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(DMF法)丁二烯抽提装置降低溶剂精制塔塔顶损失措施

第 40卷第 3期 当 代 化 工 Vo1.40.NO.3 2011年 3月 ContemporaryChemicalIndustry March.2011 (DMF法 )丁二烯抽提装置 降低溶剂精制塔塔顶损失措施 董毓华 ,邓有恒 ,刘新元 ,杨鲁明 (i.中国石油抚顺石化公司乙烯厂,辽宁 抚顺 113004; 2.中国石油西气东输管道公司,上海 200122) 摘 要 :通过分析抚顺石化公司乙烯厂丁二烯装置开车 以来溶剂精制塔塔顶 DMF损失较大的原因, 结合本装置工艺技术特点,通过局部改造和优化操作调整,降低了塔顶DMF损失。 关 键 词: DMF法丁二烯装置 ;溶剂精制塔 ;溶剂;二 甲基 甲酰胺 中图分类号: TQ221.223 文献标识码 : A 文章编号: 1671—0460(2011)03—0289—03 M easuresforReducingDM FLossatSolventRefiningTowerTopof ButadieneExtractionPlantW ithDM FM ethod DONG Yu—hua ,DENG You—heng ,LIUXin-yuan,YANGLu—uring2 (1.FushunPetrochemicalCompanyEthyleneChemicalFactory,LiaoningFushun113004,China) Abstract:ThroughanalyzinglossreasonofDMF in butadieneextractionplant,combiningcharacteristicsof theunit,partialimprovementandoperationoptimizationwereca~iedouttoreduceDMF loss. Keywords:DPB;Solventrefiningtower;Solvent;DM F 抚顺石化公司乙烯化工厂丁二烯装置采用 日 本瑞翁技术 ,以乙烯装置的裂解 C4为原料,用二 甲基 甲酰胺(DMF)做萃取剂,通过二级萃取和二级 精馏 ,得到聚合级 l,3一丁二烯产品。丁二烯装置 1992年 7月投产,生产能力 1.6万 t,溶剂DMF单 耗 2.800kg/t产品。本文通过对瑞翁公司提供 的原 始技术资料及有关文献的研究,结合实际生产经验 摸索,重点从降低进料温度对精馏塔操作的影响, 提 出解决方案 。 l 溶剂精制塔现状 图 1 溶剂系统流程 Fig.1Flow chartofsolventsystem 1.1 溶剂系统流程 图1是我装置溶剂系统的流程。 由于 以前只对塔底 的精制溶剂控制在 300x 1.2 溶剂精制塔损失现状 10从而牺牲 了塔顶的DMF损失所 以造成了近几年 自1992年投产开车至今,已接近 20年。为适应 来塔顶溶剂损失一直在 4%左右 。溶剂精制塔的塔 高负荷下生产的需要,开工初期针对溶剂系统进行 顶溶剂损失设计是1%。表 1是最近 5年的月DMF 了改造,2005年 5月丁二烯装置检修期间,对第二 单耗曲线。由表 1可 以看 出每年的检修月耗 DMF 汽提塔 (C106)进行扩能改造 。塔盘更新为高效导 较高Ⅲ,主要因为开停车过程和检修倒空消耗很大 。 向浮阀塔盘 ;并对两台冷却器 E118和 E1l9以及再 其余各月溶剂单耗都在 2.5~3.0kg/t产品,其主要原 沸器 (E120)和回流罐 (V109)进行了更换 。

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