后达
1 试验 到使用条件。
2012年4月进行了大磨试验,试验数据见表2。
1.1 小磨试验 表2 大磨试验数据
继粉煤灰、炉渣、水泥分公司外排窑灰等废料在粉磨
系统的相继稳定使用之后,氯碱厂盐泥综合利用再次成为
我们研究的课题。针对盐泥有效成分对水泥粉磨可能带来
的经济效益,我公司将氯碱厂排放的盐泥烘干后进行了小
磨试验。Pc.32.5、PO.42.5两个品种水泥的盐泥试验对比
数据见表 1。
表 1 小磨试验数据
1.3 助磨与盐泥共掺试验
按照精细化管理的工作思路,同时又进行了液体助磨
剂和盐泥共掺试验,试验数据见表3(以P.C.32.5为例)。
24 CoALAsH 5/2013
表5 磁化水混凝土配合比(减少水泥用量5%) 4 结论
磁化水混凝土强度试验结果表明,以水灰比0.45磁化
水混凝土为例,单方混凝土按减少5%水泥用量计算,可
3 试验结果及分析 节约水泥约 18kg,每方混凝土增加集料2.08元,合计每
方混凝土节约成本5.48元。这对于大批量混凝土工程,不
在试验中,我们减少了水泥用量,相应地减少了磁化 仅可以节约一笔不小的费用,而且能起到节能环保的作用。
水的用量,试验结果见表6。
参考文献
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