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20Mn2制链用钢电阻对焊失效原因分析

2013年 l1月 第四期 20Mn2制链用钢电阻对焊失效原因分析 3l 4)断后工件纵向剖开的金相检验结果显示焊 锻之前焊缝的氧化,但会增加生产成本。 缝及基体处组织均为回火屈氏体+少量铁素体,没 2)因工件尺寸较小,可采用焊接强条件,不会 有出现贝氏体,表明工件 电阻对焊后的热处理工艺 出现未焊透缺陷。即:缩短通 电时间,增加 电流强 无异常。 度。因焊接刚开始时,接触点上的电流密度很大端 5)显微硬度测试表明,焊缝和基体处的显微硬 面温度迅速升高,接触面迅速氧化,因此可适当推 度差别不大。但焊缝处硬度比基体处略偏低,焊缝 迟通电时间。另外电阻对焊时,因工件的内部电阻 处铁素体比例相对基体处偏高,为电阻对焊过程 和工件伸出电极的长度成正比,因此缩短工件伸出 中,两接触端加热温度偏高,部分脱碳导致的结果。 电极的长度 ,可 以减小工件 的内部电阻,通过工件 6)扫描电镜观察断口结果表明,断口的边缘及 的电流强度增大,使接触面附近温度迅速升高,之 近边缘存在大量非金属氧化物夹杂,为电阻对焊过 后在相同的顶锻力下顶锻,减少工件表面的氧化。 程产生的氧化物未完全被挤出。 该链条生产企业采纳了第二条建议后,20Mn2 制链用钢电阻对焊后在拉伸载荷下基本可以拉伸 3 结论和建议 到 126KN而不从焊缝处断开,即实现焊缝和基体等 由以上分析可 以看 出原材料及热处理工艺均 强度 。 无异常,但因工件尺寸较小,20Mn2制链用钢 电阻 参考文献 对焊 中,施加顶锻力之前,在一定的电阻热下,工件 [1]王淑军,温 占高.钢制车轮轮毂 电阻对焊开裂影响 因素 氧化严重,同时产生了部分脱碳,导致在一定的顶 分析 .研究与开发,20l1(3):82~85 锻力下,工件氧化产生的非金属氧化物不能完全被 [2]吴菊环 .汽车车轮轮毂电阻对焊开裂影响因素分析.汽 车工艺与材料,20O7(2):22—23 挤出焊缝,在随后的拉伸载荷下,有效受力面缩小, [3]中国机械工程学会焊接学会编.焊接手册焊接方法及设 导致焊缝的强度低于基体的强度。因焊缝和基体 备 .北京:机械工业 出版社 ,2006 收 审 编 处的显微硬度差别不大,如果焊接后焊缝处不存在 稿 稿 辑 非金属氧化物夹杂,则焊后焊缝和基体可以达到几 乎等强度。建议采取以下改进措施 : 加 良 方 斛 1)采用惰性保护气氛,如氩气、氮气等,减少顶 ∞

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