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重整分馏系统波动原因分析及处理

学兔兔 第43卷 第11期 化 工 技 术 与 开 发 Vo1.43 No.1 1 2014年11月 TechnologyDevelopment of Chemical Industry NOV.2014 重整分馏系统波动原因分析及处理 胡 泉 (中国石油广西石化公司,广西 钦州 535008) 摘 要:对某炼厂催化重整稳定塔的波动现象进行了分析,认为结盐是造成波动的主要原因。提出了相关改造 措施和水洗方案,介绍了在处理结盐问题中遇到的问题,并提出了解决问题的建议和方法。 关键词:稳定塔;波动;结盐;处理方法 中图分类号:TE962 文献标识码:B 文章编号:1671-9905(2014)11-0056-02 催化重整(Catalytic Reforming),是石油炼制的 相关数值进行比较,主要表现在灵敏板温度、塔顶温 主要过程之一,是在一定温度、压力、临氢和催化剂 度、塔顶压力波动大,塔底液位、塔顶回流罐液位波 存在的条件下,使石脑油转变为富含芳烃的重整生 动大,难以维持平稳操作。在2012年5月~6月期间, 成油,并副产氢气的过程。长期的运行过程中,结 该装置灵敏板温度、回流罐液位,每天最大波动具体 盐作为重整装置生产上存在的一种现象,在格尔 如下图所示。其中图1是灵敏板温度波动,图2是 ∞ ∞ ∞ ∞ m ∞ 木石化、克拉玛依石化、大连石化等我国多数大型 回流罐液位波动。 炼厂都普遍出现过,造成了换热器堵塞、反应系统 压降增大、分馏塔顶压力失控、压缩机气阀动作失 j型 灵导致无法运行等故障。广西某炼油厂重整装置 斗 嘣 以精制石脑油为原料,生产高辛烷值汽油调和组 分,同时副产氢气、液化气等产品。经过原料预处 理” 之后,重整进料中杂质应该达到以下要求:硫 含量≤0.5mg·kg~,氮含量≤0.5mg·kg一,砷含 量≤1.0 g·kg- ,铅含量≤10 g·kg~。装置于 2010年投产,经过一个检修周期的生产运行,装置 图1灵敏板温度 分馏操作在2012年6月出现了波动,影响了装置正 常生产。 1 分馏系统操作情况 1.1 工艺流程 在催化重整中,典型的分馏工艺是指重整反应 产物经过再接触系统,在高压、低温条件下提纯氢 气和增加汽油收率后进人分馏塔。经过分馏塔的分 离作用,塔顶得到液化气和燃料气,其中液化气出装 置,燃料气送人燃料气管网;塔底得到符合要求的稳 1 4 7 lO 13 16 19 22 25 日期 定汽油,送往下游装置再处理。 图2回流罐液位 1.2 操作状况及存在问题 从图1和图2可知,5月份灵敏板温度很稳定, 经过一个检修周期的生产运行,该装置在2012 一 直在允许范围内;回流罐液位波动也很小

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