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;小组介绍;小组介绍;;;一、选题理由; 二、目标制定;序号;;2、同行业水平的比较;3、历史上达到过最好水平; 目标明确以后,小组全体成员立即召开了会议,采用头脑风暴法,梳理可能产生的原因,对辊印产生的原因进行了全面分析,如树图所示:;*;*;要因确认三:板坯温度低
确认方法:查看粗轧出口温度曲线
确认标准:粗轧出口温度(RT2)≥1070℃(集装箱板生产事项);要因确认四:粗轧板形旁弯大
确认方法:现场跟踪,查看粗轧板形仪曲线
确认标准:粗轧旁弯≤20mm(粗轧标准化作业);*;*;*;*;*;*;*;*;;六、制定对策;序号;尺寸不符合要求;利用检修对粗轧2机架衬板更换,并反复测量与检查,使牌坊间隙满足图纸要求。
;;;制图人:高海花 制图时间:2013年6月;偏差达40mm以上;;②侧导板更换不规范:加大侧导板更换频次;小组成员连续10天对下机侧导板测量,磨损量均??10mm; 小组成员分厚度对夹送辊辊缝与成品厚度比值计算,找出满足标准(85%~100%)辊缝修正值。; 对筛选出修正值进行验证,1.5~2.0mm,满足标准修正值为-20%、-25%、-30%,现场每个修正值生产50块钢,计算合格率,通过论证修正值选-25%。;同样方法,确定其它厚度的修正值,如下:; 经过对各项对策的实施,8月—10月集装箱板合格率明显上升,提高到99.25%,完成目标。;;序号;10;;; 小组及时把活动中取得的经验进行了总结,并把它们进行了标准化处理,形成了正式通知或规定,下发相关岗位,并纳入常规检查范围。;;目标:99.15%; 十、总结和下一步打算;
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