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注水井现状分析及治理措施

社会效益分析 1、通过以上治理,最主要的是保证我厂注水工作的正常进行,是我厂各油田稳产、高产的基础。如果不进行治理象我厂纯化、梁家楼油田面临着整个注水系统瘫痪,所带来的直接后果便是原油生产不能正常进行,因此,实施治理首先便是保证我厂原油生产正常进行。 社会效益分析 2、将大大改善注水开发单元水驱效果,水驱储量、采收率均将提高 由于水井套变、套破、大修等原因造成采油厂纯化、梁家楼等主力油田历年来动态井网不完善,水驱储量损失程度逐年增高,影响整个油田采收率的提高。通过注水井网完善,注采对应率得到提高,水驱储量增加,油田的最终采收率将得到提高。 * * 注水井现状分析及治理措施 2005年11月 中石化胜利油田 一、前言 二、注水井现状分析 三、治理对策 四、经济及社会效益分析 五、下步攻关方向 前  言 前  言 各类损坏井影响水驱动用储量541.1万吨,影响可采储量103.5万吨。 前  言 无效注水井32口,无效注水量1945m3/d,占总水量的11.3%, 一、前言 二、注水井现状分析 三、治理对策 四、经济及社会效益分析 五、下步攻关方向 1、水井攻欠增注工作量逐年增加 由于梁家楼油田污水水质较差且注水量大,增注后继续注入污水导致短期内再次堵塞,例如L38-13、C56-16、L32-40井等,平均每年增注2-3次),因此使得水井攻欠增注工作量逐年增加。 2003~2005年 增注51口井70井次 有效率高 有效期短 2、注水井井况越来越差,大修井越来越多 防腐油管比例小 管柱检换周期长 注入水质不合格 导致水井井况越来越差,井下管柱结垢、腐蚀现象日益严重,小修作业时管柱拔断、拔脱、起不出等情况时有发生,作业转大修井逐年增多,统计2003-2005年,采油厂有小修失败待大修水井27口,影响周围60多口井的供液,严重影响了油田的正常开发。 2、注水井井况越来越差,大修井越来越多 3、注水井套管保护工作不到位 采油厂自投入开发以来,水井套管保护工作一直未能有效实施,目前笼统注水井基本都没有套管保护措施,分注井也只有部分井保护了套管,由于注水水质不合格、再加上井下高温高压的工作环境,油管5年以上不检换管起出后情况见下图(L23-7井),套管情况可想而知。 目前采油厂套损水井82口,影响注水量7800m3/d。为保证注水正常,目前带病注水井多达31口,日注水量4265m3/d,表现最为突出的是梁家楼油田。梁家楼油田的C47、C56块共14口注水井,有10口井套破卡封注水;最近作业的L38-1井,历经2次换套作业,本次卡封注水先后采取了5种封隔器均未能实现有效封卡,分析认为该井套管多处破漏,且固井水泥环已完全失效,该井已濒临报废的边缘。随着油田的持续开发,此类井必将日益增多。 3、注水井套管保护工作不到位 纯梁采油厂共设计分注井126口,目前开井112口,开井率88.9%,在这些井中,由于井深,注水压力高,水质差等原因造成封隔器失效、无法测试的高达70口,达不到分注目的,同时部分区块因特低渗透,注水压力等级达30MPa以上,无法分注,目前采取笼统注水,注入水沿高渗透层突进,对应油井高含水,高液量,形成沿高渗透通道的短路效应,而低渗透层不出力,注水有效率低。 4、分注井技术现状分析 目前常用分层注水管柱一般都采用悬挂式结构。管柱主要由Y341型封隔器、配水器及其它配套工具组成,应用过程中存在的主要问题: 检管换封周期长,使得分注井失效; 水质差,造成了分注有效期短; 油藏埋藏深、温度高压力高给分注带来了一定的难度; 分层测试跟不上分注的要求。 4、分注井技术现状分析 通过上述分析可以看出,我厂目前注水井注水水质差、井下技术状况恶劣,水井治理已经到了刻不容缓的地步,因此必须实施针对性的治理对策,加大水井治理的力度,才能保持油田的正常开发,提高开发管理水平。 一、前言 二、注水井现状分析 三、治理对策 四、经济及社会效益分析 五、下步攻关方向 治理对策——(一)改善注入水质 (1)建议实施以水质改性为主的污水处理工艺,根据2004年所做的前期研究,将目前首站回注污水水性提高至pH值=7.5,在此基础上进行处理,使得回注水达到注水水质要求; (2)首站污水硫化物含量、细菌含量较高,给污水处理带来了难度,实施以先期处理硫化物和细菌为主的预氧化处理技术,结合目前的处理工艺,使得回注污水水质达到油田注水要求。 依据目前的水质状况,结合下井管柱的使用寿命,认为在下一步的油管更换中遵循的原则是:

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