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蒸汽管网放空阀技术改造

学兔兔 第5O卷 第4期 石 油 化 工 自 动 化 V01. O,No.4 2014年 8月 AUTOMAT10N IN PETRO-CHEMICAL INDUSTRY Aug,2014 蒸汽管网放空阀技术改造 蒋化勇,赵艳波,束金洪,张庆忠,苗同立 (兖矿新疆煤化工有限公司,乌鲁木齐830011) 摘要:针对9.8 MPa蒸汽管网放空阀使用过程中出现的喘振、泄漏现象,对阀门泄漏及喘振原因进行分析,发现阀盖自密封及 阀座密封结构是引起阀门故障的主要原因,通过对阀芯密封环和阀盖自密封结构进行技术改造,使在此工况下的阀门结构更趋 合理。经投用后,放空阀运行稳定,无喘振、泄漏现象,达到了预期效果 关键词:蒸汽管网 放空阀 先导阀芯 喘振 零泄漏 中图分类号:TQ055.8 1 文献标志码:B 文章编号:1007—7324(2014)04—0082~03 兖矿新疆煤化工有限公司公用工程热电装置 座密封环无法压紧导致内套筒在阀腔内产生一定 中9.8 MPa蒸汽主要用来为热电2台2.5 MW汽 的间隙,是导致阀门泄漏的主要原因。由于高压差 轮发电机组和1台8×1O M。空分压缩机组汽轮 的介质侧向作用在阀芯上,会产生一定的偏向力, 机提供动力。2台9.8 MPa蒸汽管网放空阀分别 加上阀芯金属环使用的是活塞环结构,导致阀芯金 在空分压缩机组汽轮机冲转过程中起压力调节的 属环与内套筒内壁之间产生很大的摩擦力,从而在 作用和紧急停车时起快开放空泄压的作用,对空分 阀门动作过程中,阀芯有带动内套筒活动的趋势, 压缩机组的安全运行至关重要。 加上内套筒是靠填料压紧的,压紧力不足,因此导 在空分压缩机组试车期间,这2台阀门先后出 致了内套筒的活动间隙。在小开度下,由于阻塞流 现喘振、泄漏等现象,影响到空分压缩机组无法冲 严重,压力不稳定,这种现象更加明显,因此导致了 转开车以及后续系统化工装置的运行。 阀门的喘振现象。 1 改造前放空阀状况 2 改造方案 1.1 阀门故障现象 2,1 阀芯金属环改造 阀门的喘振区域在阀门开度的15 ~30 9/6。 由原来的涨环改造成对开环结构,厚度方向和 随着喘振时间的增加,喘振区域越来越大,达到开 阀芯槽保留间隙(只考虑热膨胀即可),材料继续使 度的15 ~75 9/6,内漏量也随之越来越大,导致阀 用Inconel X~750合金。采用对开环结构,能够避 门出现了卡塞现象。 免涨环结构因安装问题引起的形变,同时能够避免 1.2 故障原因分析 涨开环结构因高压蒸汽的冲刷引起的弹性形变对 1.2.1 阀门泄漏原因 内套筒的摩擦。 1)由于阀门工况比较恶劣,介质为9.8 MPa, 2.2 密封形式改造 545℃的高温高压过热蒸汽,阀门开启时放空,前 通过对阀门喘振及泄漏原因的分析,可以发现 后压差为9.8 MPa,对阀座密封环、阀芯与阀座的 阀门的密封形式是阀门喘振的最主要的原因,因 密封面、阀芯与内套筒之间的冲刷严重,使各密封 此,密封

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