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分项核定情况说明06_9_13

PAGE  PAGE 7 十矿生产能力核定 核 定 人: 机电副总: 十 矿 机 运 科 二〇一〇年三月十一日 分项核定情况说明 1、主井提升能力: (1)系统概况: 十矿主井提升方式为立井提升,井深684米,提升高度702.4米,为JKMD-2.8*4(Ⅲ)型多绳落地式磨擦提升机,采用一对9t箕斗,电动机为ZKTD215/56-P,1000kw直流电机;配JZK1-1820/660-1000直流数字调速装置,速度6.3m/s,PLC控制系统,井底设有缓冲煤仓,井底为定重自动装载系统,一次循环时间186s。绞车安全检验测试时间为2009年2月,综合判定为合格,检测单位:鹤壁煤业(集团)有限责任公司机电设备测试中心。 (2)主井提升系统计算。 式中:A-主井提升能力; b-330d; t-18h(该提升机为2m以上,为数控自动化运行系统); Pm- 9t; K-取1(立井提升); K1-取1.1(井下有缓冲仓); K2-取1.15(提升能力富余系数); T-186s(提升一次循环时间)。     由上计算,主井提升核定能力为81万t/a。 2、副井提升能力: ⑴系统概况: 十矿副井提升方式为立井提升,井深724.5米,提升高度724.5米,为JKMD2.8*4-11.5(Ⅰ)E型多绳落地式磨擦提升机,配一对1t单层双车罐笼,电动机为Z500-1A直流电机,500kw,速度8m/s,配JKMK/SZ-SL-500kW/660V-D4直流提升机电控装置。担负提矸、提升材料和升降人员等辅助任务。提升矸石、提升材料和下其它材料次数一次循环时间分别为200s、200s、300s。绞车安全检验测试时间为2009年11月,综合判定为合格,检测单位:河南省机电设备测试中心。 (2)副井提升能力计算: A=330×3×[(5×3600-TR-DTQ)/104(RTG/PG+MTC/PC)] =84万t/a 式中:A-副井提升能力; TR-每班人员下井总时间为:5940s; 其中:实测工人每班下井时间为55min; 则升降工人时间为55×1.5=82.5min; 升降其他工人时间为82.5×0.2=16.5min 每班人员上下井总时间为:82.5+16.5=99min=5940s。 D-下其它材料次数,取5次; R-出矸率; 2009年出矸为80104t,原煤产量为60.8万t,则: R=(8.0104/60.7)×100%=13.1%。 PG-每次提矸重量:2×1.8=3.6t; M-吨煤用材料比重:4.6%; 2009年材料车数为18725车, 则:M=(18725×1.5/608000)×100%=4.6% Pc-每次提升材料重量:2×1.5=3t。 由上计算,副井提升核定能力为84万t/a。 副井绞车通过对原TKD电控系统的改造,现在是PLC直流控制系统,提升速度稳定,加速、等速、减速、爬行停车阶段运行平稳,比原控制系统认为操作节省时间;另外,采用直流提升可完全实现无极调速,电控系统维护维修工作量小,安全系数高。 3、矿井排水能力 ⑴ 计算条件: -575中央泵房:主排水泵安装PJ200-96*9型离心式水泵2台,MD420-93*9型水泵3台,其中2台工作,2台备用,1台检修。沿副井井筒安装Φ326mm排水管路3趟(2趟工作,1趟备用),排水高度749.5m。矿井设计正常涌水量480m3/h,最大涌水量840m3/h,2009年矿井实际涌水量414.2m3/h,最大涌水量623.8m3/h。同年水泵技术测定每台水泵平均排水量为432.8 m3/h。矿井设内、外水仓,水仓总容量为6200m3。2009年矿井产量60.8万t/a。 (2)校验水泵能否在20h小时排出24h的正常涌水量和最大涌水量。 根据批准的地质报告提供的正常涌水量和最大涌水量均小于2009年矿井实际涌水量,故取其较大值即Qn=414.2m3/h及Qm=623.8m3/h作为能力核定的计算依据。 正常涌水时,2台泵工作,20h排水量:432.8×2×20=17312(m3); 最大涌水时,4台泵工作,20h排水量:432.8×4×20=34624(m3); 正常涌水时,24h的涌水量:414.2×24=9940.8(m3)<17312(m3); 最大涌水时,24h的涌水量:623.8×24=14971.2(m3)<34624(m3)。 以上计算表明,工作水泵、备用水泵及管路的能力,能在20h内排出矿井24h 的正常涌水量和最大涌水量,符合《煤矿安全规程》要求。 ⑶水仓容量校验。 由于矿井正常涌水量为414.2m3/h<1000m3/h, 水仓容量应符合V≥8Qn要求。 8×Qn=8×414.2=3313.6 m3  

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