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塑料注塑机射出部分的故障原因分析和排除

A.故障现象:无射出 故障产生原因: 1、LSI未压到等故障(自动状态)。 2、关高压计时未有信号(自动状态)。 3、射出计时器未有信号。 4、射出电磁阀无动作。 5节流阀调死无流量或卡死。 6、无压力。 7、一压电磁阀故障或一压调压阀故障。 8、射嘴堵塞。 排除方法: 1、调整碰块位置或修理。 2、检查LSI,关高压计时器。 3、查计时器。 4、查电磁阀和继电器。 5、重新调整或拆修。 6、调大一压V5。 7、修理调压阀或电磁阀。 8、清理射嘴,使之畅通。 B:故障现象:射胶速度缓慢 故障产生原因: 1、射速节流阀V13调整不正确。 2、射出电磁阀阀心未到位,流量太小。 3、射出压力不够。 4、射缸活塞油封损坏,内部串缸产生内泄。 5、射嘴堵塞或没对正模具。 排除方法: 1、调大流量。 2、拆修电磁阀。 3、调大一压(V5)。 4、拆修射缸,更换油封。 5、清理、修正。 C故障现象:一次压力不够 故障产生原因: 1、一压调压阀V5故障或调整不当。 2、一压电磁阀未通或阀心卡死。 3、一压电磁阀内泄。 排除方法: 1、拆修或调整正确。 2、确实故障予以排除。 3、更换电磁阀。 D:故障现象:无二次压力 故障产生原因: 1、LS4未被碰块压到未发讯号。 2、二压电磁阀未通电或故障卡死。 3、二压调压阀V6失调。 排除方法: 1、调整碰块位置使LS4工作。 2、查继电器或拆修电磁阀。 3、调整V6或修理之。 塑料,橡塑 编辑:mszcm

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