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沉降器结焦原因及对策

第 33 卷第 4 期 当   代   化   工 Vol. 33 ,No. 4 2004 年 8 月 Contemporary Chemical Industry August ,2004 石油化工 沉降器结焦原因及对策 ① 罗  强 , 赵宇鹏 , 高  生 , 宋  阳 ( 中国石油 抚顺石化分公司石油二厂, 辽宁 抚顺 113004) 摘    要 :  中国石油抚顺石化分公司石油二厂 1. 5 Mt/ a 重油催化装置自 2000 年 8 月开工以来 , 沉降器内结焦严重 ,影响了装置的长周期运行。当沉降器内结焦达到一定程度时 ,如遇切断进料 ,就 会出现焦块脱落 ,出现催化剂循环不正常或根本不能建立催化剂循环 ,被迫停工处理。在大量操作数 据的基础上 ,分析结焦部位和结焦结构形态 ,找出沉降器内结焦的原因 ,并提出相应的对策。 关  键  词 :  催化裂化 ; 沉降器 ; 结焦 ; 旋风分离器 ; 喷嘴 ; 雾化蒸汽 中图分类号:  TE 962   文献标识码 :  A   文章编号 :   1671 0460 (2004) 04 0187 05 ) (   抚顺石化分公司石油二厂 1. 5 Mt/ a 重油催 19. 6 m 、油浆喷嘴 2 组 ,喉管式 ,基础标高 24. 2 ( ) ) ( ) ( ) 化裂化装置 二厂重催 于 2000 年 8 月 12 日建成 m 、急冷水喷嘴 2 组 和急冷油喷嘴 2 组 。装 投产。装置反应器与再生器同高并列 ,两个再生 置自开工以来 ,沉降器结焦较为严重 ,影响长周期 器为同轴布置。一再、二再串联烧焦 ,一再烟气富 运行。 CO 。待生催化剂管有折转提升结构。反应提升 1  沉降器结焦的危害 ( ) 管出口为 4 组粗旋风分离器 粗旋 ,粗旋升气管 出口设有水平档板 ,4 组顶旋 ;沉降器顶部设有防 中国石油抚顺石化分公司石油二厂重催装置 焦蒸汽。提升管有效长度为 42. 87 m , 从下往上 从 2000 年 8 月开汽到2001 年 5 月 ,共切断进料 3 ( 依次为混合原料喷嘴 6 组 ,型号为 KH - 2 ,基础 次 ,在恢复进料过程中 ,3 次都出现过待生线路催 ) ( 标高 15. 6 m 、回炼油喷嘴 4 组 ,靶式 ,基础标高 化剂流化不畅现象。详细情况见表 1 。 表 1  反应再生系统 3 次切断进料情况 Table 1 The reactor cut off the crude oil circumstance three times 项 目 第 1 次 第 2 次 第 3 次   一、二再主风控制

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