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制氧厂氢气不达产的原因及改进措施
· 22· 有 色 冶 金 节 能 口工艺节能 制 氧 厂 氢 气 不 达 产 的原 因及 改 进 措 施 吴魏 国 翟艳飞 郭孝武 (河南豫光金铅股份有限公司,河南 济源454650) [摘 要] 介绍 了制氧厂氩气制备系统的操作流程 ,分析了氩气产量低 的原因。通过实践,调整 了氩馏份使氩产 量得到 了提高 。 [关键词] 控制 ;氩馏份 ;氩产量 [中图分类号]TQ116 [文献标志码]B [文章编号]1008—5122(2014)01—0022—02 ReasonsofLowerArgonProductivityand ItsImprovement M easuresinOxygenPlant WU W ei—guo.ZHAIYan—fei.GUO Xiao—Wtl Abstract:Theoperationprocessofargonpreparation system ofoxygenplantwasintroduced,andtherea— sonsoflowargonyieldwereanalyzed.Theargonyieldwasincreasedbyadjustingtheargondistillate. Keywords:control;argondistillate;argonoutput 河南豫光金铅股份有 限公司制氧厂 KDON 值 320Nm /h,影响 了公司的经济效益 。 (Ar).10000/3600/320型空分设备于 2009年年底 2 产量达不到设计值的原因检查与分析 投产。该套空分设备采用分子筛净化、增压透平膨 胀机 、膨胀空气入上塔和全精馏无氢制氩常规外压 2.1 设计是否合理 缩流程 ,上塔 、粗氩塔和精氩塔采用规整填料塔 ,下 常见设计失误造成氩气产量低的原 因有 :①加 塔采用筛板塔 。氩气平均产量约 300Nm /h,达不 工空气量不足引起氩馏份量 FIC703少 ;②氩馏份抽 到设计值 320Nm /h。通过不断摸索 、探讨与实践 , 口位置选择不合适 ;③粗氩冷凝器负荷小等。现场 目前氩产量已经超过设计值 ,为公司创造 了一定的 实际操作数据显示加工空气量为 54000Nm /h,氩 经济效益。 馏份量为 12100Nm。/h,氩馏份浓度为 9%,粗氩冷 凝器换热温差小于 2℃,均达到了设计数据 。因此 1 氩气生产流程简介 可排除设计不合理的可能。 从上塔 的中下部抽 出约 12100m /h、含氩 8% 2.2 工况是否干扰 ~ 10%、含氮量小于0.05%的氩馏份 ,经粗氩塔初 来 自下塔 的液空进粗氩塔冷凝器造成 V3阀定 位器振荡等也可能造成氩产量低 。经查无氢制氩系 步精馏得到含氧小于2ppm 的工艺氩,再进入精氩 塔中除去氮组分 ,得到含氮小于3ppm的液氩产品。 统中各参数的曲线均很平稳;而实际氩产量 300 全精馏无氢制氩系统流程如图 1所示。空分设 Nm /h低于设计值也是稳定的;V3阀调至手动亦未 备投产后 ,氩气平均产量 约300Nm /h,达不到设计 出现振荡情况。因此以上因素也可排除。 2.3 氩馏份浓度及粗氩量是否匹配 [收稿 日期]2013—03—20 进入粗氩一塔 中的氩馏份气体成份包括氩气 、
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